屠宰废水调试笔记

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资源描述

水解酸化是通过控制水力停留时间,将厌氧过程控制在水解段而不进入酸性衰退阶段,此时,大分子有机物被水解为小分子有机物,以利后续好氧处理,同时,回流污泥处于缺氧状态时,减少了剩余污泥的排出量。为了进一小保证气浮处理的效果,同时利用废水中投加一定量混合剂,使废水中的乳化油脂破乳和白污凝固的作用,采用先进的气浮设备,将其分离,通过上述预处理,可将废水中的胡机物、悬浮物和胶体更彻底地除去,其出水与厂内生活污水混合,汇入集水井,该污水由提升泵排入水解调节池。污水在水解调节池内水力停留时间约12~18小时,在调节水质、水量的同时,在异养型兼性微生物和酶的作用下,含碳有机物被水解成单扩、蛋白质被水解为肽和氨基酸,脂肪被水解为甘油脂肪酸,即:大分子有机物经过断链和不完全降解后,变为生化的小分子有机物,出水进入后续的好氧反应,在此阶段,COD的去除率可达20%左右。为保证水解调节池内有充足的微生物,在池内增设填料,使微生物在其上附着生长,池内设6台水下曝气机。制衣废水的接触氧化调试3.1、调试前的准备3.1.1、调试前期主要工作(1)清水试车已经完成。(2)各构筑物及设备已开始正常使用,有一定量的污水产生,能够维持污水处理工序的基本运行。(3)有良好的接种污泥的来源。3.1.2、接种污泥的来源污泥接种可以大大缩短污泥培养驯化的时间。以下污泥可作为接种污泥且按此顺序确定优先级:①同类污水厂的剩余污泥或脱水污泥②城市污水厂的剩余污泥或脱水污泥③其它不同类污水站的剩余污泥或脱水污泥④河流或湖泊底部污泥⑤粪便污泥上清液本次调试采用接种污泥取自市政污水厂脱水后的污泥。3.1.3、接种污泥的数量接种量视污泥种类的不同而不同,一般接种量为3-5g/L干污泥。本次调试向一级接触氧化池和二级接触氧化池分别投入约3t含水率80%的泥饼,投加方式为多点投加。3.2、接触氧化池单元的调试3.2.1污泥的培养污泥的培养有连续培养法和间歇培养法。针对本工程的特点,污泥培养可采用连续培养的方法。(1)向调节池内注入生活污水,并投入一定的营养源。(2)当调节池内液位达到中液位以上时,开启污水提升泵,将污水打入水絮凝沉淀池,絮凝沉淀池水满之后流入水解酸化池,水解酸化池水满之后流入接触氧化池。(3)当一、二级接触氧化池内液位均达到设计液位时,开启鼓风机,同时停止调节池内的提升泵,闷曝1~2天。(4)之后启动一级沉淀池中的污泥回流泵,将污泥回流至水解酸化池,同时开启二级沉淀池中的污泥回流泵,将污泥回流至一级接触氧化池,继续闷曝2~3天,投入适量的养料。闷曝一个星期之后,开启调节池提升泵,将生活污水提升至后续处理单元,水量逐渐增大,通过调节提升泵出水阀门及回流阀进行水量控制。(5)依上述流程连续运行,观察填料上污泥的生长状况。(6)当填料上的生物膜达到1~2mm厚时,且沉淀池的出水较清澈,氧化池进出水去除率>60%时,可认为生物膜的培养基本结束。此时可关闭沉淀池中的污泥回流泵,不再将污泥回流至接触氧化池。当水质恶化时,可适时开启污泥回流泵,以增强处理效果。3.2.2污泥驯化当污泥培养成功之后,即可进行污泥驯化阶段。本工程调试采用方法属异步驯化。(1)调节池内进入厂区排放废水。(2)开启污水提升泵将污水提升至水解酸化池,水解酸化池污水自流入一级接触氧化池,控制提升泵出水水量约为设计水量的1/4,即提升水量为每天100t。(3)持续运行一段时间之后,观察出水水质情况,当沉淀池的出水较清澈,加大提升泵出水水量,每次增加10-20%(以设计流量为基准),重复以上步骤,直至达到满负荷,当处理水量达到满负荷,水质亦能达标时,驯化阶段结束。进入试运行及稳定运行阶段。3.2.3注意事项(1)接种污泥在投加入反应器前,应以小于0.5mm的沙网滤过,以去除其中尺寸较大的颗粒,防止生物膜通道堵塞。同时应边曝气边投加。(2)加接种污泥时应注意在反应池中先充入一定量的污水,其体积要保证剩余空间可以容纳接种污泥。