80方/小时终端污水调试总结本次调试历经45天,共分4个阶段。第一阶段为调试准备阶段,共5天,(自2月22日至26日)包括熟悉现场,验收设备、电器,制定调试计划,联系污泥,协调生化系统调试前的排水、进水置换、加温,以及辅料(纯碱、甲醇、磷肥),化验项目的完善等。第二阶段为调试阶段,共16天,(从2月27日至3月14日)包括调试计划的实施,人员的培训。第三阶段为验证阶段,共20天,(从15日至4月3日)包括协调市环保局验收、实施满负荷连续运行3天现场验证等。第四阶段为验收阶段,共4天(4月4日至7日)包括验证期间数据的汇总、总结、讨论给予验收。本次调试虽为我单位熟知的合成氨企业污水的调试,但仍然在调试期间总结出一些经验并发现个别问题,现简述如下:1、此次东系统滗水器设计为每小时600方,因为其排水出口能力为600方/小时,而进水口实际进水水能力约400方,所以在操作时,排水阀门稍微开大一点,几分钟后,滗水器就会浮起。所幸厂方领导不知,才得以蒙混过关。2、设计进水水质COD200,氨氮200,流量每小时80方,按此计算仅仅氨氮部分需要的氧量为每天1755公斤,而现场4台风机的总流量为每分钟40方,SBR法每天实际供氧时间为每天16小时,供氧能力为1451公斤,如果再加上备用、污泥自氧化、自呼吸所消耗的氧缺的就更多。幸亏厂方东系统老系统曝气装置污泥堵塞,供氧效率低,我方才以此为理由让其单独在西系统验证(西系统为我方新装曝气装置),并得以验收。如其东系统曝气系统无问题,以厂方苛刻的态度,是断难给予验收的。3、验收后要账时,厂方以现场实际情况与方案不符为由拒绝给予总验收(付款前的手续),虽然有厂方故意刁难的因素,但也有我方做方案不严谨的情况。如,原来方案西系统为加高,后来厂方不同意加高,后来的方案就不应该再写“加高后”引起误解。如厂方原来的缓冲池只有在加高后才能列入改造流程,厂方已经不同意加高,按道理讲,后来的方案就不应该再把缓冲池纳入流程,这些都给对方留下了口实。4、此次设计体积负荷为0.16公斤/方.天,属设计上最高的一次,在3天现场验证运行时,实际负荷达到0.184,硝化速率最高达到20毫克/小时,如此高的处理能力在我单位调试历史上也是首次,也为我单位在设计时提供了新的理论数据支持,是否可以考虑在以后的高氨污水设计投标时,冠以“高负荷除氨系统”并以此为一卖点,另外由于我方体积负荷较高,所以构筑物的体积、造价就会相应降低,相应节省了土建费用,并以此作为另外一个卖点,并增加我方的竞争力。开发部2010-4-24