养猪场废水处理工艺的研究及应用王建彬1,王风勤2,张会萍2,王琳31.新野县环保局,河南新野473500;2.新野县畜牧局;3.北京信息科技大学工商管理系1猪场废水处理现状养猪业为城乡居民提供了丰富的肉类产品,满足了广大人民群众的生活需要,但另一方面也产生了污水和粪便。随着养猪业发展速度迅猛,猪场废水给生态环境造成了一定的压力。据有关部门测算:1头猪日排泄粪尿按6kg计,年产粪尿达2.5吨。一个千头猪场日排泄粪尿达6吨,年排量达2500吨。如果用水冲式清粪,1头猪日排污量约为30kg,年排污水达1万多吨。其中五日生化需氧量BOD5高达600~7000mg/L,化学需氧量COD浓度达13000~17000mg/L。并且大多数养猪场没有配套的粪尿废水处理设备,产生的粪尿废水露天存放不但占地,而且产生NH3、H2S等有害气体污染空气,同时还孳生蚊蝇、传播疾病、污染环境。养猪场固体粪便处理和综合利用技术比较成熟,设备简单,操作管理方便,对环境的污染较小。而养猪场废水(其组成包括猪尿,部分猪粪和猪舍冲洗水)有机物浓度高、悬浮物多、氨氮含量高、臭味大,处理难度较大,所以猪场废水对环境的污染相对较大。因此,对养猪场废水进行科学处理已经成为规模化养猪亟待解决的问题。2养猪场废水处理工艺的试验研究2.1试验方法2.1.1废水分离流程如图1所示:粪便和污水(猪排泄物和猪场清洗液混合物)经过栅栏除去粪便等大颗粒悬浮物,固体物质生产有机复合肥料(或颗粒肥),液体进入上流处理流程。2.1.2废水处理流程如图2所示:污水经静置沉淀ld后取其上清液由潜水泵提升至第一接触氧化池(简称好氧池Ⅰ)。好氧池Ⅰ处理出水自流入沉淀池Ⅰ,沉淀后出水进入水解池,水解池出水流入好氧池Ⅱ,经好氧处理后出水进沉淀池Ⅱ,沉淀处理出水流入好氧池Ⅲ,最后经混凝、沉淀处理后出水排放。以上各处理单元均为上流式。2.2试验结果与分析2.2.1运行装置的启动将人工选育的高效优势菌进行扩群培养后,选用干燥的粒径为2~3cm的新型多孔水泥填料放入菌液中,使细菌吸附固定于填料上。将固定好氧菌的填料分别放入3个好氧池,固定兼性厌氧菌的填料放入水解池。然后在4个池内加少量初沉后的上清液及少量磷钾等营养物质和水,闷曝气1d,第2d、第3d开始慢慢进水,以后每天连续进水8h,第6d全天连续进水运行。一周后,好氧池的填料上形成较稳定的生物膜。试验表明这种挂膜启动方法比传统的挂膜启动方法快、微生物生长好。水解池刚启动时采用重铬酸钾作为氧化剂测定出来的化学耗氧量(CODcr)的去除率只有6.9%,到第5d,就迅速升高到24.7%,之后稳定在24%~31%,一个月后CODcr去除率逐渐提高,到45d后达到61%~66%。这表明水解池的启动时间比好氧池的长,5d后填料上的细菌生长到一定量时,其处理效果才表现出来,经过一个多月的运行,其降解有机物的能力逐渐提高,45d以后达到最高且稳定。试验表明在水解(酸化)池内填充填料能有效截留微生物,大大增加生物附着量,提高处理效果,并能耐受有机负荷的冲击。2.2.2好氧池Ⅰ停留时间对处理效果的影响稳定气水比151,通过控制水流量来改变好氧池Ⅰ废水停留时间。试验结果表明该池能大幅度降低废水的CODcr,随着在该池停留时间的增加,废水CODcr的去除率逐渐增高。停留时间从8h增加到9h以及从9h增加到10h的去除率增加的幅度分别为9.5%和7.7%,而延长至11h的去除率增加的幅度较小。综合分析认为,在好氧池Ⅰ停留时间以10h为宜。2.2.3水解池容积负荷对处理效果的影响水解—接触氧化工艺对废水水力负荷和容积负荷的变化有较强的耐受能力,而浓度过高超过微生物的耐受能力时,微生物会受到不良影响,导致处理效果降低。在水力负荷不变的情况下,容积负荷小于7.2kgCODcr/m3、d时,废水CODcr的去除率直线上升;容积负荷在7.21~10.22kgCODcr/m3、d时,CODcr去除率保持较高水平。在大于10.22kgCODcr/m3、d时,CODcr去除率呈下降趋势。