北京亚洲双合盛五星啤酒有限公司五星啤酒二厂污水处理扩建改造设计方案一九九九年二月目录1.概述1.1项目概况1.2现状概况1.3项目投标范围2.污水处理工艺2.1文件编制依据2.2设计水量与水质2.3改造思路确定2.4工艺流程简介2.4.1格栅、集水井2.4.2调节水解酸化池2.4.3提升泵2.4.4一级接触氧化池2.4.5中间沉淀池2.4.6二级接触氧化池2.4.7二沉池2.4.8供气系统2.4.9污泥系统2.4.10处理工艺各单元去除率预测2.5主要设备一览表3.投资估算和经济分析3.1投资估算3.2经济分析3.3主要经济指标1.概述1.1项目概况北京亚洲双合盛五星啤酒有限公司五星啤酒二厂位于北京市海淀区清河西三旗。原设计生产能力为年产啤酒10万吨,麦芽2万吨,根据公司五年发展目标,生产规模将扩建为年产啤酒30万吨。该厂生产废水主要为:麦芽、糖化、发酵、加工过程中的原料浸出物、灌装车间的污水及洗涤用酸碱废水。生产废水多为间歇排放,水量、水质变化大。生产废水和生活废水经管网汇至厂内污水泵房,经泵提升后送至位于厂区东北角的原有污水处理站。该处理站于1988年完成,现其出水COD波动较大,SS得不到去除,出水指标未达到设计标准,该厂已被列入到北京市经委污染源超标排放单位名册,并要求限期治理,在1999年底达标排放,根据原有污水处理站运行情况及公司五年发展目标,污水处理站须扩建、改造。北京晓清环保集团公司是集科研、设计、生产制造、安装调试、售后服务五位一体的环保高科技企业,是我国较早开展水处理业务的企业之一,拥有强大的技术力量与技术服务能力。目前,业务范围包括有环境工程、给排水工程、康体娱乐工程等,特别是在工业废水处理方面有成熟的技术和丰富的工程经验。对于啤酒生产废水已有十余项工程实例,处理规模均在2000~18000m3/d之间。根据建设方的招标邀请,我公司本着高技术、低成本,充分利用现有设施,在现有处理站界区内进行改造的原则,在对现场进行考察的基础上,确定投标方案。1.2现状概况厂内原有污水处理采用A-O工艺。1.2.1工艺流程如下:鼓风机原水厌氧段一级曝气池二级曝气池稳定池出水污泥贮泥池污泥脱水泥饼外运1.2.2建(构)筑物一览表序号名称尺寸(m)长×宽×有效水深数量现状1一级曝气池101.0×11.5×4.02座钢筋砼,池体状况良好,无露筋、裂缝,无明显渗漏水渍,可利用2二级曝气池61.0×9.0×4.02座3稳定池1/2×35.0×18.0×3.91座4贮泥池10.0×6.0×4.02座5污水泵房1间建筑状况良好,可使用,污水缓冲池有渗漏点6鼓风机房21.0×9.01间建筑状况良好,可使用,地下进风管道渗水,需维修7脱水机房16.0×14.01间建筑状况良好,可使用8化验室6.0×6.01间1.2.3现有设备一览表序号名称规格型号单位数量现状1污水泵房:提升泵Q=200m3/h台2可使用Q=100m3/h台3可使用2鼓风机房:离心式鼓风机C40-1.5-1台5部分需维修静电除尘器JK-8台2可使用粗滤器N1-E台2可使用电力单梁起重机DX3-8台1可使用3脱水机房:带式压滤机GD-100台1可使用曲杆泵QGB100-1/3台2可使用计量泵J2台2可使用喷射式清洗机台1可使用皮带输送机TD75套1可使用空气压缩机E-0.3/7台1可使用轴流通风机T35-11台1可使用溶药罐JDY-2000个1可使用潜水电泵QY-3.5台1可使用4处理构筑物:搅拌机φ1800台4可使用微孔曝气器BY套5216需更换气提泵套6可使用1.2.4管道系统污水管道良好,可继续使用。部分玻璃钢空气管,PVC管已老化,需维修、更换。污泥管路系统良好,可继续使用。1.3项目投标范围自污水进入污水处理站始,至废水处理后达标排放及剩余污泥完成脱水装车为止的全过程。2.