丙烯酸废气净化催化剂性能评价

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书书书2007年7月第15卷第7期             工业催化INDUSTRIALCATALYSIS              July2007Vol.15 No.7环境保护与催化收稿日期:2007-01-24;修回日期:2007-05-14作者简介:李 赫,1970年生,女,甘肃省天水市人,工程师,从事加氢及燃烧催化剂的研发工作,发表论文3篇,获奖2项,申请专利2项。丙烯酸废气净化催化剂性能评价李 赫,吴美岩(中国石油兰州化工研究中心,甘肃兰州730060)摘 要:在丙烯酸尾气净化侧流评价装置上,对自制的含铂和钯贵金属蜂窝状燃烧催化剂进行了性能评价,并考察了反应温度和空速等操作条件对催化性能的影响。结果表明,该催化剂表现出良好的催化活性和较好的热稳定性,3000h运转过程中,净化后尾气中总烃体积分数小于50×10-4,能够满足工业应用的要求。关键词:催化燃烧;贵金属催化剂;丙烯酸装置废气中图分类号:TQ225.13+1;X701  文献标识码:A  文章编号:10081143(2007)07005204PerformanceofthecatalystforpurificationofwastegasfromacrylicacidproductionLIHe,WUMeiyan(PetroChinaLanzhouChemicalsR&DCenter,Lanzhou730060,Gansu,China)Abstract:Theperformanceofaselfdevelopednoblemetalhoneycombcatalystcontainingplatinumandpalladiumwastestedonasidestreamtestapparatus.Influenceofreactiontemperature,spacevelocity,watercontentandoxygencontentinthewastegasonbehaviorsofthecatalystwasinvestigated.Thecatalystexhibitedgoodactivityandthermalstabilityinthe3000hourtestrun,withresidualhydrocarbonsintheexitgasoflessthan50×10-4(volumefraction),whichmettherequirementofcommercialapplication.Keywords:catalyticcombustion;noblemetalcatalyst;wastegas;acrylicacidproductionCLCnumber:TQ225.13+1;X701  Documentcode:A  ArticleID:10081143(2007)07005204  催化燃烧处理工业有机废气是控制大气污染的有效而广泛采用的技术,该技术需根据废气中的主要污染物成分选定具有针对性的有效催化剂。丙烯酸装置排放的废气中主要含有丙烯、丙烷、一氧化碳以及微量丙烯醛、丙烯酸、乙酸、乙醛和甲苯等杂质。中国石油兰州化工研究中心研制的燃烧催化剂在丙烯酸装置进行废气净化侧流试验,装置规模为废气处理量(15~30)m3·h-1。催化剂累计运转约3000h,并进行起燃温度、空速和氧浓度等条件试验。1 实验部分1.1 催化剂的制备以蜂窝状陶瓷材料为载体,材质为堇青石,载体为整体式蜂窝状结构,在蜂窝陶瓷基质上涂以Al2O3、稀土化合物及助剂,经干燥和焙烧制得。采用浸渍法制备蜂窝状催化剂。将贵金属铂和钯配成一定浓度的可溶性溶液,添加必要的助剂,将载体浸入一定时间后取出,干燥和活化制成催化剂。1.2 侧流试验装置侧流试验装置由预热器、催化反应器、温度及流量控制系统组成,装置流程见图1。废气处理量(15.0~30.0)m3·h-1,催化反应器为绝热式固定床。催化剂采用铂、钯贵金属蜂窝结构,催化剂装可填量(800~1060)mL。本试验催化剂装填量800mL,采用铂、钯贵金属蜂窝结构的催化剂。 2007年第7期          李 赫等:丙烯酸废气净化催化剂性能评价         53    图1 侧线评价装置流程图Figure1 Thesidestreamtestapparatus  1.3 废气组成丙烯酸装置汽提塔顶部尾气组分复杂,经热气体采样器气相色谱仪初步分析,汽提塔顶部废气含有(干基):φ(丙烯)=2000×10-6~2500×10-6,φ(丙烷)=2000×10-6~3000×10-6,φ(乙烯)=180×10-6~230×10-6,φ(丙烯酸)=60×10-6~150×10-6,φ(乙醛)=0~50×10-6,φ(丙烯醛)=200×10-6~400×10-6,φ(一氧化碳)=0.50%~0.55%,φ(二氧化碳)=1.80%~1.90%,φ(氧气)=6.0%~6.5%,并检测到微量的甲烷和乙烷,水相中检测到丙烯酸和乙酸等。1.4 试验过程将丙烯酸装置汽提塔顶部约80℃的废气引出,用蒸汽进一步加热至100℃左右,经流量计计量后废气通入预热器,预热至(230~280)℃进入催化燃烧反应器。在催化剂作用下,废气中丙烯、丙烷、一氧化碳、微量丙烯醛及其他组分与氧发生完全氧化反应被净化,净化气体取样后排放大气。装置废气处理能力为30m3·h-1,试验期间一直以掺入空气来调整含烃废气的总烃质量浓度,经过加热器预热后,进入催化反应器燃烧,燃烧产物经空气稀释冷却后排空。催化燃烧试验过程中设定的空速为10000h-1、20000h-1、30000h-1和40000h-1。每个空速条件下,在(150~280)℃调整反应器入口温度。然后,在一组确定的空速和温度条件下,稳定运行数天,采样通过气相色谱仪等分析有机可燃物质进、出催化剂床层的浓度,从而确定其转化率,即催化燃烧的净化率。