高浓度氨氮废水自养半短程硝化试验

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第29卷第4期2009年11月桂林工学院学报JournalofGuilinUniversityofTechnologyVol29No4Nov 2009文章编号:1006-544X(2009)04-0543-05高浓度氨氮废水自养半短程硝化试验李小霞,解庆林,游少鸿,申泰明,张露文(桂林理工大学环境科学与工程学院,广西桂林 541004)摘 要:在SBR反应器中采用消化污泥驯化启动自养半短程硝化系统。在温度35±1℃,溶解氧浓度(DO)10~15mg/L的条件下,可实现反应器的短程硝化。试验结果表明:反应器进水NH3N浓度为510mg/L、HRT=12h、DO=08~12mg/L、pH=75~83时,SBR反应器出水NO-2N和NH3N的平均浓度分别为2537和2469mg/L,ρ(NO-2N)/ρ(NH3N)为102,满足ANAMMOX反应器的进水要求。关键词:自养半短程硝化;序批式反应器;NO-2N/NH3N中图分类号:X7031             文献标志码:A脱除废水中氮的传统方法是采用硝化—反硝化工艺,即首先将废水中的氨氮转变成亚硝酸盐,再把亚硝酸盐转变成硝酸盐,最后把硝酸盐还原成氮气从而把氨氮去除,该工艺被广泛应用,取得了较好的效果[1-4],但对处理高氨氮低碳氮比废水时,去除率不高。近年来出现的新型脱氮工艺大体可以分为短程硝化反硝化和同步硝化反硝化,如短程硝化工艺(singlereactorforhighammoniumremovalovernitrite,SHARON)、厌氧氨氧化工艺(anaerobicammoniumoxidation,ANAMMOX)、氧限制自养硝化反硝化工艺(oxygenlimitedautotrophicnitrificationdenitrification,OLAND)和全程自养脱氮工艺(aerobicdeammonification,CANON)等,它们都力求缩短生物脱氮中氮元素的转化途径,其共同点是在脱氮过程中仅先将氨氮氧化成亚硝酸氮,然后进行短程反硝化或同步反硝化,与传统工艺相比,短程硝化反硝化需氧量减少25%,碳源需求减少40%,污泥产量减少300%,这一过程大大节约了碳源、能耗以及基建和运行费用[5]。国内外学者对短程硝化过程有多方面的研究,但对半短程硝化的研究比较少,所谓半短程硝化就是在微氧环境下将进水氨氮的一半氧化为亚硝酸氮,使出水NO-2N/NH3N(质量浓度之比,全文同)为1∶1。因此,本文对自养半短程硝化的影响因素和运行条件进行了深入研究,使自养半短程硝化反应器出水满足ANAMMOX工艺进水要求,NO-2N/NH3N为10~13。1 试验材料和方法11 试验装置试验装置为序批式反应器(sequencebatcherrector,SBR),其内径为14cm,高50cm,总容积为83L,有效容积为7L,有机玻璃制成。在反应器壁上垂直方向设置一排间距为40mm的小孔,用以取样和排水,底部设有排泥管。12 试验材料试验用模拟废水为自来水中加入一定量的NH4HCO3,并配有适量的KH2PO4、MgC12·7H2O、CaCl2等无机盐以提供微生物生长所需营养元素,作为高氨氮模拟废水进行试验研究。在整个试验过程中,共分5个阶段提高反应器进水氨氮浓度,每次提高约为60mg/L,试验用水起始氨氮浓度为 收稿日期:2008-01-10 基金项目:广西环境工程与保护重点试验室基金项目(桂科能0704K028);广西区教育厅科研项目(200708LX208) 作者简介:李小霞(1980—),女,硕士,环境工程专业,Email:yangxiaoping@gliteeducn。 