甘草制品生产废水处理工艺中试研究

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书书书甘草制品生产废水处理工艺中试研究郭雅妮1, 同 帜1, 仝攀瑞1, 孙建国2(1.西安工程大学环境与化学工程学院,陕西西安710048;2.张家港市格锐环境工程公司,江苏张家港215600)  摘 要: 甘草制品生产废水产生量大、有机质及悬浮物含量高,直接排放会造成环境污染。尝试采用中和调节池/UASB反应器/沉淀池/接触氧化池工艺处理该类废水,并通过中试验证该工艺的可行性。结果表明,采用该组合工艺处理甘草制品废水是完全可行的,出水COD为200~500mg/L,完全达到设计要求(<500mg/L)。  关键词: 甘草制品生产废水; UASB反应器; 接触氧化中图分类号:X703  文献标识码:C  文章编号:1000-4602(2010)19-0058-05PilotStudyonTreatmentProcessofLicoriceProductsWastewaterGUOYani1, TONGZhi1, TONGPanrui1, SUNJianguo2(1.SchoolofEnvironmentalandChemicalEngineering,Xi’anPolytechnicUniversity,Xi’an710048,China;2.ZhangjiagangGeruiEnvironmentalEngineeringCompany,Zhangjiagang215600,China)  Abstract: AlargeamountofwastewaterwithhighCODandhighSSisgeneratedduringtheproductionoflicoriceproducts.Theenvironmentcanbecontaminatedifthewastewaterisdischargeddirectly.Thecombinedprocessofneutralizationregulationtank,UASBreactor,settlingtankandcontactoxidationtankwasusedtotreatthiswastewater,andthefeasibilityofthecombinedprocesswasverifiedinapilottest.Theresultsindicatethecombinedprocessisfeasiblefortreatinglicoriceproductswastewater.TheeffluentCODis200to500mg/L,whichreachesthedesignrequirement(<500mg/L).  Keywords: licoriceproductswastewater; UASBreactor; contactoxidation  张家港某生物制品有限公司的产品主要是各类甘草衍生物,大部分产品出口到国际市场,小部分在国内销售,产品主要用于香烟、香料、医药、化妆品、食品添加剂等,生产规模为1500t/a(各类甘草衍生物为500t/a,副产品约为1000t/a),废水产生量较大、有机质及悬浮物含量高,直接排放会造成环境污染[1、2]。笔者主要针对该公司的生产废水进行综合性处理中试研究,一方面是验证选择实施的废水处理工艺的可行性;另一方面通过调试探索工艺运行参数,使处理出水水质能够达到张家港城市污水处理厂的进水水质标准,即出水COD浓度降至500mg/L以下,旨在为工程实践奠定基础。1 工艺概述11 工艺流程原水主要来源于生产过程中的冲洗水、洗涤水和冷凝水。原水含有大量易溶于水、无毒的有机物,其水解会生成糖类物质(以葡萄糖为主)、氨基酸等。原水有机质浓度高、悬浮物含量大,其COD为1000~5000mg/L、BOD5/COD在0.7左右,可生化性较好。中试是将原水由产生地运到试验地(清泉水质净化厂)进行处理,时间为2006年4月12日—9月2日,历时144d,耗用原水总计100t,共运输4次。中试采用物理法(预处理)与生化法相结合的处理·85·第26卷 第19期2010年10月            中国给水排水CHINAWATER&WASTEWATER             Vol.26No.19Oct.2010方式[3],其工艺流程见图1。!#$%&’(!#$)*+,-%./01%234567%&’!%&(&’89:;图1 废水处理工艺流程Fig.1 Flowchartofwastewatertreatmentprocess中试的主要设备及设计参数见表1。表1 主要设备及设计参数Tab.1 Mainequipmentanddesignparameters项 目规 格调节池(钢混,两个)30m3UASB反应器(不锈钢)=80cm,H=250cm回流井(PE)1m3沉淀池(不锈钢)=80cm,H=125cm接触氧化池(PVC)1m3,分格阻火罐(碳钢)=20cm,H=110cm储气柜(碳钢)=50cm,H=200cm水泵(2台)1m3/h流量计(2个)0~250L/h 注: 此外还需要U型管1根、温控仪1个、电热器2个、温度计(1~100℃)1个。12 预设工艺参数121 有机负荷参数控制初始进水调试时,预设以0.1~0.3kgCOD/(m3·d)的容积负荷进水,进水负荷逐步增加,直至达到设计值[3.5kgCOD/(m3·d)]。由于一开始厌氧出水的COD浓度较高,将厌氧出水直接超越好氧池,待厌氧出水的COD浓度在1000mg/L左右,且整个厌氧系统运行稳定时,再使UASB出水进入生物接触氧化池,由于厌氧出水的有机物含量丰富且温度较高,故直接曝气,预设以1kgCOD/(m3·d)的容积负荷进水,直至达到好氧设计负荷。122 进水流量、回流量参数控制在UASB启动时,根据预设的进水负荷将进水流量控制在50L/h,随着进水负荷的增加,进水流量也逐渐增加。