MVR蒸发工艺在氯化铵废水处理中的应用及经济分析方健才

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广东化工2012年第8期·102·蒸发工艺在氯化铵废水处理中的应用及经济分析方健才(广州科城环保科技有限公司,广东广州510663)[摘要]介绍了蒸汽机械再压缩式蒸发器的工作原理及工艺流程,并与三效蒸发、四效蒸发两种蒸发方式的运行费用进行了对比,体现其明显的节能效果。结果表明:从氯化铵废水中每蒸发出1t水,相对于四效蒸发器,MVR蒸发器可以节省60.72%的标准煤。[关键词]节能;蒸发;氯化铵;MVR[中图分类号]TH[文献标识码]A[文章编号]1007-1865(2012)08-0102-01ApplicationandEconomicAnalysisofNH4ClWastewaterTreatmentbyMVREvaporationCraftFangJiangcai(EnvironmentalTechnology,Guangzhou510663,China)Abstract:Theworkingprincipleandflowpathofanewtypeevaporatorwithmechanicalvaporrecompressionevaporatorwasintroduced.Itsrunningcostswerecomparedwiththatofthetriple-effectevaporationprocessandthatofthefourstagesevaporatorsystem.Thisprocessshowedobviousenergy-savingresults:relativetothefourstagesevaporator,MVRevaporatorcansave60.72%ofstandardcoalin1twaterevaporationfromtheammoniumchloridewastewater.Keywords:energy-saving;evaporation;ammoniumchloride;MVR印刷线路板蚀刻过程产生大量的含铜蚀刻废液(国家危险废物名录编号HW22),国内较为先进的蚀刻废液处理工艺为:利用酸、碱蚀刻废液发生中和反应,生产碱式氯化铜及系列产品[1]。但碱式氯化铜的生产过程中会产生高浓度的含氯化铵废水(成分见表1),对于浓度较高的氯化铵废水通常采用蒸发浓缩的形式,其中多效蒸发的蒸发器形式采用得较为普遍[2]。近年来,随着蒸汽价格的飞速上涨,该种蒸发过程的能耗也使得广大企业负担急剧增大,因此,寻找一种高效节能的蒸发浓缩技术显得非常迫切。MVR是“机械式蒸汽再压缩”英文表述(MechanicalVaporRecompression)的简称,其基本原理是将从结晶器分离出来的二次蒸汽经压缩机压缩后,温度、压力升高,热焓增大,然后进入蒸发器加热室冷凝并释放出潜热[3]。受热侧的料液得到热量后沸腾汽化产生饱和气体(即二次蒸汽)。二次蒸汽经分离器后进入压缩机,重复上述过程。这样就可以回收利用蒸汽的潜热,达到节能的目的,同时还省却了冷却水系统[4]。表1生产碱式氯化铜废水成分Tab.1WastewatercomponentofCupricchlorideproduction成分CuClNH4+含量/(g·L-1)0.210050.51MVR蒸发工艺流程简述MVR蒸发工艺重新利用自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。多效蒸发过程中,蒸发器某一效的二次蒸汽不能直接作为本效热源,只能作为次效或次几效的热源。如作为本效热源必须额外给其能量,使其温度(压力)提高。蒸汽喷射泵只能压缩部分二次蒸汽,而运用了MVR技术的蒸发器则可压缩蒸发器中所有的二次蒸汽,使得蒸汽压缩,热焓值提高,再重新输入到加热室进行蒸发,就这样源源不断进行循环蒸发,蒸发出的水分最终变成冷凝水与原料换热后排出(如图1所示)。