通讯作者:解庆林,博士,教授,Email:xieqinglin@gliteeducn。180mg/L。配水水质见表1。表1 试验水质Table1 Waterquality指标浓度指标浓度NH3N180~550mg/LMgC12·7H2O100mg/LNO-2N0mg/LCaCl235mg/LNO-3N0mg/LFe-EDTA15mLKH2PO460mg/L微量元素1mL接种污泥为桂林市第四污水处理厂的消化污泥,其VSS/SS为053,SVI为126mL/g。13 分析方法NH3N采用纳氏试剂分光光度法测定;NO-2N采用N(1萘基)乙二胺分光光度法测定;pH采用便携式pH计测定;DO采用便携式溶氧仪测定;MLSS采用标准重量法;NO-3N采用紫外分光光度法;水温T由温度计和温控装置联合控制。14 运行方式和条件SBR反应器运行周期为每天2个周期,每个反应周期间歇进水10min、连续曝气11h、静置沉淀40min、间歇出水10min。反应器每周期进、出水量仅为其反应容积的一半,水力停留时间HRT为24h。根据相关研究,初定自养半短程硝化反应条件为:温度T控制在35±1℃,DO=10~15mg/L,pH=75~83。其中,反应器曝气量由人工调节曝气机流量控制,温度由温控仪和加热器控制,温度误差不超过1℃。试验过程中反应器不排泥,污泥浓度自然维持在08~10g/L。定期分析进出水NH3N、NO-2N和NO-3N的浓度。试验稳定运行后将HRT范围设为8~24h、pH=65~85、T=26~38℃、溶解氧浓度为05~18mg/L,研究这几个参数对自养半短程硝化系统的影响。2 结果与讨论21 自养半短程硝化反应器的启动与负荷提高试验总共进行了160d,经历启动培养、负荷提高和运行参数确定3个阶段。系统启动阶段和负荷提高阶段的进、出水各态氮素变化见图1和图2。启动初期系统为硝酸型硝化系统,出水NO-xN以NO-3N为主,达到了985mg/L;第8d时,出水NO-2N出现积累为139mg/L,而硝态氮浓度远高于亚硝态氮的浓度;第21d时,当反应器进图1 启动期(a)和负荷提高期(b)反应器内各氮素的变化Fig1 Changeofnitrogenonsetup(a)andloadingincrease(b)periodinreactor图2 HRT对半短程硝化系统的影响Fig2 EffectofHRTonshortcutnitrification水NH3N浓度为2675mg/L时,出水NO-3N浓度达到了最大1671mg/L,NO-2N为638mg/L,NH3N浓度为301mg/L;驯化到第29d时,随445桂 林 工 学 院 学 报               2009年着进水NH3N浓度升高到2814mg/L,出水NO-3N浓度开始降低到1037mg/L,NO-2N浓度升高到1413mg/L,NH3N浓度降到192mg/L,此时驯化阶段结束。负荷提高阶段的主要目是通过提高进水NH3N浓度抑制亚硝酸盐氧化细菌的生长,使出水NO-2N浓度升高,短程硝化反应器内实现半短程硝化系统,出水NO-2N/NH3N的数值范围为10~13,满足ANAMMOX反应器的进水。从图2可以看出,在负荷提高的第1阶段,进水氨氮浓度从驯化结束时的280mg/L提高到320mg/L左右时,出水NO-2N和NH3N浓度都有增加,分别为1764和672mg/L,而NO-3N浓度明显下降到571mg/L,说明进水氨氮对硝酸菌的抑制很明显。在第2阶段和第3阶段,进水NH3N浓度分别提高至380和460mg/L时,活性污泥仍具有良好的氨氮去除效果,出水NO-2N和NH3N浓度为2235和1569mg/L,NO-3N浓度为271mg/L,此时,NO-2N/NH3N为142,仍然大于13。