中原油田污水站改造完善工程设计总结

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中原油田污水站改造完善工程设计总结中原油田文一联污水处理站(简称文一污)、文明污水处理站(简称文明污)、胡二污水处理站(简称胡二污)分别隶属于采油一厂、采油三厂和采油五厂。文一污于1991年底建成投产,设计规模为12000m3/d,目前实际水量为11000m3/d;文明污于1989年底建成投产,设计规模为16000m3/d,目前实际水量为12000m3/d;胡二污于1992年底建成投产,设计规模为8000m3/d,整个站承接的污水总量已达8000-9000m3/d。这三座污水站分别于1995、1996年实施了“水体改性工业性实验”改造工程。现只有胡二污水站超负荷运行,其余两个污水站还没有达到设计规模。“水体改性工业性实验”工程实施后,为控制系统腐蚀和结垢,要求将水体PH控制在8.5-9.0之间,向水中投加大量石灰乳,这三座站均将原站内500m3加高收油罐改造为一次沉降罐,500m3斜管沉降罐改造为二次沉降罐,站内无收油设施,无法收油,水中处理药剂与浮油形成吸附性悬浮物,在水中悬而不沉;由于石灰乳投量太大,水中固体悬浮物含量剧增,大大超过沉降罐原设计处理负荷,经常堵塞甚至压塌斜管,造成停产事故。沉降罐沉降效果差,还影响到后续处理设备压力滤罐的过滤效果和出水水质,全站不能实现水质稳定达标,进而影响到文中、文明、卫城、胡状、庆祖等油田注水效率和原油采收率的提高。为彻底解决这些问题,中原油田勘察设计研究院做了大量研究工作,进行了近三年的刻苦攻夫,通过室内实验和现场实验取得了多项成果,并和采油厂密切合作,经过大量的调查研究和细致深人的论证探讨,提出《文一污、文明污、胡二污水处理站改造完善工程设计方案》,采取有针对性的技术措施和先进高效处理设备,提高了污水站自动化程度,取得了可喜成果,三座污水处理站均实现了长时间水质稳定达标,全局水质监测排名分别为第一、第三和第四名,使中原油田污水处理技术再上新台阶,取得了十分可观的经济和社会效益。1改造前三座污水处理站共同存在的主要问题1.1加药系统经常发生故障,无法实现pH准确控制“水体改性技术”实施后,加药自控系统靠内探头连锁计算机远传实现自动控制,整个系统运转不灵,经常发生故障。叫探头寿命短,易损坏,价格高,每支近千元,但半月左右就需更换新探头。自控系统发生故障后,由于无设计程序和相关资料,且原制造单位设置了密码系统,无法自己维修,自控系统经常处于瘫痪状态,pH自控难以实现,pH忽高忽底,无法合理加药。且高pH污水与低PH污水混台后发生二次沉降,严重影响水质达标。1.2沉降罐分离效果差,处理效率低,排污困难三座污水处理站沉降罐采用传统的同向流沉降模式,即沉降罐内水流方向与固体悬浮物沉降方向一致。这种沉降方式以去除原水中污油和有机悬浮物为主,以去除ss为辅。但三座污水处理站自1995年开始陆续实施“水体改性工业性实验研究工程”以来,力控制腐蚀与结垢,在水中投加较大剂量石灰乳,以将水体pH控制在8.5-9.0之间。这一处理工艺使处理站污泥量剧增,大大超过沉降罐原设计排污负荷(原设计排污负荷为处理水量的3%,水质改性后污泥量为水量的12%-15%),罐内大量污泥沉降,斜管被污泥堵塞甚至压塌,经常需停产清淤,更换斜管,严重影响污水站正常生产运行。沉降罐排污系统运行效果差,排污常发生短路,在排污阀周围形成漏斗,排污率仅3%左右,罐底污泥堆积达2-2.5m,不仅缩小了罐内有效沉降容积,减小了沉降时间,还增加了滤罐负荷,缩短了滤罐反洗周期,滤后水质恶化。为了方便清淤,有些站不得不修建了排污明沟。而这是不符合规范要求的。1.3压力滤罐运行负荷高,处理效率低,滤料流失严重滤罐是污水处理最后一道关口,直接关系到水质能否达标。三座污水站改造前共有22座滤罐,滤料采用单一石英砂滤料,处理效率较低。原滤罐采用喇叭口或挡板布水,穿孔管集水。单滤料比重相同,粒径不同,在反冲洗流化状态下底层细滤料易与上层粗滤料发生混层,大大减小了滤床有效过滤深度。喇叭口或挡板布水效果不理想,降低了滤罐有效利用容积。反冲洗配水采用穿孔管,阻力较大,配水不均,反冲洗效果不理想,旦易造成滤料流失,每运行2-3个月就需补充滤料。1.4全站自动化程度低由于污泥量大,沉降罐底每个排污阀每两小时就需启闭一次。每座压力滤罐反冲洗操作每8h(个别站水量差时4h)左右进行一次才能保证滤料及时再生,保证过滤效果,因此排污阀和滤罐操作阀启闭十分频繁,人工管理难度大,易发生人为因素造成的水质超标问题。以上几方面问题严重干扰污水站正常生产运行,影响水质稳定达标,进而影响到油田的开发和生产,必须尽快解决。