不同温度条件水解酸化好氧工艺处理高矿化度采油废水

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第2卷 第6期环境工程学报Vol.2,No.62008年6月ChineseJournalofEnvironmentalEngineeringJun.2008不同温度条件水解酸化好氧工艺处理高矿化度采油废水祝 威1 黄翔峰2 费晓明2 张 建1 桂召龙1 谷梅霞1 毛雷霆1(1.胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司,东营257026;2.同济大学环境科学与工程学院,污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海200092)摘 要 采用不同温度组合的水解酸化好氧工艺对胜利油田某联合处理站经过“隔油混凝过滤”处理的高矿化度采油废水进行处理。结果表明:水解酸化反应器内的微生物能够适应高温(55℃)的环境,而好氧反应器中微生物的活性会受到高温较大的抑制;“高温水解酸化中温好氧工艺”和“中温水解酸化中温好氧工艺”可以使出水COD达到低于80mg/L的外排要求,停留时间分别为15h和75h。采用水解酸化好氧工艺处理高矿化度油田采油废水是可行的。关键词 采油废水 水解酸化 好氧 排放 温度中图分类号 X741  文献标识码 A  文章编号 16739108(2008)06075705TreatmentofoilfieldproducedwastewaterwithhighmineralityusinghydrolysisacidificationoxidationprocessatdifferenttemperaturesZhuWei1 HuangXiangfeng2 FeiXiaoming2 ZhangJian1 GuiZhaolong1GuMeixia1 MaoLeiting1(1.ShengliEngineeringDesign&ConsultationCo.Ltd.,ShengliOilField,Dongying257026;2.CollegeofEnvironmentalScienceandEngineering,StateKeyLaboratoryofPollutionControlandResourceReuse,TongjiUniversity,Shanghai200092)Abstract Thetreatmenteffectonoilfieldproducedwaterwithhighminerality,whichwasoriginallytreatedby“oilseparationcoagulationfiltration”processatsomeunitedstationinShengliOilFieldofShangdong,wasstudiedusinghydrolysisacidificationoxidationprocessunderdifferenttemperaturecombination.Theresultshowedthatthemicrobesinhydrolysisacidificationreactorcouldbeaccustomedtohightemperature(55℃),whiletheactivityofmicrobesinoxidationreactorweregreatlyinhibitedbyhightemperature.WheninfluentCODwas110~150mg/L,theeffluentCODcouldmeetthedischargingstandardof80mg/Lafterusing“hightemperaturehydrolysisacidificationmidtemperatureoxidation”processand“midtemperaturehydrolysisacidificationoxidation”processwiththemostoptimalretentiontimewas15hand75h,respectively.Itwasfeasibletoapplyhydrolysisacidificationoxidationprocesstotreatoilfieldproducedwastewaterwithhighminerality.Keywords oilfieldproducedwastewater;hydrolysisacidification;oxidation;discharge;temperature基金项目:上海市科委资助项目(045458058)收稿日期:2007-08-06;修订日期:2008-01-31作者简介:祝威(1968~),女,硕士,高级工程师,主要从事油田水污染控制研究。通讯联系人,Email:hxf@mail.tongji.edu.cn  在油田开发过程中,需向地层注入大量水以保持油层压力,随着采油过程的推进,油田采出的水量大大超过注水量的需求,所以部分废水需要外排。油田采油废水不仅含有原油,而且在原油脱水、集输、污水处理过程中都加入了许多化学药剂,其水质成分十分复杂。各油田的采油污水处理工艺绝大多数以传统的“老三套”工艺即“混凝沉降过滤”为基础,这些多为初级处理技术,处理后水质难以达到外排标准[1]。本试验所研究的废水为山东胜利油田某联合处理站经过“隔油混凝过滤”后的出水,高矿化度在12000mg/L左右,目的是实现达标外排。随着环保要求的提高,《污水综合排放标准》(GB89781996)中COD低于150mg/L的要求已经不能满足需要,当地环保部门要求排放废水的COD小于80mg/L。由于经“隔油混凝过滤”处理后的采油废水中含有环境工程学报第2卷的COD主要为溶解性有机物[2],采用传统物化法难以去除,故本研究采用生物法进行处理。