新型内循环污泥浓缩消化反应器1前言随着我国社会经济和城市化的发展,城市污水的数量在不断增长。据预测[1],2010年我国城市污水排放量将达到440亿m3/d;2020年将达到536亿m3/d。目前我国污水处理量和处理率虽然不高,但城市污水处理厂每年排放干污泥大约30万吨,而且还以每年10%的速度增长[2]。我国现有污水处理厂,有很大一部分污泥处理设施没有有效运行,污泥没有得到妥善处理,致使城市污水处理的最终问题落到了污泥处理处置上。因此,如何有效处理污水厂污泥是国际范围内污(废)水处理领域中所面临的最为重要而复杂的问题[3]。本研究基于内循环反应器的理论与设计,开发了一种新型污泥浓缩消化反应器(STDR),将浓缩和消化集成在一个反应器的不同反应室,并使其相互促进,提高了反应器效率。2试验流程与方法2.1试验流程本试验在重庆城南污水处理厂进行。试验流程如图1所示,反应器有效容积为220L,其中起消化作用的主要是第二反应室,容积约80L。反应器高度为1.8米,其中污泥压缩区为0.4米,反应室区高度为1.2米,沉淀区为0.2米。反应器构造参数见表1,构造如图2所示。试验污泥来自二沉池底部,经自吸式排污泵抽至高位配泥箱,配泥箱中安装有恒流装置,起调节和恒定流量的作用,进泥采用半连续方式。污泥经配泥箱进入ICSTD反应器进行浓缩并消化处理,消化污泥由反应器底部排出,沼气由气液分离器顶部经洗气瓶和湿式气体流量计计量后排至室外,上清液由反应器出水区排出,由水箱计量上清液体积,采用沼气内循环进行连续搅拌。表1反应器的构造参数Table1ConstructionparametersofICSTD项目功能分区有效容积(L)过水面积(m2)功能总体2200.1764污泥浓缩与消化第一反应室600.0864污泥浓缩与消化第二反应室800.09污泥浓缩与消化污泥压缩区250.09污泥浓缩沉淀区400.1764上清液澄清出水区150.1764上清液排出固气液分离器8气液分离2.2试验过程与方法试验包括启动期与负荷运行期,其运行温度在20℃~35℃之间。启动时取重庆市唐家桥污水厂消化池污泥作为接种污泥,污泥接种量为50L,与二沉池底部污泥混合后装满反应器,关闭沼气收集计量装置,开动循环气泵,密闭运行2天,反应器在35天左右达到设计负荷并稳定运行,完成启动。运行期主要是考察反应器在不同有机负荷下的浓缩消化效果,并寻求反应器的最大设计负荷。3试验结果与分析3.1试验结果反应器在设计负荷下运行的试验结果如表2所示。3.2结果分析3.2.1有机负荷对VS去除率的影响反应器有机负荷对VS去除率的影响如图3所示:表2试验结果Tab.2Theresultsoftheexperiment进泥量(L/d)3244587085HRT(d)6.953.83.12.6SRT(d)120.6135.675.654.841有机负荷(KgVS/m3·d)3.086.148.389.6811.25有机物去除率(%)86.382.78079.154.1进泥浓度(%)98.998.498.398.398.4排泥含水率(%)87.488.889.89094.6从图3可以看出,反应器有机物去除率与有机负荷呈一定规律性。随着反应器有机负荷的增大,有机物去除率逐渐减小,但当反应器的有机负荷达到9.68KgVS/m3.d时,反应器里的有机物去除率急剧下降,当负荷达到11.25KgVS/m3.d时,去除率降至54.07%。可见要取得较高的有机物去除率,反应器有机负荷拟控制在9.68KgVS/m3.d以内。3.2.2水力停留时间对VS的去除率影响水力停留时间与VS去除率的关系如图4所示。从图4可以看出,随着反应器水力停留时间的加大,有机物分解率加大,但可以看出在水力停留时间为3.1天时,有机物分解率达到79.08%,而水力停留时间达到6.9天时,有机物去除率为86.27%,比3.1天时大7%左右,但反应器的容积将加大一倍。由此可见,水力停留时间为3.1天(负荷9.68KgVS/m3.d)时,有机物去除率达到79.08%,此工况点为反应器的较佳工况。