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莱钢低硅烧结矿试验研究与生产实践李强,于忠念,刘德训,李强之(莱芜钢铁集团股份有限公司烧结厂,山东莱芜271104)摘要:根据莱钢烧结厂烧结矿原料条件,分析了低硅烧结矿的特点,作了实验室低硅烧结试验,在此基础上,通过采取优化原料结构,提高烧结矿碱度,推行厚料层烧结技术等措施,成功实施了低硅烧结生产。烧结矿品位由55.94%提高到58.25%;SiO2含量由5.62%降低到4.35%。关键词:烧结矿;低硅烧结;原料;碱度;厚料层烧结中图分类号:TF046.4文献标识码:BExperimentandProductionPracticeofLowerSiliconSinteratLaigangLIQiang,YUZhong-nian,LIUDe-xun,LIQiang-zhi(TheSinteringPlantofLaiwuIronandSteelGroupCo.Ltd.,Laiwu271104,China)Abstract:AccordingtotheconditionsofrawmaterialsofsinterinsinteringplantofLaigang,thefeaturesofsinterwithlowerSiliconareanalyzed.ThesinterwithlowerSiliconistestedinlab.Basedontheexperimentresult,throughoptimizingtherawmaterialsstructure,increasingthesinterbasicity,andpracticingthethicklayersintering,thelowerSiliconsinteringproductionisimplementedsuccessfully.Thegradeofsinterisimprovedfrom55.94%to58.25%,SiO2isreducedfrom5.62%to4.35%.Keywords:sinter;lowerSiliconsintering;rawmaterials;basicity;thicklayersintering为适应高炉“精料”需要,莱芜钢铁集团股份有限公司烧结厂(简称莱钢烧结厂)在实验室试验的基础上,通过采取调整原料结构、厚料层烧结等一系列措施,在没有降低烧结矿强度等质量指标的前提下,成功组织实施了低硅烧结生产,使烧结矿品位由2000年的55.94%(R=1.88)提高到2001年的58.25%(R=2.0),SiO2含量由5.62%降低到4.35%左右,最低达到4.0%,较好地满足了高炉增铁节焦的需要。1烧结原料莱钢烧结厂所用原料化学成分如表1所示。鲁中精粉是高铁低硅的磁选精矿,磁铁矿约占80%,部分为假象磁铁矿,其余为磁铁表1原料化学成分%原料名称水分化学成分TFeFeOSiO2CaOMgoAl2O3PS烧损鲁中精粉9.6063.7818.863.090.763.071.510.0220.0152.00韩旺精粉10.4063.8921.6210.500.590.390.550.0320.0230.80澳粗粉6.1863.590.303.550.2302.500.0420.0171.95巴西粗粉5.6366.770.451.790.180.150.6500.0170.84澳精粉5.1067.001.443.900.200.050.700.0230.51返矿0.2054.507.106.4510.801.252.010.0300.35白云石1.003.6429.9320.211.5043.00万和白灰4.2285.841.765.91矿建白灰4.9083.701.234.31焦粉5.005.800.5084.80矿、褐铁矿,其特点是粒度较粗,-0.074mm含量占64.11%,MgO含量较高;韩旺精粉是磁选精矿,磁铁矿有少量氧化,其特点是硅含量较高,粒度较细,-0.074mm占90%以上;澳粗粉是哈默斯利粗矿粉,其粒度组成好,主要矿物以赤铁矿为主,褐铁矿次之;巴西粗粉结构致密,吸水性差,粒度组成不好,但铁高硅低,是提高烧结矿品位的理想含铁料。2实验室低硅烧结试验为减少工业生产的盲目性,莱钢烧结厂通过进行烧结杯试验,研究现有原料条件下不同SiO2含量的烧结矿强度及成品率。2.1试验条件一混:人工混合,铁板上反倒6次,二混:混合时间为2min,料层厚度:550mm,点火时间:1.5min,点火负压:3332Pa,点火温度:1050±50℃,烧结负压:8820Pa,冷却时间:2min,取5~10mm烧结矿500g作铺底料,600mm×1200mm混合机,200mm×550mm烧结杯,离心鼓风机等。2.2配矿方案共研究了5种配矿方案,组成见表2。表2烧结矿各原料的质量分数%方案张精矿韩精矿澳粗粉巴粗粉澳精黑旺钢渣两灰128124108.372.51.2229.912.634.521.80001.2323.58.343240001.2430.304424.50001.2524.8047270001.22.3试验结果几种配矿方案的试验结果见表3。表3烧结杯试验结果方案TFe/%FeO/%SiO2/%RMgO/%成品率/%转鼓指数/%156.459.905.411.802.0982.2168.12257.669.704.252.112.0179.1666.09358.369.804.082.062.0882.0668.00459.059.933.752.152.1381.1767.75559.499.523.422.162.0260.0053.67从表3可以看出,烧结矿SiO2含量由5.6%降至3.75%时,烧结矿强度及成品率未出现明显变差趋势,当SiO2继续降至3.42%时烧结矿强度及成品率出现了大的滑坡。因此,决定将SiO2最低控制在3.7%以上,逐步组织实施低硅烧结工业生产。