MBR膜工艺处理在生物发酵废水处理中的工程应用许永福迈纳德膜技术(厦门)有限公司,厦门361022摘要:采用VTBR+MBR工艺处理木糖醇发酵废水。运行结果显示,针对生物发酵废水的高浓度有机污染,通过清洗颗粒的加入及工艺参数的调整,该工艺能够稳定运行,对COD的去除率超过90%,NH3-N去除率超过90%,出水水质达到了《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准,出水排放到市政污水管网。关键词:发酵废水,VTBR+MBR,PES膜材料,反冲洗1、引言厦门某生物科技有限公司主要从事木糖发酵提取木糖醇、阿拉伯糖和核糖等产品及深度加工。其生产废水主要来自于发酵和提取车间,包括清洗发酵罐废水,提取工段顶膜用水,清洗膜系统废水,离子交换废水。水中含有发酵过程中未参与发酵的色素,大分子蛋白质等有机杂质。由于发酵过程中需要加入营养盐给发酵菌提供养分,在发酵完毕后,多余的营养盐也会流入废水中形成污染物。厦门是旅游城市,对生产企业废水排放要求严格。鉴于对水质要求高,且处理场地紧张,决定采用VTBR+MBR作为处理工艺。MBR工艺具有固液分离效率高,出水水质好,处理效率高,占地空间小,运行管理自动化程度高等特点。目前常用的高分子有机膜材料有聚偏氟乙烯(PVDF)、聚醚砜(PES)、聚丙烯(PP)。考虑到PES化学稳定性较强,工业废水需要进行频繁的化学清洗及反冲洗,污泥比较容易发生污堵,决定采用德国M-N公司的可反冲洗平板MBR(膜生物反应器)。该工程投产运行后结果表明,不仅达到原设计要求,而且解决了该公司占地严重不足的局面,运行费用节约。2、工程设计2.1水量与水质经过工艺测算,确定该系统设计水量为330m3/d。进出水水质见表1表一进出水水质mg/L项目CODcrBOD5SS总磷NH3-NpH进水≤4000≤1500≤150≤5≤1005.0~10.0出水≤100≤10≤10≤0.5≤156.0~9.0由表一可见,出水达到《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级A标准。2.2工艺流程由于污水有机物浓度高,生化性较好BOD5/CODcr=0.38(〉0.3),故可以用生化法处理。由于废水中悬浮物浓度较高,在进入生化系统之前进行了混凝沉淀的预处理,将大部分ss通过物化的方法去除。同时考虑到用地紧张,故采用VTBR+MBR工艺进行处理。离交废水水中含有的酸碱,如果直接流入生化池和后续的MBR反应池,容易影响微生物的生长,同时无机盐达到一定浓度有结垢的倾向造成膜孔堵塞,轻则造成污染,长期化学清洗影响膜使用寿命。故在此次设计中采用了可以反冲洗的Bio-Cel平板膜,在结垢形成的时候使用在线清洗方法生化处理系统的正常运行。具体工艺流程见图1。废水厌氧VTBR中和反应器离交废水水解酸化池剩余污泥处理好氧VTBR出水排放好氧MBR格栅综合污染废水混凝沉淀图1工艺流程图综合污染废水从车间排放后,通过5mm的细格栅后进入调节池。酸碱废水含盐量较高,通过中和反应器脱氮除磷后进入调节池和综合污染废水混合。调节池污水混合均匀后通过二级垂直折流生化反应器VTBR+水解酸化+好氧MBR膜生物反应器系统,处理达标后出水排放到市政污水处理管网。混凝沉淀产生污泥和生化系统剩余污泥定期进入污水脱泥系统,脱水后污泥外运。为了充分保证脱氮除磷效果,从MBR水池回流污泥到水解酸化池。2.3主要构筑物及设计参数2.3.1主要构筑物(1)粗格栅及调节池。调节池为地下式,尺寸为5.5m*4.1m*5m。内设机械格栅1台。调节池内设潜水泵2台,潜水搅拌机1台。(2)储酸池和储碱池。数量:各1座。地下式,尺寸2.75m*2.05m*5m。(3)絮凝反应池。钢结构。尺寸:2m*2m*2.2m。反应时间为0.5小时。内设搅拌机1台。配套絮凝剂投加系统。(4)絮凝沉淀池。钢结构。尺寸:¢3.6m*5.5m。沉淀池表面负荷为0.8m3/(m2.h),沉淀时间为2.9小时。(5)中间水罐。材料PE。数量:2座。规格5m3。(6)污泥罐。材料:PE。规格10m3。(7)VTBR厌氧塔。钢制内衬防腐结构。数量:2座。尺寸:¢3.6m*25m。内挂填料。(8)VTBR好氧塔。钢制内衬防腐结构。数量:2座。