3.2.3TS与VS随时间的变化ICSTD反应器作为污泥浓缩消化一体的反应器,其底流排泥含水率反映了剩余污泥在其中的浓缩效果。而厌氧消化的主要目的之一在于降解有机物,使处理基质达到稳定状态,其中总固体TS与TS中有机物组分VS是厌氧消化的两个重要指标。通过VS/TS可以看出剩余污泥在反应器里的消化程度。图5为试验过程中VS/TS的变化图(涵盖了所有负荷段)。由图5可以看出,进泥的VS/TS比较稳定,保持在0.63~0.69左右,经过ICSTD反应器后VS/TS降至0.2~0.33左右,其有机物降解率达到71.1%~85.9%,表明ICSTD反应器具有较好且稳定的消化效果。3.2.4含水率的变化通过对反应器排泥含水率的测定可以看出ICSTD反应器的浓缩效果。图5为试验过程中含水率的变化图(涵盖了所有负荷段)。由图6可以看出,反应器进泥浓度在98.3%左右,而稳定运行后排泥含水率在90%左右,浓缩效果良好。主要原因是反应器内污泥的厌氧消化过程中,有机物不断减少,而污泥不断无机化,在重力的作用下加速污泥的下沉,使之与污泥浓缩相互促进,可见ICSTD反应器较好地达到了浓缩消化相互促进的效果。3.2.5日产气量的变化图7为试验过程的产气量变化曲线。从图7可以看出,随着试验的稳定和负荷的增加,反应器产气量总体呈上升趋势,但有时出现下降,主要是因为反应器进泥量波动出现冲击负荷,导致产气量下降,但经过两天左右,产气量又会上升。本研究中反应器里产甲烷活性较高平均产气率为1.17m3/m3泥。3.3反应器影响因素分析3.3.1pH值pH值是厌氧消化处理最重要的影响因素之一。在本试验pH值变化情况如图8所示:由图8可以看出,进泥和上清液的pH值变化较大,没有一定的规律性,但pH值的范围都在7.0~8.0之间。从第一反应室中部和第二反应室中部的pH值来看,反应器内部的pH值变化不大,曲线比较平缓,其值范围在7~7.8之间,大部分值在7.4~7.6之间波动,该值处于产甲烷菌生长的最佳pH范围,说明该反应器内污泥厌氧消化状况良好。3.3.2有机酸VFA(以乙酸计)的影响有机酸(VFA)是厌氧消化过程中另一项重要性能指标。有资料表明,运行良好的厌氧消化反应器,其VFA浓度应小于500mgHAc/L,最好是低于300mgHAc/L[4]。乙酸浓度在200mgHAc/L~400mgHAc/L通常认为是正常的良好消化[5]。本试验中对反应器的进泥、第一反应室中部、第二反应室中部、上清液的VFA值进行测定。如图9所示。从图9可以看出,反应器内的有机酸浓度变化较大,反应器内的有机酸浓度明显比进泥的有机酸浓度大,从第一反应室中部和第二反应室中部的曲线走向来看趋于一致,只是第一反应室中部的有机酸浓度变化趋势大于第二反应室中部,主要是前者取样口位于第一反应室中部,在进泥口上方,受进泥的影响较大。总体上反应器的有机酸浓度基本在300mgHAc/L以内,反应器内从未出现过酸化现象,并运行良好。4结论①内循环污泥浓缩消化反应器(ICSTD)提出了污泥浓缩消化一体化的新工艺,实现了污泥在浓缩过程中消化,在消化过程中浓缩,且浓缩功能与消化功能相互促进,是污泥浓缩与污泥厌氧消化领域的一个突破。②ICSTD反应器的消化效果良好,温度在20℃~35℃之间。试验结果表明,污泥中有机物含量由进泥的63%~69%降低到排泥的20%~33%,有机物分解程度达到了71.1%~85.9%。较佳运行参数为有机负荷9.68KgVS/m3.d,水力停留时间3.1天,有机分解率79%,达到并超过了高负荷消化池的有机分解率。③ICSTD反应器具有较好的浓缩效果,进泥含水率98.3%左右,在水力停留时间3.1d条件下,污泥浓缩停留时间为54.8d,排泥含水率在90%左右,浓缩效果优于普通的浓缩池。④STDR各反应室的pH值均在7.0~8.0之间,VFA一般在300mg/L左右,产气率为1.17m3/m3泥,反应器结构较为合理,具有良好的厌氧消化和浓缩的条件。