高盐度化学制药废水预处理试验研究

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第31卷第1期河北科技大学学报Vol.31,No.12010年2月JournalofHebeiUniversityofScienceandTechnologyFeb.2010  文章编号:10081542(2010)01005205高盐度化学制药废水预处理试验研究李再兴1,李 萍1,苗志加1,杨景亮1,严 伟2(1.河北科技大学环境科学与工程学院,河北石家庄 050018;2.河北省农业机械化研究所有限公司,河北石家庄 050051)摘 要:采用“蒸馏+铁炭内电解+絮凝”工艺对某制药企业排放的废水进行预处理。经过蒸馏脱盐后,综合废水盐度(质量分数,下同)由7.4%降至0.15%;再采用“铁炭内电解+絮凝”工艺进行处理,内电解试验最佳工艺条件:进水pH值为3.0、铁炭比为4∶1(体积比)、停留时间为6h,COD去除率达到26.5%;絮凝试验最佳pH值为9.0,COD去除率达到1.5%。废水经过预处理后,COD去除率达到28.0%,出水COD质量浓度(下同)降至20988mg/L,ρ(BOD)5/ρ(COD)由0.28提高至0.41。预处理出水厌氧可生化性试验表明,当进水COD质量浓度为9000mg/L左右时,容积负荷(COD)为1.0kg/(m3·d),出水COD质量浓度降低至2100mg/L左右,COD去除率达到75.0%。说明该制药废水经过预处理后可生化性显著提高,为后续的生化处理创造了有利条件。关键词:化学制药废水;高盐度;预处理;脱盐;铁炭内电解;絮凝;可生化性中图分类号:X703   文献标识码:APretreatmentofchemicalpharmaceuticalwastewaterwithhighsalinityLIZaixing1,LIPing1,MIAOZhijia1,YANGJingliang1,YANWei2(1.CollegeofEnvironmentalScienceandEngineering,HebeiUniversityofScienceandTechnology,ShijiazhuangHebei050018,China;2.HebeiResearchInstituteofAgriculturalMechanizationCompanyLimited,ShijiazhuangHebei050051,China)犃犫狊狋狉犪犮狋:Thechemicalpharmaceuticalwastewaterwaspretreatedby"distillation+ferriccarbonmicroelectrolysis+flocculation"process.Theresultsindicatethatthesalinityoftheintegratedwastewaterfallsfrom7.4%to0.15%afterdistillation.Thenitwastreatedby"ferriccarbonmicroelectrolysis+flocculation",andtheoptimizedconditionsofferriccarbonmicroelectrolysisarepH=3.0,犞(Fe)/犞(C)=4∶1andHRT=6h.CODremovalrateis26.5%.TheoptimizedpHvalueofflocculationare9.0andCODremovalrateare1.5%.Afterthesepretreatmentprocesses,CODremovalratereaches28.0%,CODisdecreasedto20988mg/L,andtheratioofBOD5/CODofwastewaterincreasedfrom0.28to0.41.Thentheeffluentofthepretreatmentprocesswastreatedbyanaerobicdigestion.TheresultsshowthatCODdecreasesfrom9000mg/Lto2100mg·L-1andCODremovalrateis75.0%,ThevolumetricCODloadingrateis1.0kg/(m3·d).Thenitcouldbeconcludedthatafterpretreatment,thebiodegradabilityofthechemicalpharmaceuticalwastewaterisimprovedandsuitableforthefollowingbiotreatment.犓犲狔狑狅狉犱狊:chemicalpharmaceuticalwastewater;highsalinity;pretreatment;desalination;ferriccarbonmicroelectrolysis;flocculation;biodegradability  收稿日期:20090109;修回日期:20090428;责任编辑:王海云作者简介:李再兴(1973),男,四川内江人,副教授,博士,主要从事水污染治理方面的研究。  氨噻肟酸和三嗪环均是合成头孢菌抗生素制剂的中间体[1,2],其生产过程中排放的废水盐度高、有机物浓度高且成分复杂,可生化性差,属于高盐度、难生物降解的化学制药废水[3,4]。若是直接进入生化处理系统,会给生化处理带来很大难度[5,6]。本试验拟采用“蒸馏+铁炭内电解+絮凝”[7,8]工艺对某制药企业排放的氨噻肟酸和三嗪环生产废水进行预处理,提高废水的可生化性,为后续生化处理奠定基础。1 试验部分1.1 试验用水试验采用某制药企业生产氨噻肟酸和三嗪环过程中排放的废水作为试验用水,废水水质见表1。