2MVR蒸发工艺的优点由于二次蒸汽的潜热得到了充分的利用,和传统的蒸发器相比较,MVR蒸发器具有以下优点:(1)节能效果非常显著,MVR系统能耗相当于多效蒸发器的30效;(2)不需要生蒸汽加热,只需要适当的电能就能维持蒸发的正常进行;(3)由于加热器同时又是二次蒸汽的冷凝器,所以不但不需要另外的冷凝器,而且无需循环冷却水;(4)占地面积小、操作人员少;配套的公用工程项目少;(5)操作更加稳定可靠,全系统可做成组态控制,高度自动化;(6)在15~100℃度的范围内任意设定蒸发温度,特备适合有热敏性质的物料的浓缩或结晶,并且在低温蒸发状态下无需冷冻冷却水,大大的节省投资强度。图1MVR蒸发工艺流程Fig.1MVRevaporationcraftprocess3MVR蒸发系统的选材在氯化铵水溶液中含有较高浓度的氯离子,对设备的腐蚀极为严重,因此需选用耐腐蚀性强的钛材,在氯化铵水溶液中,温度20~100℃,各种浓度下,钛材的腐蚀速度<0.013mm/a,所以选用钛材配合低温蒸发可以解决氯化铵蒸发时的设备腐蚀问题。4MVR蒸发工艺设计计算MVR蒸发设备的主体是蒸发器,它主要由加热器和分离器组成,本设备采用一体式升膜加强制循环闪蒸式蒸发器,设计蒸发量为3000kg/h,核心是蒸汽压缩机。本项目的设计计算参数如表2。5MVR系统经济性能分析5.1年运行费用该MVR系统每天的废水处理量为3.7t,蒸发量为3000kg/h,(下转第64页)[收稿日期]2012-05-18[作者简介]方健才(1984-),男,广东惠来人,生产经理,主要研究方向为工业废水处理。冷凝水 广东化工2012年第8期·64·工程调试污泥驯化采用接种培菌法,种泥取自某污水处理厂,接种60t脱水污泥(含水率80%)。其中20t种泥投加在水解酸化池,40t种泥投加在CASS池,经过预处理的生产废水,水量逐步增加打入水解酸化池和CASS池,加废水同时加入一定比例的清水,同时引入了生活污水。为了加快生物膜的形成,避免废水营养单一,每天加入营养物(尿素5kg/d,磷肥2.5kg/d)。曝气量随加入废水量调整,同时注意控制溶解氧在2~4mg/L之间。调试初期间CASS污泥完全回流至水解酸化池。经过三个月(冬天)的培养驯化,生化系统进入正常运行阶段。废水经过旋转过滤机和气浮后,其中桔梗、桔膜以及大部分SS被拦截。在废水经过混凝气浮后仍然有少量果胶存在,在水解酸化池的缺氧环境下,果胶等物质在酶的作用下,可被水解成可溶性果胶和多缩戊糖等,废水最终进入CASS池,在曝气条件下,废水中的有机污染物被活性污泥最终降解。调试期间,我们对CASS池进行了不同曝气时间下的降解效率试验,图2为不同日期的三组平行水样降解效果。数据显示随着曝气时间的延长,CODCr逐渐降低,但曝气6h后CODCr去除率增加缓慢,曝气12h后CODCr均低于100mg/L,证明工程系统能对果胶进行有效去除。图3为工程正常运行半年后2010年某月系统进、出水CODCr值。024681012020040060080010001200水样1水样2水样3CODCr/mg.L-1t/h图2不同曝气时间下CASS池出水CODCr值Fig.2CODCrevolutionintheeffluentofthehydrolyticacidificationtankindifferentaerationtime051015202530200400600800100012001400进水出水CODCr/mg.L-1t/d图32010年某月工程系统进出水CODCrFig.3CODCrevolutionintheinfluentandeffluentoftheengineeringsysteminacertainmonthof20105结论(1)CASS反应池作为处理柑橘加工废水好氧段,随着曝气时间的延长,COD逐渐降低,但曝气6h后CODCr去除率增加缓慢,曝气12h后CODCr均低于100mg/L,证明工程系统能对果胶进行有效去除。