因此,在处理装置运行过程中,容积负荷控制在7.21~10.22kgCODcr/m3、d范围内,即进入水解池的废水CODcr控制在2000~3000mg/L较理想。如浓度不在其范围内,可采取加水稀释或加废水浓化进行调整。2.2.4水解—两段接触氧化池水力停留时间的确定稳定进水浓度和气水化,在调节池出口通过调节水流量来控制在水解池、好氧池Ⅱ和好氧池Ⅲ等3个单元的水力停留时间。结果表明,不同停留时间对水解(两段接触氧化池)的处理效果影响较大,随着停留时间的延长,各单元的处理效率趋于增加。各单元停留时间小于6h,处理的效果较低,总去除率仅为70.3%。停留时间延长至8h,各单位的处理效果明显提高,特别是水解池的去除率提高较大,达60.3%左右,好氧池Ⅲ的去除率增加了14.4%。延长停留时间至10~12h,水解池、好氧池Ⅲ的去除率仍有所提高,但增加幅度不大,且单位时间内处理水量减少,使处理装置占地面积增大,投资增加。因此,该试验所确定的水解时间为8h。2.2.5接触氧化池的气水比对处理效果的影响稳定进水浓度和停留时间,通过调节气体流量计的气流量来改变接触氧化池的气水比,试验气水比为8∶1,10∶1,12∶1,15∶1,17∶1时对废水处理的结果表明,对于三个好氧池气水比为8∶1时,池内溶解氧为1.0mg/L左右,由于微生物所需要的氧量得不到满足,大量好氧菌死亡脱落,兼性菌生长,细菌膜变黑,水质浑浊发黑;气水比大于17∶1时,发生生物膜吹脱现象。好氧池Ⅰ气水比小于15∶1时,CODcr去除率较低,当增大气水比至15∶1时,去除率提高到60%以上,这是由于废水中的有机物浓度高达4000~5000mg/L,其氧化分解时所需要的溶解氧量较高。而对于好氧池Ⅱ、Ⅲ,由于废水中的有机物浓度大大降低,微生物分解有机物所需的溶解氧量也降低,当气水比为12∶1时,CODcr去除率达到最高。因此好氧池Ⅰ的气水比选择15∶1,好氧池Ⅱ、Ⅲ的气水比选择12∶1。2.2.6混凝试验结果经过以上处理后,出水氨氮为14~16mg/L,悬浮物30~40mg/L,色度小于30倍,pH值为6~8,但CODcr还有200~250mg/L,BOD530~600mg/L因此还需要作进一步的混凝处理,才能达标排放。该试验用聚合氯化铝对废水进行混凝处理,结果表明在最佳PH值6.5以及最佳投药量200mg/L时,废水经聚合氧化铝处理后CODcr降到100mg/L,BOD5降至50mg/L以下,出水各项指标均能达到畜禽养殖业污染物排放标准GBl8596-2001。2.2.7工艺流程的稳定运行试验结果控制进入好氧池Ⅰ废水的CODcr在5000mg/L以内,试验工艺参数为:好氧池Ⅰ停留时间10h,气水比15∶1,水解—两段接触好氧各单元停留时间8h,处理水量0.85L/h,气水比12∶1,每个沉淀池停留时间各1h,整个处理系统稳定运行3个月。在进水CODcr低于5000mg/L时,经过运行系统的处理,好氧池Ⅰ去除率在47%~63%,水解池去除率稳定在59%~71%,好氧池Ⅱ去除率稳定在38%以上,好氧池Ⅲ的去除率为32%以上。好氧池Ⅲ出水再经聚合氯化铝混凝沉淀后,出水CODcr稳定在100mg/L以下,总去除率在97%以上,BOD5稳定在30~50mg/L,总去除率在98%以上,色度小于30倍,悬浮物小于30mg/L,均能达到畜禽养殖业污染物排放标准GBl8596-2001。2.3结论选用经实验室培养驯化的优势菌进行扩大培养后,用新型的多孔水泥填料浸泡吸附固定,然后放入生物氧化池中,这种挂膜启动方法比传统的挂膜启动方法快,微生物生长好,并且处理效果好,处理时间短,水解池内充填该种多孔填料,能显著增加生物附着量,提高处理效果。采用接触氧化—水解—两段接触氧化—混凝工艺处理高浓度养猪场废水是可行的。试验研究所确定的最佳工艺参数为:好氧池Ⅰ停留时间10h,气水比15∶1,水解—两段接触氧化池各单元停留时间8h,气水比12∶1。在这种试验条件下,氧化池Ⅰ进水CODcr小于5000mg/L,经过各单元生物处理及混凝处理后,出水的CODcr、pH值、BOD5含量、氨氮含量、色度、悬浮物均可达到畜禽养殖业污染物排放标准GBl8596-2001。