表1 废水水质Tab.1 Wastewaterproperties废水种类水量/(m3·d-1)pH值ρ(COD)/(mg·L-1)盐度(质量分数)/%肟化洗水20.4—124678.9溴化洗水13.2—637225.9环合洗水7.26.0200860.032酸化母液18.02.096964.05硫脲残液1.611.0304760.016硫脲洗水8.07.0374020.043精制母液16.0—2770513.751.2 试验材料及装置1)蒸馏试验:采用常压蒸馏装置。2)内电解试验:内电解试验在烧杯中进行。其中,铁屑取自某机械加工厂,用质量分数10%的碱液浸泡除油后,用体积分数为5%的稀盐酸浸泡10min去除表面氧化物,最后用清水冲净待用。焦炭取自石家庄焦化厂,粒径为0.5~2mm。!#1-恒温水浴;2-厌氧消化瓶;3-史氏发酵管图1 厌氧消化试验装置Fig.1 Anaerobicdigestiondevice3)可生化性试验:采用厌氧消化试验装置,见图1。其中消化瓶有效容积为500mL,反应温度为35℃,接种污泥取自处理淀粉废水的厌氧颗粒污泥,污泥接种量(VSS)为21.3g/L(质量浓度)。1.3 测定方法[9]pH值:采用pHS2型精密酸度计测定;COD:采用重铬酸钾法测定;盐度:采用重量法测定;BOD5:采用接种稀释法测定。1.4 试验方法1)蒸馏试验:将肟化洗水、溴化洗水、酸化母液与精制母液4股高盐废水按比例混合后,进入蒸馏装置中进行蒸馏。测定馏出液pH值、ρ(COD)以及盐度。2)内电解试验:馏出液与环合洗水、硫脲残液、硫脲洗水按比例混合,配制成试验水样。取一定量的试验水样置于烧杯中,用NaOH调节pH值后加入铁屑和焦炭,搅拌并反应一段时间。测定废水pH值、ρ(COD)及ρ(BOD5)。3)絮凝试验:在内电解试验出水中加入NaOH,调节pH值,待絮凝体沉淀30min后,取上清液测pH值、ρ(COD)及ρ(BOD5)。4)可生化性试验:每日在厌氧消化瓶取出一定体积的上清液,加入同体积的综合废水,摇匀,并定期摇动。同时测定厌氧消化上清液pH值和ρ(COD)。35 第1期             李再兴等 高盐度化学制药废水预处理试验研究2 结果分析2.1 蒸馏试验结果与分析肟化洗水、溴化洗水、酸化母液与精制母液4股高盐废水按比例混合后,在蒸馏装置中进行蒸馏脱盐,处理效果见表2。废水经过蒸馏,体积减少为原来的85%。馏出液进入内电解试验装置继续处理。表2 蒸馏试验结果Tab.2 Resultsofdistillationtest项目蒸馏前蒸馏后去除率/%pH值0.10.2—ρ(COD)/(mg·L-1)24935228578.0盐度(质量分数)/%180100由表2可见,馏出液中COD质量浓度变化较小,主要是由于废水中低沸点的有机成分较多。随着蒸馏的进行,这些成分与水蒸气共同被冷凝,随着冷凝管流出来。2.2 内电解试验结果与分析氨噻肟酸和三嗪环生产废水中4股高含盐废水经过蒸馏脱盐处理后,馏出液与其余未经处理的废水按比例混合,进行内电解试验。内电解试验用水水质指标如下:pH值为0.6,ρ(COD)为29150mg/L,盐度为0.15%(质量分数),ρ(BOD5)/ρ(COD)为0.28。根据内电解试验原理,影响内电解净化效果的因素主要有铁炭比(犞(Fe)/犞(C))、进水pH值、反应时间等。2.2.1 铁炭比对净化效果的影响0510152025300246810/hCOD/%Fe/C=1:1Fe/C=4:1Fe/C=9:1Fe/C=12:1!!!#$%!&’$()!*!!!#+%!!’+(#!*!!!#+%!!’+($!*!!!#+%!!’+(%!%#&,)-!#$%./-010-)1)-1-’23%&’%!图2 铁炭比不同对COD去除率的影响Fig.2 Influenceof犞(Fe)/犞(C)onCODremoval调节废水pH值至3.0,考察不同停留时间、铁屑投加量对废水净化效果的影响。设计了犞(Fe)/犞(C)为1∶1,4∶1,9∶1,12∶1的一组试验,试验结果见图2。由图2可见,铁屑和焦炭投加比例的不同,废水COD的去除率也不同。铁屑的投加量过多或过少,都不利于微电池的形成,从而影响处理效果。废水pH值为3时,犞(Fe)/犞(C)为4∶1,净化效果最好。反应完成后废水pH值提升至6.0,出水COD质量浓度为21335mg/L,COD去除率达到26.5%。2.2.2 进水pH值对净化效果的影响0510152025300246810/hCOD/%pH=0.6pH=2.0pH=3.0pH=4.0!!!#$%&!!!’$#&!!!($#&!!!)$##$%&*+(#’,’#-,-#,#./0’()1!!#2-#图3 进水pH值对COD去除率的影响Fig.3 InfluenceofpHvalueonCODremoval为考察不同进水pH值对净化效果影响,确定犞(Fe)/犞(C)为4∶1,设计试验废水进水pH值为0.6,2.0,3.0,4.0的一组试验,试验结果见图3。由电极反应可知,氧的标准电极电位在酸性介质中高,而在中性介质中低。降低废水pH值可提高氧的电极电位,加大内电解的电位差,促进电极反应的发生。同时,pH值越小,阳极溶解出的铁就越多,出水Fe2+浓度越高,后续处理加碱调整pH值后,生成Fe(OH)2和Fe(OH)3的胶体越多,絮凝作用越明显。但是,在进行试验时,该废水pH值越小,反应时间越长,反应剧烈且耗铁量大。由图3可以看出,进水pH值为3.0时,净化效果最好,出水COD质量浓度为21350mg/L,COD去除率为26.5%。45河北科技大学学报                2010年 0510152025300246810/hCOD/%!#!#反应时间$%&#’(’#(#(#)*+去除率$!图4 COD去除率随反应时间的变化Fig.4 RelationbetweenHRTandremov

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