改扩建污水处理工艺2.1文件编制依据北京亚洲双合盛五星啤酒有限公司五星啤酒二厂污水处理扩建改造方案项目方案招标说明。有关给排水设计规范和标准。北京市标准。2.2设计水量与水质2.2.1设计水量近期:日高峰污水处理量4436m3远期:日高峰污水处理量12800m32.2.2设计进水水质CODcr≤2000mg/LSS≤400mg/LPH=5~142.2.3设计出水水质达到北京市水污染源排入地表水体二级标准。CODcr≤60mg/LBOD5≤20mg/LSS≤50mg/LPH=6~8.52.3改造思路确定在充分利用现有设备,减少占地且出水达标的原则下,确定采用接触氧化工艺流程:鼓风机泵泵原水污水泵房水力筛节水解一级接触中沉池二级接触二沉池达标排放氧化池泥饼外运污泥脱水污泥浓缩池并对原有设备进行如下改造:增设调节水解酸化池(利用原有稳定池及部分一级曝气池改造)将一级曝气池改造为一级接触氧化池及中间沉淀池;将二级曝气池改造为二级接触氧化池及二沉池;此改造方案优点如下:出水可达标排放运行操作灵活,适应性强一、二级接触氧化各为独立的两个系列,可根据水质、水量的不同采用:一级一系列接触氧化工艺或两级一系列接触氧化工艺或一级两系列接触氧化工艺或两级两系列接触氧化工艺等几种运行方式,在出水达标前提下尽可能减少运行费用及操作难度。改造量最少,且可分期实施:近期、远期情况下,污水处理构筑物均不需增加,占地不变,土建改造费最低。空气系统:池外管道尽可能对原有管道进行维修,继续使用;只对池内系统进行更换,近期对原有风机进行维修,远期进行更换。污泥处理系统:管道进行一定改造,脱水设备利用原有。采用接触氧化工艺不需进行污泥回流,无污泥膨胀问题,运行管理简单。2.4工艺流程简介2.4.1格栅污水泵房原有人工格栅,原有污水提升泵五台,其中(Q=200m3/h,二台,Q=100m3/h,三台)仍可满足近期使用;(Q=4436m3/d,Qmax=478m3/h),远期可增设潜污泵WQ100-15-11,N=11kw,二台。2.4.2水力筛设置水力筛用于截留废水中的悬浮颗粒,水力筛隙1mm,宽度1500mm,近期设置二台,远期再增加二台。水力筛放置在调节池上。2.4.3调节水解酸化池利用原有稳定池1/2×35×18.0×5.0m,有效水深4.7m一座V有效=1480.5m3利用原有一级曝气池东端部分:11.5×16.0×5.0m,有效水深4.7m一座V有效=1729.6m3两者用多层管道相连,并用搅拌机及空气混合均匀。近期停留时间:7.9hr(仅使用原稳定池)远期停留时间:6hr(二者皆用)2.4.4提升泵:调节水解酸化池内设潜污泵:远期增加WQ200-10-15,N=15kw,四台,三用一备(近期两台一用一备)2.4.5一级接触氧化池利用原有一级曝气池中部79.0×11.5×5.0m,有效水深4.5m,两座,采用弹性填料,填料的高度3.0m,填料体积5450m3。近期水力停留时间:22.1hr(单池运行)填料容积负荷率:1.30kgBOD5/m3填料.d远期水力停留时间:15.3hr(两池运行)填料容积负荷率:1.90kgBOD5/m3填料.d池内曝气系统全部进行更换。2.4.6中间沉淀池利用原有一级曝气池西部沉淀区改造为斜板沉淀池。11.5×6.0×5.0m两座表面负荷:近期:2.7m3/m2.h(单座)远期:3.9m3/m2.h(两座)2.4.7二级接触氧化池利用原有二级曝气池西部改造:46.0×9.0×5.0m,两座,填料高度3.0m,体积2480m3,采用弹性填料。