调试小结6月初,我和同事进驻xx针纺织厂(以下简称甲方),开始对其废水处理进行工艺调试,直至9月底,共计17周,结果虽然并未达到预期,不过以现阶段甲方废水特点,如能保持污泥性能,在冬季能达到预期结果是有可能的。经过4个月的调试,也学到不少,锻炼了自己,也增加了工作经验。现将调试工作内容简单总结,如下:一、工程概况:甲方生产废水主要为织物染色废水,共有两个车间。以车间为棉料煮布废水,特点为pH值变化大;二车间为涤纶上色废水,特点为COD浓度高,含油量较高。两个车间废水统一处理COD1800—2000,设计流量为200吨/天。8月份对公益设施走了改造,工艺流程如下:8月上旬之前:调节池(500m3)格栅加药沉淀(70m3)二沉池(60m3)接触氧化池(500m3)9月份:调节池(250m3)水解酸化池(250m3)一、二车间废水格栅加药沉淀(70m3)二沉池(60m3)接触氧化池(500m3)(500m3)初沉池(160m3)(500m3)出水排放(500m3)二、调试进度:1.第1—2周:主要熟悉甲方身缠工艺,废水排放特性,掌握水质规律、运作时间等;摸索加酸量;对废水性能进行加药实验。2.第3周:将解除氧化池加清水将原有的高浓度废水稀释置换,工业废水量约占总体积的30%,为投加活性污泥准备条件。3.第4—5周:投加污泥进行闷曝驯化,并探索曝气时间(初步设定为开60min停60min);由于甲方迟迟未上加药设备,且期间有3天停产,1天停电,所以每天只能进10—20min高浓度废水,逐步增加进水量,停产时换加面粉100kg/d维持。污泥颜色为黄褐色,初期污泥较瘦小,且泥水分离效果差,SV10%—15%,污泥处于增长期。4.第6周:投入加药设施,调节加药沉淀量,使其达到较好状态;开始适量进水,由于生化池设计不合理,当进水量大时,污泥逐级流失,后在6#池加设污泥回流泵初步解决。5.第7—10周:因甲方要求,投入加药设备后没两天废水即全额进入生化池;曝气量加大(白天开95min停40min,晚上开70min停45min;);甲方水质水量变化较大,且无自动化仪器的协助,加药后常有铁盐沉淀物流入生化池,以至于生化池污泥大量增加,SV35%—45%,泥色偏铁锈色,过于鲜艳;污泥颗粒较大,沉淀效果逐渐好转,MLSS2000—2300mg/L,MLVSS1300左右。排泥两次,SV维持在25%—30%。后期为挂膜,将曝气强度减小,加大曝气时间(白天开2h停35min,晚上开95min停40min),SV5%—10%。COD200左右。6.第11—13周:甲方对工艺设施进行改造,配合甲方进行技术改造;改造期间,曝气池投加面粉50kg—75kg/d;由于长时间无工业废水进入,水质单一,且期间生化池时常停电,一段时间内使得生化池处于厌氧—好养交替状态,以至于生化池生长大量红线虫,SV曾一度降到2%以下。生物膜开始厌氧脱膜,全膜法基本失败。7.第14周:改造完毕,投加污泥进水解酸化池;甲方要求立即全额进水,无法逐量进水培养驯化厌氧泥;二车间生产同时也进入旺季,两车间污水混合后流量超设计流量75%左右;加药沉淀时间短,加药沉淀池负荷过大,沉淀泥大量溢出进入厌氧池,逐渐导致厌氧池无法运作,池体上方漂浮大量油脂物质;生化池池面也有大量油脂泡沫,出水伴有油类物质,严重影响水质,增大曝气时间也无改善,也无法减少进水量。污泥红褐色,颗粒大,沉淀效果很好,SV25%—30%;三、调试难点:1.甲方配合人员职位不明确,当污水处理系统需要维修和改造时,调试初期进度缓慢。2.时常停产、停电,对生化池的维护造成很大困难。3.废水具有变化大、波动频繁特点,甚至于上午和下午进水pH值变化都很大,加药、加酸和加碱各有变化。甲方只有白天进水,不同季节水质水量也不同。夏季pH值高,秋季为生产旺季,水量大、浓度高,冬季水量少且pH值不高,这给调试也带来一定难度。4.设计不合理,设施简陋、陈旧,并无自动化仪器设施。常因某一环节设备故障而暂时停运。5.因条件限制,数据化验跟不上调试要求。四、调试感悟:1.对工业废水调试对自己是一个挑战,也是一种机遇。怕自己弄不好,同时也希望自己能成功,毕竟这是锻炼自己分析能力和增加工作经历的机会。很感谢公司领导能给我这个机会锻炼自己。2.小型工厂一般因资金限制,设备简单,能用就行的心理占据着这样的企业家,并且工厂管理不科学,固定人员少,调试环境具有一定不确定性,的确是调试的一大难点3.甲方废水处理设计并不合理,没有理想的调节池是重点,导致生产水量一变化,水处理方式就要迅速变化,在没有自动化设备及人员不够的时候很难发觉这样的变化。自己觉得这样条件的水处理设计应该设应急措施,当水质变化大或水中含有毒有害物质时应应急处理。