(3)泥驯化时负荷应由小至大,待运行稳定后逐步增大污水水量,提高污泥有机负荷直至满负荷运转。(4)曝气池水面的漂浮物要定期捞除。定期观察设备运行和处理出水,发现异常情况应即时处理。3.3混凝剂投加单元的调试(1)药品选择:絮凝剂可采用优尼克,优尼克是一种以天矿物原料与聚合氯化铝和有机高分子絮凝剂制成的净水剂,是一种复合型的新产品,外观为灰色粉末。本工程采用优尼克要求产品中氧化铝的含量不小于28%。(2)液浓度:在药桶内将优尼克调配成浓度为5%~10%溶液。(3)配药周期:药箱有效容积200L,约4~6天配一桶药液,具体以实际调试结果为准。(4)配药过程:先打开进水阀,加水至水箱高度的1/2处停,按下面板上的搅拌电机按钮,开动搅拌机,边搅拌边将称好的的药剂缓慢投入,继续搅拌10min左右关闭搅拌机,再加水至桶的指定液位,再搅拌10min,溶药完毕。将手动开关扳至自动状态。(5)注意事项:配药时要戴防护手套,口罩,不要穿高跟鞋,倒药剂时要缓慢谨慎,以保证不溅出伤人。3.4系统监测3.4.1通过镜检,观察原生动物数量、种类和活跃情况判断微生物挂膜及处理效果。3.4.2检测污水中溶解氧的含量,一般不低于2mg/L。3.4.3观察污水的顔色变化。3.5污水处理系统调试过程中可能出现的异常情况及排除方案序号可能出现的异常情况引起异常现象可能的原因解决方案1水泵抽不上水或出水量极少1、水泵电机接线有误2、水泵被异物缠绕3、水泵电机损坏1、更换电机三相接线2、清除水泵泵腔内的异物3、更换水泵2出水色度不达标1、原水色度超标2、加药量不足3、药剂效果不理想1、控制原水色度在设计值范围之内2、适当加大药剂投加量3、选择效果更好的药剂3出水COD不达标1、微生物营养不够2、曝气量不足3、PH值及水温不正常1、向池中按比例投加N、P等营养物质。2、增加曝气量。3、调整PH及水温。4池中有成团气泡上升曝气管道堵塞应立即清洗或更换。5液面翻腾不均匀曝气有死角检查池底四角有无积泥,应即时清淤。6出现大量白色泡沫1、水中含有大量洗涤剂等发泡物质。2、进水水质有变化。1、应在调节池内投加消泡剂,以去除表面活性剂的影响。或定期用水枪对池内泡沫进行喷洒。2、测量进水水质情况,对进水浓度进行调整。7泡沫呈茶色、灰色泥龄太长或污泥被打碎而被吸附在气泡上所致。增加排泥量。8气泡较粘,不易破碎负荷较高,有机物分解不完全。减小进水浓度。四、结论与建议4.1制衣废水具有水量水质波动范围较大,有机污染较严重,色度及含磷较高,可生化性较差等特点,工艺选择上宜采用物化与生化相结合的工艺。4.2工艺设计时PH调节至7-7.5,混凝剂投加量为20mg/L,水解酸化池水力停留时间为6小时,填料负荷为1.5BOD5/m3.d填料④时,该工艺对COD、BOD5、色度有较好的去除效果。4.3核心处理单元接触氧化池设计成两级,可有效避免水力短流,同时具有丰富的生物相及渐次COD浓度梯度,保证了处理效果。4.4工艺调试时混凝剂的筛选及投加量的控制十分重要,最好通过现场试验确定。4.5生物接触氧化池单元调试时采用接种污泥进行培养及驯化,可大大缩短污泥培养及驯化的时间,调试过程中应预测可能出现的问题并准备解决问题的方案。4.6本工程所采用的处理工艺设计参数及调试过程中积累的经验,对制衣行业及相关行业的废处理工程的设计与调试具有一定的参考价值或借鉴意义。高浓度柠檬酸废水的生物接触氧化调试生物接触氧化池的培菌需从同类生产工艺的工厂引进活性污泥(含水率为96%~98%,泥量为池容的0.01~0.05),如果活性污泥量多则可加快挂膜速度。首先,将污泥投入接触氧化池,然后把约为1/3池容的废水泵入池中,再加满自来水,控制此时水中的pH值为7、BOD为200mg/L左右(若BOD较低,可加入1~3kg工业葡萄糖,同时加入0.1~0.3kg的尿素;若离食堂较近,可加入适量的淘米水、面汤等以增加碳源)。在满足上述条件后,启动鼓风机连续曝气8h后再补充工业废水。在曝气过程中要控制池中溶解氧含量在2~4mg/L之间,并需测试污泥沉降比,若发现该值逐渐减少,说明这些污泥已粘附在填料上。