水力停留时间:近期:10hr(单池运行)远期:7.0hr(两池运行)填料容积负荷率:近期:0.75kgBOD5/m3填料.d远期:1.08kgBOD5/m3填料.d2.4.8二沉池利用原有二级曝气池东部改造为斜板沉淀池:15.0×9.0×5.0m两座表面负荷:近期:1.5m3/m2.h(单座)远期:2.0m3/m2.h(两座)2.4.9供气系统原有五台C40-1.5-1(N=55kw)型离心式鼓风机,根据计算改造后需气量,近期为80m3/min(气水比26:1),远期为230m3/min。改扩建后近期利用原有两台鼓风机运行即可,远期将三台运行状况不好的鼓风机更换为三台型号为C80-1.5(N=100kw)的离心鼓风机,在高峰流量情况下可以运行三台C80-1.5或两台C80-1.5及两台C40-1.5。原有曝气系统曝气器采用刚玉微孔曝气器,堵塞严重,空气管道采用玻璃钢管,部分管道已老化。根据厂方近十年的运行情况,改扩建后将原有曝气器更换为维修工作量小,不堵塞的膜片式微孔曝气器,部分管道及阀门进行维修更换。改扩建后近期需膜片式微孔曝气器2600套,远期需要再增加2600套。2.4.10污泥处理系统污泥处理系统采用原有系统进行维修即可。近期每天运行时间6-8h,远期运行18-20h。2.4.11处理工艺各单元去除率预测项处理目单元CODcrBOD5SS去除率(%)数量(mg/L)去除率(%)数量(mg/L)去除率(%)数量(mg/L)原水20001000400水解调节池3014002080020320一级接触氧化8521090808064二级接触氧化8042851250322.5主要设备一览表近期需要增加设备序号名称规格及型号单位数量备注1潜污泵WQ200-10-15Q=200m3/h,H=10m套2一用一备2微孔曝气器KKI215套26003斜板m3180玻璃钢4弹性填料φ150m339655水力筛B=1500,b=1台2不锈钢远期在近期基础再增加的设备序号名称规格及型号单位数量备注1潜污泵WQ200-10-15套22微孔曝气器KKI215套26003离心式鼓风机C80-1.5套34斜板m31805潜污泵WQ100-15-11套2一级提升6弹性填料φ1500m339657水力筛B=1500,b=1台2不锈钢3.投资估算和经济分析3.1投资估算近期:一、设备部分1、潜污泵2套11.2万元2、微孔曝气器2600套54.6万元3、斜板180m327.0万元4、填料3965m3142.8万元5、水力筛2台10.0万元小计:245.6万元二、管道及阀门12万元三、电气与自控2万元四、土建(包括清理池子)15万元五、安装及维修25万元六、工程设计及技术服务22.8万元七、未预见费15万元合计:337.4万元注:如采用球形填料,则球形填料数量为116万个,232万元需增加投资89.2万元。远期增加:一、设备部分1、潜污泵2套11.2万元2、微孔曝气器2600套54.6万元3、离心式鼓风机3套54.0万元4、斜板180m327.0万元5、潜污泵2套9.6万元6、填料3965m3142.8万元7、水力筛2台10.0万元小计:309.2万元二、管道及阀门20.0万元三、电气与自控12.0万元四、土建(包括清理池子)18.0万元五、安装及维修30.0万元六、工程设计及技术服务29.0万元七、未预见费19.2万元合计:437.4万元注:如采用球形填料,则球形填料数量为116万个,232万元需增加投资89.2万元。3.2经济分析污水处理站运行操作管理人员共12人,四班三运转。运行费用(不包括大修及折旧,按远期水量计算)1、人工费:(12人×40元/人.d)/(12800m3/d)=0.04元/m3污水2、电费:(380kw×24h×0.5/kw.h)/(12800m3/d)=0.39元/m3污水3、药剂费:0.02元/m3污水合计:0.45元/m3污水3.3主要经济指标工程总投资:近期:337.4万元远期增加437.4万元运行功率:380kw人员编制:12人运行费用:0.45元/m3污水