第4阶段时,进一步提高进水NH3N浓度至510mg/L时,出水NO-2N和NH3N平均浓度为2491和2317mg/L,NO-3N浓度为43mg/L,NO-2N/NH3N值为11,满足ANAMMOX反应器的进水,说明氨氧化菌降解氨氮性能很稳定,反应器抗负荷冲击的能力很好。当进水NH3N浓度增加到560mg/L时,反应出水NH3N浓度明显升高到2974mg/L,在此后数天内调节反应器的条件,也无法使反应器出水的NH3N浓度降低,说明氨氧化菌对NH3N的氧化能力达到一个极限程度,反应负荷提高阶段结束。因此,对于该反应器启动的自养半短程硝化适宜的进水NH3N浓度约为510mg/L。22 自养半短程硝化系统的影响因素及控制221 水力停留时间(HRT)对自养半短程硝化的影响 反应器启动期间和负荷提高期的HRT为24h,从第75d开始改变反应器HRT分别为8、12、18和24h,控制反应器出水pH为75~83,DO为10~15mg/L,进水NH3N浓度为500mg/L,考察HRT变化对半短程硝化系统的影响。缩短HRT是提高反应器负荷的另外一种方式。由图3可知,当HRT为8h时,反应器出水NH3N为2753mg/L,NO-2N只有2037mg/L;图3 pH变化对半短程硝化系统的影响Fig3 EffectofpHonshortcutnitrificationHRT为12h时,反应器出水NO-2N和NH3N浓度分别为2473和2337mg/L,NO-2N/NH3N值为105。HRT为18h时,出水NO-2N和NH3N浓度分别为2596和2219mg/L,NO-2N/NH3N的值为117。当HRT延长到24h时,出水NO-3N浓度明显升高到276mg/L,而NO-2N和NH3N浓度都开始明显下降。由此试验可知,反应器HRT为12和18h时都能够使出水NO-2N/NH3N的值维持在10~13,考虑到实际工程中的基建成本,确定HRT为12h。资料表明[6]:对于短程硝化反应器来说,HRT与SRT(污泥停留时间)几乎是相等,而亚硝酸菌的世代时间较硝酸菌短,当HRT为12h时,SRT介于硝酸菌和亚硝酸菌的最小停留时间之间,系统中的硝酸细菌会被逐渐“淘洗”掉,试验也证实了当HRT约为12h时更适合于亚硝酸菌的生长。这一研究结果与前人研究结果一致[7-8]。222 pH值变化对半短程硝化反应的影响 pH值是影响硝化过程的重要影响因素,在自养半短程硝化反应过程中,pH值的变化常在1个单位左右,因此其对脱氮过程的影响不容忽视。pH值对短程硝化反应的影响一方面是短程硝化细菌生长545第4期            李小霞等:高浓度氨氮废水自养半短程硝化试验要求有合适的pH环境,另一方面是pH对游离氨浓度有重大影响,从而影响短程硝化细菌的活性[9-10]。为了观察pH对半短程硝化系统的影响,控制pH在65~88,观察对自养半短程硝化工艺的运行情况。试验结果见图3。当pH为65~75时,反应器出水NO-2N和NH3N浓度分别为2814和2039mg/L,NO-3N浓度升高到179mg/L,说明低pH时,有利于硝酸菌生长繁殖,相应的硝酸盐浓度升高。当pH为75~85时,出水NO-3N浓度降低到51mg/L以下,而NO-2N/NH3N的值也在10~13。当pH超过85时,反应器出水NH3N浓度升高到2754mg/L,NO-2N浓度持续下降,说明适合自养半短程硝化系统的pH范围为75~85。223 温度的影响 水温是影响微生物生长和代谢的主要因素,大多数微生物的新陈代谢作用随温度的升高而增强,随温度下降而减弱。一般短程硝化细菌能承受的最高温度上限为40℃。自养半短程硝化细菌处理氨氮废水应该保持温度的稳定性,避免极端温度和瞬变温度给半短程硝化作用带来的不利影响[11]。本试验研究了温度在26~38℃对半短程硝化系统的影响,结果见图4。图4 温度对半短程硝

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