尺寸:¢3.6m*20m。内挂填料。(9)事故池。数量:1座。尺寸:8.25m*4.1m*5m。(10)水解酸化池。地下式。尺寸:1.5m*4.1m*5.5m。(11)好氧生化池。地下式。尺寸:4m*4.1m*5m。内设圆盘微孔曝气器,数量81套,直径215mm。采用鼓风曝气,鼓风机流量=4.1Nm3/min,压力为N=50kpa。(12)MBR膜生物反应器池。地下式。尺寸:5.5m*4.1m*5m。内设德国迈纳德公司BC100平板膜生物反应器12组。设计膜通量13LMH。并配有出水泵3台。膜池鼓风机2台。流量=12Nm3/min,压力=50kpa,加药清洗系统1套。(13)清水池。地下式。尺寸:5.5m*4.1m*5m。2.3.2主要设计参数(1)厌氧VTBR污泥浓度:15000mg/L,污泥容积负荷10-15kgBOD5/m3.d(2)好氧VTBR污泥浓度:5000mg/L,污泥负荷5-10kg/BOD5/m3.d,污泥龄:25d(3)MBR段。污泥浓度:10000mg/L,混合液回流比400%,运行周期8min开启,2min停止、空气冲刷。(4)膜的清洗频率。在线清洗:14天/次化学清洗:4次/年3、运行结果与分析该公司2009年3月的进出水数据见表二。表二2009年3月的进出水监测数据mg/L检测项目3月1日3月5日3月10日3月15日3月20日3月25日3月30日CODCr进水1893342834753924289833344537出水85909088859295SS进水250260195236270285226出水1212221NH3-N进水22184423.9364134出水21.51222.51从表二可以看出,出水的CODCr,SS和NH3-N指标均达到了设计要求(因实验条件限制,BOD5未进行监测)。对于CODCr,SS,NH3-N的平均去除率达到了97.2%,98.9%和93.9%,高浓度工业废水通过高效厌氧VTBR反应器进行先降解大部分COD,在好氧段后段采用MBR对优势菌种进行有效截留,进行废水的深度处理,出水达到排放要求。故采用用厌氧VTBR+好氧VTBR+MBR工艺处理高浓度发酵废水是可行的。在实际运行中发现,MBR膜池内污泥浓度上升到15000mg/L后,膜表面容易吸附胞外聚合物及细胞碎片,形成一个致密的凝胶层,严重地影响了膜的抽吸能力。为了保证系统正常运行,对系统采取了三个处理措施。一、降低系统MBR池污泥浓度到10000mg/L,好氧池污泥浓度到7000mg/L。二、MBR膜池中添加德国迈纳德公司研发的清洗颗粒,对膜片进行MCP机械清洗。通过清洗颗粒在平板膜表面的摩擦和碰撞,减轻污染物在膜表面的积累,对稳定膜通量起到了非常重要的作用。同时将膜通量提到了30%。三、将污泥龄由25d减低到15d,减少废水中的胶体物质,延缓膜的堵塞。4、结语采用VTBR+MBR工艺处理发酵废水是可行的,能够确保处理出水达到《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。为确保MBR正常运转和膜的使用寿命,需要通过各种综合手段减少化学清洗次数,保证膜在合适的通量下,长期稳定运行。针对不同的污染物,采取不同的去除手段。本工程使用德国迈纳德公司原装进口的Bio-Cel可反冲洗平板膜,由于其可以反冲洗的特性和特有柔性支撑层,可以减轻膜污染,提高膜的使用寿命。经过统计,运行成本为2.1元/t水。该系统好氧部分采用自动化控制,运行简单,维护方便。参考文献[1]YamamotoK.HissaM,MahmoodT,etal.Directsolidliquidseparationusinghollowfibermembraneinanactivatedsludgeaerationtank[]Wat.Sci.Tech,1989,21(4):43-54[2]崔玉川城市污水处理厂处理设施设计计算2版.北京:化学工业出版社,2011[3]顾国维,膜生物反应器在污水处理中的研究和应用.北京:化学工业出版社,2002[4]黄霞,桂萍,范晓军,膜生物反应器在废水处理工艺的研究进展.环境科学研究,1998,11(1):41-44[5]张军,王宝贞,张立秋,复合淹没式膜生物反应器脱氮除磷效能研究.中国给水排水,2000(16):26-28