2 结果与讨论2.1 废气预热温度”催化剂起燃温度是反映催化剂活性的重要指标。起燃温度越低,表明催化剂活性越高,有利于工业应用。试验中催化剂装填量800mL、空速20000h-1,V(空气)∶V(原料气)=0.10,预热温度对丙烯酸废气转化率的影响见图2。图2 预热温度对丙烯酸废气转化率的影响Figure2 Influenceofpreheatedtemperatureontheconversionofthewastegasfromacrylicacid从图2可以看出,乙烯和丙烯的起燃温度约为220℃,丙烷在预热温度260℃时转化接近完全,丙烯和乙烯较容易氧化,丙烷较难氧化。试验中还发现,预热温度在190℃时有一放热峰,可能是原料气中一氧化碳、丙烯醛、乙醛和乙酸等物质已经起燃,在丙烯酸装置废气中,乙醛和乙酸最容易氧化,其次为丙烯醛、丙烯酸、一氧化碳、丙烯和乙烯,丙烷最难氧化。由于反应放热,反应器出口温度较高,有效促进催化燃烧反应进行,使烷烃进一步氧化,达到较高净化率。对于现场装置的废气,催化剂起燃温度为(220~260)℃。长期运行时,预热温度控制在260℃以上。2.2 空 速在固定反应入口温度和V(空气)∶V(原料气)=0.10条件下,考察反应空速对催化剂性能的影响。不同空速下丙烯酸废气催化燃烧反应的转化率见图3,不同空速下废气完全催化燃烧所需下限温度T99比较见图4。 54                        工业催化                2007年第7期 图3 不同空速下废气催化燃烧转化率Figure3 Conversionofthewastegasunderdifferentspacevelocity图4 不同空速下废气完全催化燃烧所需下限温度T99比较图Figure4 Thelowerreactiontemperaturelimitof99%wastegasesconversion(T99)underdifferentspacevelocity从图3可以看出,随着空速的增加,对应相同转化率所需要的废气预热温度明显提高,这可由不同空速下丙烯酸废气催化燃烧反应转化率大于99%的下限温度T99的变化趋势明显看出(见图4)。其转化率随着空速的提高而降低,空速在低于30000h-1的条件下,能够满足大气排放标准。表明催化剂反应能力较强,考虑实际应用及床层阻力,反应空速在20000h-1较为适宜。2.3 残氧含量残氧含量反映催化剂对氧的利用率,达到相同转化率,反应器出口气体中残氧含量越低,表明催化剂对氧利用率越高。在反应温度280℃和空速20000h-1条件下,试验结果见表1。表1 出口残氧含量对反应的影响Table1 InfluenceofoutletresidualO2φ(出口残氧)/%乙烯转化率/%丙烷转化率/%丙烯转化率/%13.5910010010010.2610010099.998.810099.3199.982.2410099.7099.97从表1可以看出,在试验条件下,出口残氧含量对乙烯、丙烯及丙烷的转化率基本无影响,在不加空气情况下,出口残氧体积分数为2.24%,可以满足反应需氧。催化燃烧一般允许出口残氧体积分数最低为0.5%。本装置废气中氧含量过量。2.4 催化剂稳定性试验丙烯酸装置废气中烃含量较高,采用补充部分空气的办法控制反应器出口温度不超过650℃。试验共进行3000h,试验条件:催化剂装填800mL,原料气入口温度280℃,空速约20000h-1,催化剂稳定性试验数据列于表2。表2 稳定性试验数据Table2 Thestabilitytestresults反应时间/hV(空气)∶V(原料气)出口温度/℃φ(甲烷)/10-6φ(乙烷)/10-6φ(乙烯)/10-6φ(丙烷)/10-6φ(丙烯)/10-6500.175648.8000016000.125975.7002.8020000.106217.60010.3030000.1063313.10000.2  从表2可以看出,废气中补充10%的空气,V(空气)∶V(原料气)=0.10,催化剂运行稳定,废气中绝大部分有害物质被除去,在尾气中残留的烃类组分主要是少量的丙烷及甲烷,总烃体积分数小于50×10-6,能够满足大气污染物排放国家标准。同时,对尾气中CO、乙醛、丙烯醛和丙酮等进行检测,均检测不到。初步试验结果表明,丙烯酸装置废气通过催化燃烧的方法净化。2.5 稳定性试验前后催化剂表征图5~6为新鲜催化剂和反应3000h后催化剂 2007年第7期          李 赫等:丙烯酸废气净化催化剂性能评价         55    的透射电镜图。图5和图6对比表明,催化剂的表面结构没有明显改变。图5 新鲜催化剂的透射电镜图Figure5 TEMimageforfreshcatalyst图6 反应3000h催化剂的透射电镜图Figure6 TEMimageofthecatalystafter3000hoursofrun对稳定性试验及高温试验前后催化剂进行X射线衍射分析,其XRD谱图见图7~8。图7 新鲜催化剂的XRD谱图Figure7 XRDpatternsforfreshcatalyst图8 反应3000h后催化剂的XRD谱图Figure8 XRDpatternsforthecatalystafter3000hoursofrun由图7~8可以看出,新鲜催化剂活性组分Pd粒径为(20~40)nm,反应3000h后催化剂活性组分Pd粒径为(26~45)nm,表明催化剂的活性组分Pd粒径大小没有明显增大。催化剂经3000h运转后,载体的晶相组成没有太大的变化,特别没有α-Al2O3的生成,表明催化剂热稳定性较好。催化剂的微观结构证实了催化剂具有良好的热稳定性。3 结 论侧流试验结果表明,中国石油兰州石化研究院研制的燃烧催化剂用于丙烯酸装置废气净化,起燃温度为(220~260)℃,该催化剂在原料气入口温度(150~280)℃、出口温度不超过650℃,反应空速

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