MSBR李春鞠, 顾国维, 杨海真 (同济大学环境科学与工程学院,上海200092) : MSBR工艺是连续流与序批操作相结合的新型生物脱氮除磷技术,由于它的后置反硝化设计,碳源不足制约了系统的脱氮效果。为改善这种状况,进行了将部分原水分流至缺氧区的试验。结果表明:引入原水后,缺氧区的反硝化速率常数提高了一倍,系统的反硝化速率和脱氮率相应提高。与此同时,分流造成了厌氧区的碳源不足,加之厌氧区的回流增加,引入了较多的硝酸盐,使磷的释放和过量吸收受到影响,除磷效果下降。另外,针对中间沉淀区暴露出的运行和设计问题提出了一些改进措施。 : MSBR; 脱氮除磷; 反硝化:X703 :A :1000-4602(2001)01-0009-06ExperimentalStudyonImprovingNitrogenRemovalEfficiencieswithModifiedSequencingBatchReactorLIChun-ju, GUGuo-wei, YANGHai-zhen(SchoolofEnviron.Sci.andEng.,TongjiUniv.,Shanghai200092,China) Abstract: MSBRprocessisanewlydevelopedbiologicalnutrientremovaltechnology,whichcombinescontinuous-flowreactorwithSBRprocess.Inordertoimprovenitrogenremovalefficiency,theinfluentwasintroducedtoanoxiczoneandnitrogenandphosphorusremovalefficiencieswerestud-ied.Theresultsshowedthatthedenitrificationratecoefficientdoubledandthenitrogenremovaleffi-ciencyincreased,whilethephosphorusremovaldeclinedduetodecreasedcarbonsourceandincreasednitratecontentinanaerobiczone.Accordingtotheproblemsappearedinthestudy,severalmodifica-tionsonoperationanddesignofintermediatesettlingtankwereproposedaswell. Keywords: MSBR; removalofnitrogenandphosphorus; denitrification :“”(96-909-01-02-05) MSBR,,、,/,。,15~30℃,0.23~0.30kgCOD/(kgMLSS·d),COD、50、51mg/L。,,60%~77%。MSBR,,,MSBR。1 试验器材及方法1.1 ① MSBR:,·9· 2001Vol.17 CHINAWATER&WASTEWATER No.1。1。1 MSBR (2)(L)350860570×218070 ② :850、191L,MSBR,1∶2。③ :PLC,,。④ :。⑤ (ND):、。⑥ :。⑦ :。⑧ :。⑨ (DF—15):。⑩ :,。1.2 MSBR1、2。1 MSBR2 MSBR ,,。,。SBR1[1(a)、2(a),R1、R2],SBR1,,。,,,SBR2,。SBR1,,、SBR2,[1(b)]。,1/3,1/3Q,1/3Q[2(b)]。1.3 MSBR,。·10·2001Vol.17 No.1、,。2。2 (min)504030504030SBR1SBR2ACB A、BSBR1SBR2,C。 (),。1.4 ,,COD∶TKN4.87、COD∶TP51.3,,,(3)。3 mg/L CODBOD5200~400100~13020~5030~802~7.51005015151.51.5 B,,。A,。4。1.6 5。2 试验结果及分析2.1 6。6,AB,A,,。,、pH,,,。4 AB72~82252~71(℃)22.8~30(25.4)20.4~29.3(23.9)(L/h)325375220—105—(d)20~25(mg/L)0.10.31.0~1.50.3~0.5(mg/L)246931011.771.601.070.81 ①。②,、、。③。5 CODcrTP,NO-2-N,-α-NO-3-N,,NO-2-N+NO-3-N+6 AB(h)8.006.93(h)0.260.30(mg/L)55.936.216.115.1(mg/L)14.313.32.44.1(%)73.259.95.714.1 。 :Barnard,NO-x-N, dNO-x-NdtN=Kd·X(1) (dNO-x-N/dt)N———,mg/(L·h)·11·2001Vol.17 No.1 X———,mg/L Kd———,: V·dNdt=Qin·Nin-Qeff·Neff-dNO-x-NdtN·V(2)(1),: V·dNdt=Qin·Nin-Qeff·Neff-Kd·X(t)·V(3) (dN/dt)———,mgNO-x-N/(L·h) Qin———,L/h Nin———,mg/L Qeff———,L/h Neff———,mg/L V———,L X(t)———t,mgVSS/LMSBR,,,,,dN/dt≠0。,,(3)。A:(0~90min): dNdt=(1.77Q·NSBR+0.324Q·Nin-VANO×※→2.09Q·NANO)1-Kd·X(t)(4)(90~120min): dNdt=0.324Q·(Nin-NANO)VANO-Kd·X(t)(5)B:(0~90min): dNdt=1.6Q·(NSBR-NANO)VANO-Kd·X(t)(6)(90~120min): dNdt=-Kd·X(t)(7) Q———,A375L/h,B324.7L/h NSBR———,mg/L NANO———,mg/L VANO———,180LΔTΔN/ΔT(4)~(7)dN/dt,ΔTNSBR、NANOX(t)tNSBR、NANOX(t),A、BKd(7)。7 KdA(min)NO-X-N(mg/L)X(t)(mg/L)Kd×103[mgNO-X-N/(mgVSS·h)]t=10t=40t=65t=90t=1050.3310.45.321083—9.906.0912308.2210.66.0512078.2810.56.2211428.77—3.8710327.59———8.22B(min)NO-X-N(mg/L)X(t)(mg/L)Kd×103[mgNO-X-N/(mgVSS·h)]t=10t=40t=65t=90t=1051.169.998.472574—12.28.0829743.7513.48.9230134.2014.49.4224575.33—8.8824080.888———3.54 Kd。Kd,(),BKd,AKd。B,。,Kd。A,,,Kd。,,·12·2001Vol.17 No.1,AKd。,Kd,。2.2 8,9。8 AB(mg/L)4.983.991.301.55(mg/L)1.230.810.850.71(%)70.975.923.523.846.151.6(mg/mg)0.0250.0299 AB (mg/L)5.786.2315.639.200.402.700.444.080.542.70(mg/L)12792169(mg/L)17743318(gP/(gMLSS·d))0.130.26(gP/(gMLSS·d))0.0650.087 COD/TP60,,。B,,,,。A,。,,。,1/3,,(9)。,AB(8)。9,A,B,。,,[5]。,,,。2.3 MSBR。,,,,。,,。,,,,,,。,,,,,,。,,(0.2~0.5)Q,。,B(),,。,,,,105L/h(1/3Q),,1mg/L,B。,,。,。,,,(),,。·13·2001Vol.17 No.1,,,。3 结论与建议① ,,1,。② ,,PHB,。③ ,;,,—;,。:[1] .[M].:,1996.[2] GeorgeTchobanoglous,FranklinLBurton.WastewaterEngineering:Treatment,Disposal&Reuse[M].Mctcalf&Eddy,INC,1991.[3] PSBarker,etal.DenitrificationBehaviorinBiologicalExcessPhosphorusRemovalAemovalActivatedSludgeSystem[J].WatRes,1996,30(4):769-780.[4] ACarucci,etal.KineticsofDenitrificationReactioninSingleSludgeSystem[J].WatRes,1996,30(1):51-56.[5] TMino,etal.MicrobiologyandBiochemistryoftheEn-hancedBioligicalPhosphateRemovalProcess[J].WatRes,1998,32(11):3194-3207.:(1974- ), , , , , , :。:(021)65986571(0) 55613200(H)E-mail:hxf@mail.tongji.edu.cnly008150@online.sh.cncelcx@ust.hk:2000-05-13··淮北市污水处理厂工程 该工程处理规模:8×104m3/d;采用工艺:氧化沟;资金来源:德国贷款;设计单位:中国市政工程华北设计研究院;目前正在进行施工图设计。秦皇岛引青济秦供水工程 该工程处理规模:15×104m3/d;采用常规工艺;资金来源:世行贷款;设计单位:中国市政工程华北设计研究院。目前,该工程正在进行可行性研究。( )·14·2001Vol.17 No.1