闷曝1d且每隔8h加入适量的葡萄糖和尿素、更换1/3池容的工业废水。对微生物进行镜检时若发现水中游离细菌增多或豆形虫等原生动物逐步增加,说明~PH为6~8、BOD为150~250mg/L、COD为600~800mg/L、水量为设计水量的1/5。若发现其他条件都满足,但进水BOD较低则可投入少量工业葡萄糖,此阶段BOD∶N∶P值可略高100∶5∶1。由于驯化与培菌同时进行,其挂膜速度很快,一般3~5d后在填料表面上就可以开始看到有很薄的一层膜,把它刮下来后进行镜检,发现其透光性好,有原生动物如纤毛虫、累枝虫、钟虫等出现,此时系统对COD的去除率可达30%~50%。若微生物增殖正常,可加大水量至池容的1/3~1/2,大约10d后可按设计水量进行处理,这时挂膜基本完成,微生物开始大量繁殖,COD去除率为50%~70%。若在此去除率情况下能稳定运行1个月左右,则当水量逐步加大时可不必再添加外源营养物。随着时间的延长,生物膜开始新陈代谢,老膜开始剥落,出水中出现悬浮物,标志着挂膜阶段结束,可进入正常运转。2.3气浮废水经过厌氧—好氧处理后,大多数可溶性有机物基本被去除。对水中大多数细小悬浮固体、胶体以及大分子难生物降解的有机物采用加药气浮反应池进行处理。试验结果见表2。表2气浮加药量试验结果mg/L项目12345678PAC50100150200150200250300PAM551010SS进水550556543547531567580525出水31727916780319267170130COD进水760770765759765748730758出水415380290245390310289240从表2可以看出,将PAC和PAM按15∶1的剂量投加可使SS的去除率(80%)明显高于单独使用PAC的处理效果且水的透明度也较好,呈淡黄色。由于PAM的价格较高(为PAC的3倍以上),因此在工业化试验中直接采用PAC去除水中的悬浮物,当药量达到250mg/L时出水已能达到国家《污水综合排放标准》。3结语高浓度柠檬酸废水经过厌氧处理后,与低浓度有机废水混合进入接触氧化池,再进入气浮系统,最终出水COD在250~300mg/L之间,可满足《污水综合排放标准》中新扩改企业发酵行业二级标准(COD≤300mg/L、SS≤200mg/L、pH=6~9)。浅层气浮/接触氧化处理废纸造纸废水调试概况:新密市宏远纸业有限公司位于新密市大隗镇,新密市大隗镇有几百年的造纸传统,素有“中国造纸第一镇”的美喻。该厂主要是以美废、国废为主要造纸原料并附有各种废旧纸箱、报刊杂志等原材料,废水主要来源于打浆、洗浆工段和抄造工段,废水中主要的污染因子为SS、CODCr、BOD5。废水中含有大量难降解有机物质,该公司生产废水有以下特点。1、SS含量较大;2、BOD5/CODCr比值较低,不易生化。依据该厂的水质、水量特点及调试期当地环保部门的要求制定相应的调试方案:生化和物化分开处理。一、调试内容及目的调试的主要主要内容有:1、带负荷试车,解决影响连续运行可能出现的各种问题,为下一步工作打好基础;2、生物膜的培养,从城市污水处理厂或相类似造纸厂引入活性污泥;生物培养基;3、生物膜的培养、驯化,其目的是选择、培养适应实际水质的微生物;4、确定符合实际进水水质水量的运行控制参数,在确保出水水质达标的前提下,尽可能简单化控制规程,以便于今后的运行指导。二、调试方法(一)准备工作:1.人员准备a.工艺、化验、设备、自控、仪表等相关专业技术人员各一人。b.接受过培训的各岗位人员到位,人数视岗位设置和可以进行轮班而定。2.其他准备工作:a.收集工艺设计图及设计说明、自控、仪表和设备说明书等相关资料。b.检查化验室仪器、器皿、药品等是否齐全,以便开展水质分析。c.检查各构筑物及其附属设施尺寸、标高是否与设计相符,管道及构筑物中有无堵塞物。d.检查总供电及各设备供电是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