3改进措施3.1优化原料结构自实施低硅烧结以来,莱钢烧结厂继续加大粗粉比例,使混匀料中的粗粉由原来的40%增加到现在的56%,精粉配比下降到26.8%,并取消了黑旺粗粉、钢渣等一些品位低,数量少,成分易波动的料种。由于进口粗粉具有理化性能稳定,粒度组成合理的特点,其配比的加大使混匀料的平均粒度增加,混匀料中+3mm的粒级含量由原来的26.42%增加到40.52%,尤其是不易成球的0.2~1mm粒级含量减少了4.35%。原料成分波动是引起烧结矿质量指标波动的一个重要因素。一方面使一次料场的存料量保持合理,实现一次料场的初步混匀功能,同时加强管理,保证竖炉精粉与烧结精粉分别堆放,严格执行工艺纪律,混匀料层数达到450层以上,并实现端部料返回重新参加配料,从而有效减少了端部料造成的成分波动。2001年混匀料全铁(TFe)标准偏差达到0.26%左右,二氧化硅(SiO2)标准偏差达到0.21%左右,为烧结矿质量提高创造了条件。3.2提高烧结矿碱度低硅烧结料在烧结过程中存在液相量不足的问题,从而导致烧结矿粘结相减少,强度变差,通过提高烧结矿碱度,增加铁酸钙(SFCA)生成量。同时考虑到高炉炉料结构的平衡,将烧结矿碱度由1.88提高到了2.0~2.1。3.3推行厚料层烧结技术烧结料层提高以后,其蓄热能力加强,可降低焦粉用量,使烧结在低温强氧化气氛中进行,从而有助于强度好还原性好的针状铁酸钙生成。此外,料层提高以后垂直烧结速度减慢,高温保持时间长,液相结晶发育完善,同时表层强度差的烧结矿相对减少,因此,有利于烧结矿强度和成品率的提高。2000年料层先由600mm提高到650mm,后又成功实施了700mm厚料层烧结,主要措施有:(1)合理调整2台Ф3.2m×18m圆筒混合机工艺参数,并增设雾化喷头,改善了造球效果。(2)全白灰烧结,生石灰用量6%左右。(3)混合机安装在线测水仪。(4)减少热返矿量,稳定水分。700mm料层烧结前后数据比较如表4所示。表4700mm料层烧结前后数据比较料层厚度/mm烧结机负压/kPa垂直烧结速度/mm.min-1转鼓指数/%内部返矿循环量/%60015.2421.976.1232.170016.8220.077.1029.2从表4可以看出,烧结料层提高以后,垂直烧结速度相应减慢,使粘结相结晶更加完善,烧结矿强度有一定提高。3.4提高MgO含量由于烧结矿品位大幅度提高,使高炉渣量减少,因此渣中Al2O3含量相对增加,流动性变差。为了改善高炉渣的流动性,烧结配加了2%~3%的白云石,烧结矿中MgO含量提高到2.0%~2.3%左右。从生产情况看,MgO含量增加后烧结矿冷强度有下降趋势,表现在转鼓指数降低,筛分升高。3.5外配燃料2001年4月份,外配燃料项目投入运行,使燃料在台车上的分布更为合理,固体燃耗大幅度降低。表5为不同内、外配煤比例与固体燃耗之间的关系表。可以看出,在内配煤为40%~30%,外配煤为60%~70%时,所消耗燃料量最低,有利于低温烧结技术的推行。表5不同内、外配煤比例与固体燃耗关系内配/%外配/%固体燃耗/kg.t-18020575050564060543070542080553.6改善生石灰质量为了进一步提高生石灰配加效果,对生石灰质量提出了更高的要求。表6为改进前后生石灰质量指标对比。表6改进前后生石灰质量指标对比CaO/%SiO2/%+3mm杂质/%消化温度/℃改进前71.66.213.276改进后85.13.465.41023.7提高燃料、熔剂粒度合格率增设小焦筛分,将焦粉中大于10mm的小焦块筛除,确保进入四辊破碎机碎焦粒度小于10mm,使燃料粒度合格率比以前约提高3%。为了提高熔剂粒度合格率,将原直线振动筛改为分体式激振筛,并将筛孔由4×25mm缩小到3.5×20mm,筛板改为聚胺脂材质,熔剂粒度合格率保持在90%以上。4生产效果分析4.1对烧结矿产量的影响表7为2000~2001年烧结主要技术指标。2001年1~4月份虽然烧结矿SO2较低,但烧结利用系数保持了较高水平,一是烧结矿筛分指数较高;二是一季度两台烧结机分别进行了大修,单机生产时间长,利于利用系数提高。6~8月份SO2升高,但受雨季生产的影响,利用系数降低。8月份以后由于对成品四筛进行了改造,筛分效率提高,筛粉指数降低,影响产量;另外料层提高机速减慢,也影响了产量。表7烧结矿指标对比时间TFe/%SiO2/%R/倍MgO/%利用系数/t·m-2·h-1转鼓指数/%筛分/%精粉率/%合格率/%2000年基准期55.945.621.881.751.45677.779.5044.585.602001年1月58.514.302.001.631.47677.209.7033.075.742月58.884.072.021.641.51077.7010.5033.081.743月59.134.052.001.721.52176.0011.5033.089.104月58.644.32.021.711.53175.8012.7045.089.635月58.164.392.041.981.48276.8011.9044.290.816月58.084.441.991.961.41376.8010.8042.394.787月58.374.381.971.931.38876.7010.1040.284.128月58.324.661.832.031.32976.109.7035.183.159月57.334.622.012.281.35076.207.5030.895.8810月57.534.641.952.191.35577.108.2034.898.5811月58.094.282.052.091.40177.308.1028.090.3712月58.254.032.102.051.41877.207.7028.095.34累计58.254.302.001.981.42876.839.8535.089.232002年1月份58.873.872.112.071.4107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