工业园污水处理工程工程优化改造方案二○一六年六月2目录1基本情况............................................................................................................32存在的主要问题及原因分析............................................................................42.1主要问题.................................................................................................42.2原因分析.................................................................................................43水质调控的具体改造方法和措施....................................................................53.1相关标准、规范.....................................................................................53.2改造的基本原则.....................................................................................63.3充分利用原水碳源,设置超越管道.....................................................63.4溶解氧的控制.........................................................................................73.5回流量的调控.........................................................................................93.6碳源的投加.............................................................................................93.7化学除磷药剂的投加...........................................................................103.8更换初沉池排泥泵...............................................................................114污泥浓缩池与脱水机进泥泵的相应改造......................................................135视频监控系统的完善......................................................................................146厂内设施维修改造工作..................................................................................147改造设备材料表..............................................................................................167.1污泥浓缩池、超越管、甲醇PAC投加改造材料表.........................167.2视频监控完善材料表...........................................................................188费用汇总..........................................................................................................209设备维修及技术改造情况汇总......................................................................2031基本情况甘泉堡工业园污水处理工程处理规模10.5万吨/天,处理对象主要是工业园区内煤化工项目生产过程中产生的废水。该类型化工废水的典型特点是TN、TP浓度非常高,可生化性差,C/N比失衡,且来水水质波动性大。实际平均进水水质指标COD总氮总磷氨氮平均值mg/L4001205011最大mg/L517161.26428最小mg/L27369.54147.17由在线监测仪表和化验室数据看出,实际进水COD值远远低于设计值600~800mg/L,总氮及总磷远远超出设计值。平均出水水质指标COD总氮总磷氨氮平均值mg/L64797.520最大mg/L10310710.150最小mg/L2658.515.76042存在的主要问题及原因分析2.1主要问题(1)出水TN、TP不达标;(2)初沉池排泥泵不能有效泵送至污泥池;(3)脱水机房进泥泵不能连续稳定的将污泥泵送至离心机。(4)厂内视频监控系统不完善,需要进行点位增加,提高整体运管安全。(5)运行中的系统缺陷需要进行维修改造(锅炉房、深井泵系统、热力管网、细格栅、自来水管网等)。2.2原因分析(1)分析TN、TP不达标的主要原因为:①生物池进水COD/TN不足4:1,考虑到进水COD中可能存在一定的不易降解的有机物,反硝化过程和厌氧释磷过程均面临易降解COD不足的问题;②在进过初沉池和水解酸化池后,原水中的COD减少了50%以上,使得碳源更加不足。③好氧段溶解氧浓度高(5mg/L),会引起更多的碳源通过好氧降解途径被去除,进一步加剧了反硝化过程碳源的不足;同时,好氧池溶解氧浓度不足对缺氧池环境也造成了破坏;④碳源不足,缺氧环境被破坏,引起反硝化不彻底,缺1出水中可能存在较高浓度的硝氮,对厌氧池环境造成破坏,不利于厌氧释磷,存在较高引起系统内硝氮浓度较高;⑤膜出水TP波动较明显,表明生化系统抗冲击负荷能力较差,长时间不排泥。(2)分析初沉池排泥不畅的主要原因为:泵送的污泥粘度高,管路长,系统阻力大,污泥泵选择的扬程小,不能有效克服系统阻力,需要更换大扬程的无堵塞潜污泵。(3)分析脱水机房进泥泵流量不稳定的主要原因为:5进泥泵为污泥螺杆泵,吸入口主管道设计不合理,管路易堵塞或者形成气阻。浓缩池的刮泥机易出现过载保护,不能稳定运行搅拌,池底存在污泥板结现象。3水质调控的具体改造方法和措施3.1相关标准、规范1、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(CJ3025-93)3、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)4、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)5、《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89)6、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB18918-2002)7、《建筑给水排放设计规范》(GB50015-2010)8、《城市防洪设计工程规范》(GB50805-2012)9、《泵站设计规范》(GB50265-2010)10、《产矿道路设计规范》(GBJ22-87)11、《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-2008)12、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)13、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)14、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)15、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)16、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)17、《建筑抗震设计规范》(GB50007-2011)18、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)19、《水工砼结构设计规范》(SL191-2008)20、《建筑设计防火设计规范》(GB50016-2014)21、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB500169-2003)22、《工业企业噪声控制设计规范》(GB50087-2013)23、《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)24、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)625、《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)26、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)27、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T50062-2008)》28、《建筑防雷设计规范》(GB50057-2011)29、《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)2013版30、《城市污水处理工程项目建设标准》(现行版)31、《城市排水工程规划规范》(GB50014-2006)3.2改造的基本原则总体思路是减少预处理段无谓的碳源去除,将分配井的原水通过超越管道直接进入生化系统,使得原水COD充分利用在反硝化阶段,另外通过将膜池和好氧池的风管连通从而控制好氧池的DO浓度以保证缺氧段缺氧环境的维持,最后辅以外加碳源及化学除磷药剂的措施。3.3充分利用原水碳源,设置超越管道目前来看,预处理段对碳源的去除主要在于初沉池和水解池对进水SS(可能还有部分溶解性有机物)的去除,因此可通过超越管道将进水直接超越初沉池、水解池进入生化池,提高生化池缺氧1的进水COD。甘泉堡进水基本为工业污水,甘泉堡最近三月BOD/COD比值平均为0.2,最低不到0.1,进水可生化性为较差。同时,根据本年度6月份进出水水质指标,如下表所示。指标浓度(mg/L)CODBOD总氮总磷氨氮进水出水进水出水进水出水进水出水进水出水平均值44530935.514389818.814.30.09最大1125842981319613313917261.18最小10521142.19423203.77.70平均去除率%91.7292.8538.0086.8799.24污水厂进水中BOD为90mg/L左右,TN为140mg/L左右。BOD/TN为0.6,BOD/TP为0.9,一般认为BOD/TN大于3~6,BOD/TP>20,方可保证总氮及总7磷较好的去除,进水碳源严重不足。若经过预处理段(初沉池+水解酸化池)后,原水中的COD减少了50%以上,而TN、TP降低相对较少,更加剧了进水水质比例失衡、碳源不足的问题。为此,目前将预处理段(初沉池+水解酸化池)100%完全超越,后期对超越水量的变化调整将视进水水质情况而定。3.4溶解氧的控制好2的溶解氧控制最为关键,须将好氧段的溶解氧,尤其是好2的溶解氧控制下来。根据现场条件,生物池曝气管路已设置放空管,需着重控制好2曝气量,降低好2溶解氧。采取措施:①通过调节放空、关小好2池曝气阀门等措施,将好2溶解氧末端控制在1mg/L以下。②膜擦洗风机与生物池曝气风机风管联通,以利于风量进一步调控。在MBR联合工艺中,为实现膜组器的大风量吹扫及吊装可靠,膜池设计较浅,一般较生化池浅2.5~4.5m。本工程生化池水深5.55m,膜池3.58m,生化池曝气风机风压选型为65kpa,膜池吹扫风机风压选型为42kpa,所以生化池风机与膜池风机联通,可将生化池风量导入膜池,满足膜擦洗风压的需求。根据风机的一般特性,通过风机进口阀门调节风量时,当某台风机调节量接近其额定工况风量50%时,继续阀门调节会有失压喘振的风险,需采取放空措施调节。本工程生化组合池分为2个系列,每个系列生化风机和膜池风机均2用1备。当生化系统所需风量减少量,接近风机额定