(2)絮凝气浮+水解酸化+CASS工艺处理柑橘加工废水,整个流程连续流畅,操作简便,经过二年多的运行实践表明,工艺处理效果稳定,出水CODCr、BOD5、SS平均浓度分别为81.9mg/L、15.6mg/L、58.7mg/L,出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-l996)一级标准。参考文献[1]蔡涛,宋碧玉.生物接触氧化池处理柑橘罐头废水的动力学研究[J].工业用水与废水,2006,37(6):16-19.[2]袁松.柑橘加工废水处理工程实例[J].海峡科学,2010,6:87-89.(本文文献格式:李素敏.絮凝气浮+水解酸化+CASS工艺处理柑橘加工废水[J].广东化工,2012,39(8):63-64)(上接第102页)按照广州地区的能耗指标,蒸汽价格为187元/t,电价为0.6元/kW·h,冷却水价格为0.4元/t,全年工作时间为7200h计算。MVR系统压缩机年所需的电耗价格为:(49+88)kW×0.6元/kW·h×7200h/年=63.94万元。若采用三效蒸发结晶器(蒸汽能耗比按0.45计,冷却水90m3/h),年耗用蒸汽费用为:3.0t/h×0.45×187元/t×7200h/年=181.76万元/年;年耗用循环水费用为:90m3/h×0.4元/t×7200h/年=25.92万元/年;年总运行费用为181.76+25.92=207.68万元则采用MVR系统企业每年可节省的运行费用为:207.68-63.94=143.74万元,节省69%。表2MVR蒸发器设计计算参数Tab.2DesigncalculationparameterofMVRevaporation名称一级二级进出料浓度/%18/3535/46.95沸点升/℃310蒸发量/(kg·h-1)15001500压缩机耗能/kW5593生蒸汽耗量/(kg·h-1)00冷却水耗量/(m3·h-1)00二次蒸汽温度/℃8275料液温度/℃8585二次蒸汽压后温度/℃9292换热面积/m21301305.2节约的标煤按照1kW·h电的等价热量为0.404kg标煤、1kg蒸汽(压力0.4~1.0MPa饱和蒸汽)的等价热量为0.145kg标煤计算,则每蒸发1t水蒸气,使用MVR的压缩机所耗电的等价热量为(1kcal=4.18kJ):0.404×7200×58.6=143.5t标准煤。采用三效蒸发器(能效比为0.45)所耗蒸汽的等价热量为:0.145×7200×0.45=469.8t标准煤。若采用四效蒸发器(能效比为0.35)所耗蒸汽的等价热量为:0.145×7200×0.35=365.4t标准煤。比较上述数据可以看出,相对于三效蒸发器而言,使用MVR可以节省69.45%的标准煤。相对于四效蒸发器,MVR可以节省60.72%的标准煤。由于采用MVR蒸发技术,不需要冷却水循环,考虑到这一点,MVR节省的标准煤会更大一点。6结论(1)采用基于蒸汽机械再压缩的蒸发技术对氯化铵铵溶液是可行的,系统结构简单,运行平稳。(2)MVR蒸发技术与三效蒸发器相比,蒸发量3t/h的系统,年运行费用可节省69%。(3)MVR蒸发技术与多效蒸发器相比,节能效果明显。MVR比三效蒸发器可以节省69.45%的标准煤。MVR比四效蒸发器可以节省60.72%的标准煤。参考文献[1]石荣铭,钟国清.利用废铜腐蚀液制取饲料添加剂碱式氯化铜[J].中国饲料,2006(1):25-26.[2]丁润发.三效热泵蒸发工艺在含氨废水处理中的应用及经济分析[J].广东化工,2006,33(5):86-87.[3]焦冬生.机械压汽蒸馏海水淡化系统的可用能分析[J].太阳能学报,2008,29(10):1197-1203.[4]梁林,韩东.蒸汽机械再压缩蒸发器的实验[J].化工进展,2009,28(S1):358-360.(本文文献格式:方健才.金大雄MVR蒸发工艺在氯化铵废水处理中的应用及经济分析[J].广东化工,2012,39(8

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