厌氧污泥回流可以加强搅拌,有利于厌氧污泥的驯化,在UASB的启动阶段,进水流量与回流量之和为200L/h,随着进水流量的增加,回流量逐渐降低。123 外部控制条件厌氧外部控制条件包括对温度、TP、碱度、pH的控制[4]。原水COD为1000~5000mg/L,COD浓度属于中等水平,综合考虑实际运行情况,选择中温厌氧消化,将UASB的温度控制在35~38℃。需要特别注意的是,UASB的温度应避免在40~45℃,因为这一温度范围的厌氧消化效率很低,对COD的去除率一般在30%以下。调试过程中通过加入NaHCO3控制进水的pH值为6.5~7.0,维持UASB出水pH值为6.5~7.5,使UASB出水pH能够满足好氧微生物的生长条件(好氧池内pH值为6.5~8.5)。磷是厌氧微生物合成细胞的重要元素,对微生物的生长具有重要意义。通过加入Na3PO4,保持入流废水中的COD∶TP=(200~300)∶1。进水碱度(以CaCO3计,下同)通常应在600mg/L左右,使进水碱度∶COD浓度>1∶4。因此在污泥培养初期,控制进水碱度在600mg/L以上能成功培养厌氧污泥,厌氧污泥成熟后,对进水碱度的要求并不高。13 调试阶段的控制131 厌氧段的调试厌氧调试初期,即第一阶段污泥驯化培养期,用NaHCO3调节接种厌氧污泥后的进水pH值为6.5~7.0,UASB反应器的温度通过温控仪控制在(35±2)℃,以0.1~0.3kgCOD/(m3·d)的容积负荷进水。当进水负荷逐渐提高、整个厌氧系统处于稳定时,进入提高负荷阶段,在UASB反应器稳定运行的基础上,负荷逐渐提高到设计负荷3.5kgCOD/(m3·d),当整个厌氧系统稳定运行时,进入第三阶段即满负荷运行期。表2为UASB各参数的控制范围[5]。表2 UASB运行参数预控Tab.2 PrecontrolofUASB’soperatingparametersmg·L-1项 目TP碱度VFA污泥驯化培养期3~5800~1000700~1500负荷提高期1~3500~1000500~1000满负荷运行期1~3300~1000400~800 注: pH值均控制在6.5~7.0,温度均控制在35~38℃。132 接触好氧段的调试由于运行初期UASB不稳定,故开始先将UASB·95·www.watergasheat.com郭雅妮,等:甘草制品生产废水处理工艺中试研究第26卷 第19期出水直接超越接触氧化池,待UASB稳定后,其出水再进入接触氧化池(接触氧化池注满后连续曝气),然后逐步增加负荷,直至满负荷运行。2 结果与讨论21 预处理效果预处理工艺是该公司生产废水处理必不可少的一个环节。沉淀的污泥经处理后外运。预处理结果表明,原水加入1000mg/L的碱式氯化铝(PAC)和2mg/L的聚丙烯酰胺(PAM)后,经搅拌、沉淀,其COD浓度降低了20%左右、SS和TP浓度降低了90%左右、NH3-N浓度降低了30%~40%。22 UASB厌氧处理效果221 污泥驯化培养阶段① 负荷变化规律在厌氧启动阶段,进水的容积负荷从0.12kgCOD/(m3·d)上升到1.08kgCOD/(m3·d),对COD的去除率总体上是逐步增长的,最大达到50%。在第20天(5月1日)负荷增长后,对COD的去除率有所下降,但很快又回升,8d后上升到45%,UASB经过30d的启动,负荷达到1.08kgCOD/(m3·d),且对COD的去除率稳定在50%左右。② 产气规律在启动阶段,厌氧系统的产气性能较差,这30d的数据显示,沼气的产生率在0.01~0.06L/gCOD之间波动,产气率呈由升到降再到升最终趋于平稳的变化规律。③ pH的变化规律进水pH值严格控制在6.5~7.0,在进水初期,UASB的出水pH(6.0~6.6)低于进水,对COD的去除率在30%左右;随着中试的进行,出水pH值稳定在7.0左右,对COD的去除率也上升到40%~50%。④ 出水碱度的变化规律加入NaHCO3后,进水碱度在1000mg/L左右,在厌氧启动阶段,随着进水负荷的增加,厌氧出水的碱度逐步下降。222 进水负荷提升阶段和满负荷运行阶段① 负荷变化规律在负荷提升阶段,UASB进水负荷逐步增加,第81天达到设计负荷[3.5kgCOD/(m3·d)],第86天开始满负荷连续运行。连续进水13d,UASB调试成功。在负荷提升阶段,UASB出水COD浓度波动很大,第38天突然上升,这可能是高浓度进水导致的(第一次取的水已用完,改用第二次取的水)。厌氧负荷提升阶段对COD的去除率总体上是逐步增加的,最大达到80%。在负荷提升阶段采取逐步增加负荷、间歇进水的方式,当UASB的出水COD浓度持续上升时,停止进水2~3d,然后再提高进水负荷,如此反复,直至达到满负荷连续运行,厌氧负荷提升阶段是从第32天到第85天,共持续了53d。在满负荷运行阶段,UASB出水的COD浓度波动很小,对COD的去除率稳定在85%左右,第86~91天采取间歇进水,第92~96天采取连续进水,在间歇进水和连续进水的转换期间,UASB出水的COD浓度波动很小,这说明UASB抗冲击负荷能力较强,系统运行稳定。值得注意的是,应使负荷逐步增加,否则UASB会受到冲击,严重时UASB系统将崩溃。② 产气规律在负荷提高期,前20d的产气率在0.05~0.11L/gCOD之间波动,UASB系统的产气效率没有明显提高,但产气量在不断上升,这说明有机物被消解的量不断增加,但厌氧污泥浓度增长较慢;后33d的产气率在0.11~0.26L/gCOD之间波动,UASB系统的产气率有了明显提高,并且产气量大幅增长,这说明有机物被大量消解的同时,厌氧污泥浓度也较快增长,UASB厌氧系统处于厌氧污泥增长期。在满负荷运行期,产气率为0.18~0.23L/gCOD,波动幅度很小,这说明在满负荷运行期,整个厌氧系统运行稳定。③ pH的变化规律进水pH值严格控制在6.5~7.0,在负荷提高期的前20d

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