催化氧化处理染料废水

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催化氧化处理染料废水徐锡彪,褚宏伟,孙建中(嘉兴市大禹环保技术开发有限公司,浙江嘉兴314000)摘要:采用二氧化氯为氧化剂,在自制催化剂存在的条件下将染料废水中的有机物氧化分解,COD去除率≥70%,色度去除率≥95%,一般染料废水经本法处理后接续生化处理,其出水可以达标。关键词:染料废水;二氧化氯;催化氧化1催化氧化原理与试验结果1.1原理强氧化剂二氧化氯在催化剂催化下,能将高浓度染料废水中的COD、BOD源的有机物氧化分解,使染料发色团如重氮、偶氮的-N=N-双键断裂,醌式结构破坏,生成各种有机酸或醛类,从而去除COD和色度。1.2试验结果1.2.1pH值对COD及色度去除率效果的影响二氧化氯水溶液用量为废水量的15%,且反应时间为15min的情况下,改变废水的pH值,所得结果如图1、2。由图可知,催化氧化中废水的酸度应为pH≤7,且适用pH范围较广。1.2.2反应时间对COD及色度去除效果的影响二氧化氯水溶液用量为废水的15%,在废水pH=6的情况下改变反应时间,所得结果如图3、4。中国城镇水网由图可知,催化氧化的反应时间应为15~20min。1.2.3氧化剂用量对COD及色度去除效果的影响采用强氧化剂ClO2的水溶液,浓度约为500mg/L,在废水pH=6,且反应时间为15min的情况下,改变氧化剂用量,所得结果如图5、6。由图可知,氧化剂用量应为废水量的10%~15%。基本情况工程单位:浙江省嘉兴市步云染料厂。染料品种:弱酸性染料及医药中间体。废水排放量:120m3/d。工程占地:300m2。工程投资:138.0万元。2.2废水水质废水水质见表1。表1废水水质pHCODCr(mg/L)SS(mg/L)色度(倍)挥发酚(mg/L)含盐量(mg/L)2~41300020002000024.06300002.3处理工艺及结果染料废水(pH=2~3)用泵打入调节池后,再提升至微电解塔中,利用塔中微电极的氧化还原反应对废水进行预处理。出水流入中和曝气池,再加入石灰乳曝气,使废水中产出大量Fe(OH)3和CaCO3沉淀,沉淀的同时存在吸附共沉作用去除大量溶解性盐类。然后废水经压滤、过滤后与ClO2水溶液一起泵入催化氧化塔中,在催化剂表面发生催化氧化反应,稳定而高效地降解有机物、消除色度,其COD去除率可达70%~80%,并使BOD5/COD值由0.104提高到0.388,可生化性大大提高。废水再经接触氧化后二沉排放,污泥全部回流,工程处理结果见表2。表2工程处理结果COD色度SS挥发酚采样日期监测项目pH浓度(mg/L)去除率(%)倍数(倍)去除率(%)浓度(mg/L)去除率(%)浓度(mg/L)去除率(%)11月4日调节池进口总出口2~36~91281612699.0200006497.0193411194.022.360.0699.7312月6日调节池进口总出口2~36~91301114199.0200008096.0200112294.024.480.0899.67GB8978—1996的二级标准6~92001802000.50催化氧化塔处理效果见表3。浓度(mg/L)去除率(%)倍数(倍)去除率(%)浓度(mg/L)去除率(%)11月4日进口出口6~76~77116177075.0400018095.517.300.0599.716~76~77243152279.0400018095.517.000.0499.7312月6日进口出口3结论染料废水色度高,有机物难以降解,一般生化处理效果不明显。而利用强氧化剂配以高效的表面催化剂,对废水进行催化氧化处理后,出水和色度基本达标,可使COD值及BOD5/COD值都适合生化处理,在常规的物化处理和常规的生化处理之间架通一座桥。采用催化氧化+生化工艺,可以使染料废水处理达标。参考文献:[1]李家珍.染料、染色工业废水处理[M].北京:化学工业出版社,1997.[2]冀滨弘,等.染料工业废水处理的现状与进展[J].污染防治技术,1998,11(4):250.中国城镇水网

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