现场过滤罐出水温度为55℃,考虑到降低温度需要一定的能耗,本试验研究了水解酸化、好氧反应阶段不同温度组合工艺的COD处理效果,同时还研究了升温过程对于处理效果的影响。1 试验材料与方法1.1 试验装置实验室试验研究采用的水解酸化好氧工艺流程,如图1所示,水解酸化反应器和好氧反应器串联运行,内置软性填料,内径50mm,有效容积071L。图1 水解酸化好氧工艺流程图Fig.1 Experimentflowchart本试验采用设立了2套反应器,采用上海浦东荣丰科学仪器有限公司产的数显电热培养箱(303A4)来进行温度控制,温度调节精度为±05℃,根据试验方案控制具体温度。1.2 启动方式水解酸化反应器和好氧反应器均采用好氧预挂膜[3]。接种污泥取自上海市高桥炼油厂生物处理工艺的污泥和上海市曲阳水质净化厂的二沉池回流污泥。按照体积比1∶1混合均匀后投加于水解酸化反应器和好氧反应器,使得投加后反应器内的污泥浓度为2g/L。启动初期采用混合进水(采油废水∶生活污水∶炼油厂原水=1∶1∶1),后根据挂膜情况逐渐减少生活污水与炼油厂原水的量,直至全部采用采油废水。1.3 试验用水试验采用的水样为山东胜利某联合处理站经过“隔油混凝过滤”后的出水,进反应器前按COD∶N∶P=100∶5∶1投加NH4Cl和KH2PO4,废水水质如表1所示,该废水属高矿化度废水,悬浮物等指标达到《污水综合排放标准》(GB89781996),COD超出80mg/L的排放要求。Cl-的平均浓度高达6251mg/L,会影响COD的测定[4],所以在试验中对COD的测定方法有所调整。表1 试验用水水质Table1 WaterqualityusedintheexperimentCOD(mg/L)总硬度(mg/L)石油类(mg/L)矿化度(mg/L)SS(mg/L)Cl-(mg/L)范围110~1501479~23857.2~9.510907~1355033.4~91.36071~6538平均值12217608.31260058.862511.4 分析项目及方法pH:ModelAB15精密酸度计;DO:雷磁JPB607便携式溶氧仪;COD:标准法,重铬酸钾与硫酸亚铁铵稀释一倍使用,硫酸汞投加量12g;其他指标参照国家环保局推荐方法[5]。1.5 试验方案采油废水为难降解有机废水,闻岳等[6]采用水解酸化好氧工艺处理某油田废水,水解酸化段和好氧段最佳停留时间分别为15h和10h。本研究中,为了研究在不同温度条件下水解酸化好氧工艺的处理效果,拟定试验方案如表2所示。同一温度条件下,每一停留时间稳定2~3周,待出水水质稳定表2 水解酸化好氧工艺受温度影响试验方案Table2 Experimentprojectofhydrolysisacidificationoxidationprocessatdifferenttemperatures序号温度(℃)水解酸化反应器好氧反应器停留时间(h)1353520、15、10、7.5、525555153553515、12、7.5后连续检测5~7d。其中,高温(55℃)水解酸化中温(35℃)工况中,水解酸化出水后设中间池,废水自然降温至35℃后再进入好氧反应器。857第6期祝 威等:不同温度条件水解酸化好氧工艺处理高矿化度采油废水2 试验结果与讨论2.1 中温(35℃)水解酸化-中温(35℃)好氧工艺试验结果中温(35℃)水解酸化中温(35℃)好氧工艺试验结果如图2所示。从图2可以看出,中温水解酸化中温好氧处理工艺对于采油废水的处理效果较好,在停留时间20h,15h,10h和7.5h的工况下,出水COD均能满足80mg/L的要求。在停留时间15h的条件下,水解酸化反应器出水COD在90mg/L左右,好氧反应器的出水COD在70mg/L左右。最佳停留时间为75h,水解酸化反应器的出水COD在95mg/L左右,好氧反应器的出水COD在70mg/L左右。图2 不同停留时间中温水解酸化中温好氧工艺COD处理效果Fig2 TreatmenteffectonCODusingmidtemperaturehydrolysisacidificationoxidationprocessatdifferentretentiontimes2.2 升温试验受到接种污泥性质的限制,生物反应器现场启动往往需从常温开始。为考察升温过程对启动效果的影响,进行了升温试验。升温试验在停留时间为15h的水解酸化好氧反应器中进行。采用分阶段升温方式,共历时2个月。分为4个阶段,分别为35~40℃、40~45℃、45~50℃和50~55℃,在试验初期每天升温1℃,后逐渐减少至每3d升温1℃,每个阶段稳定时间均为2周左右。试验结果见图3。从图3可以看出,提升温度对生物反应器处理采油废水的效果具有较大的影响。温度从35℃升至50℃的过程中,水解酸化与好氧出水的COD出水均出现恶化。在40~50℃的温度段内,无论是水解酸化反应器的生物膜还是好氧反应器的生物膜都处于非常不利的条件下,所以此时的水解酸化及好氧反应器出水均不断恶化,好氧微生物比水解酸化微生物更不适应高温,在此温度段好氧反应器内生物膜脱落或老化,好氧反应器出水COD高于水解酸化反应器出水COD。图3 升温试验结果Fig.3 Experimentalresultsofraisingtemperature与40~50℃温度段相比,在50~55℃的温度段内的出水水质得到一定程度的改善。这是因为50~55℃是水解酸化反应器的微生物除了35℃之外一个有利的温度段[7],由于比35℃温度更高,某些嗜热微生物的活性也更强。虽然好氧段在此温度段下处于不利条件,但水解酸化段和好氧段的综合效果优于40~50℃温度段。从表观上来看,水解酸化反应器内生物膜的生长情况也优于35℃。在这一温度条件下,水解酸化反应器运行良好,但好氧反应器由于受到温度条件的抑制,出水仍然达不到理想的效果,COD在90mg/L左右。2.3 高温(55℃)水解酸化高温(55℃)好氧工艺试验结果从图4可以看出,高温水解酸化高温好氧工艺对于采油废水的处理效果不理想,在停留时间15h工况下稳

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