2改造前三座污水处理站分别存在的主要问题2.1胡二污水站处理站超负荷运行胡二污水站主要负责处理现胡十二掺所辖油区产出水5500m3/d,设备冲洗水200-500m3/d,二矿及庆泪油田洗井回收水600m3/d,过滤罐反冲洗水量800-1000m3/d,污泥浓缩池上清液回收水量1000m3/d,合计水量8000-9000m3/d,超过原设计处理能力(8000m3/d)整个站超负荷运行,严重影响水质稳定达标。2.2胡二污水处理站无事故流程胡二污水处理站是全局唯一没有事故流程的污水站,一旦发生事故情况,胡十二掺水站来水就没有出路,给整个生产带来被动局面。2.3胡二污、文明污污泥排放池容积小,污泥沉降时间短,处理程度较低“水体改性技术”实施后,污水站悬浮物含量剧增,排污量大。站内各处理构筑物每2h排污一次,每次排污量300-500m3左右,而原建排污池容积仅500m3,为保证排污正常进行,只能随排污随提升,否则就会制约排污,造成污泥排放不及时,因此污泥浓缩池污泥静沉时间短,污泥含水率高,压滤效果差。且设备运行负荷高,造成了电能浪费。2.4文一联、文明联来水含油过高文一联、文明联由于建设较早,三相分离器分离效果较差,再加上洗并回收水进站,使文一污、文明污来水含油量经常超过2000mg/L,大大超过规范所规定的进站指标,进入污水处理站后使含油污水处理设备超负荷运行,处理效率降低,处理后水质不能稳定达标。2.5文一污、文明污没有收油设施由于“水质改性工业性试验”工程实施后,将石灰乳加在了原收油罐前,使石灰乳吸附水中的原油而形成松软的团状悬浮物,悬浮在水体中,既不上浮也不沉降,使得水中的原油回收变得非常困难,原收油罐己基本丧失了原有的收油功能。3文一、文明、胡二污水处理站改造设计指导思想3.1改进工艺技术,提高设备处理效率(1)三座污水站均采用新型逆向流分离沉降科研成果,提高混凝沉降设备分离效率;(2)胡二污扩建两台ψ3.0压力滤罐;对三座站原建压力滤罐的集配水系统进行改造,更换滤料,采用三滤料过滤技术,提高滤罐过滤效率和效果,(3)胡二污、文明污各增建排污池一座;(4)文一污、文明污新建旋流分离器,提高除油效率。3.2提高工艺自动化水平为提高污水处理系统运行效率及管理水平,减轻人为因素对水质达标的影响,降低工人劳动强度,主要工艺过程采用自动化控制形式(1)计量加药调节自动化。(2)沉降罐排污系统自动化。(3)过滤反冲洗自动化。3.3较为彻底、有效地解决污泥排放和处理问题(1)、加大沉降罐排污系统运行强度。(2)文明污、胡二污各扩建一座500m3污泥浓缩池,设配套污泥处理设施,减缓排污矛盾,提高污泥处理深度,降低污泥含水率。3.4文一、文明、胡二污水处理站改造完善工程主要工程量文一联污水处理站主要工程量表序号主要工程量1在文一联站内增设收油设施1.XL1000WI旋流除油器2台φ1000mm2.DF155-30x3耐腐蚀泵3台H=90mn=1450r/minP=75KwQ=190m3/h防爆3.改造一座5000m3高含水油罐为收油罐2一次沉降罐四座(原500m3加高收油罐)改造为逆向流分离结构1.进出水管集配水结构进行高速改造,改为下集水上布水,集配水支管上增加配水喇叭口;2.增加排污冲洗管,3.自动排污。3二次沉降罐(原斜板沉降罐)改造3座1.内构件改造,同向流改逆向流;2.排污环管改造;3.增加斜管4管网改造:必要的管线改造5滤罐改造10座自动过滤反冲洗滤料改造为三层滤料集配水系统改为不锈钢腮管6空气风系统一套:空压机1台过滤器3台冷干机1台后冷却器1台缓期冲罐2座文明污水处理站主要工程量表序号主要工程量1在明一联站内增设收油设施1.XL1000WI旋流除油器2台φ800mm2.DF155-30x3耐腐蚀泵3台H=90mn=145r/minP=75KwQ=190m3/h防爆3.改造一座5000m3高含水油罐为收油罐2一次沉降罐4座(原500m3加高收油罐)心造为逆向流分离结构a.进出水管集配水结构进行调整改造,改为下集水上布水,集配水支管上增加配水喇叭口;b.增加排污冲洗管c.增加自动排污3排污设施扩建:a.增建排污池32.5m×6m×3.0m1座,利用已建污水泵b.L链条式利油刮泥机GX-6.01台c.污泥提升泵QGB2700.1Q=80m3/hh=80M2台d.征地1.0亩,围墙80me.配电箱及电缆4管网改造:a.增设一次沉降罐到排污池的排污管:DN200PN0.6100mb.冲洗水管网:DN150PN0.6100m5二次沉降罐(原斜板沉降罐)改造3座1.内构件改造,同向流改逆向流;2.排污环管改造;3.增加斜管6事故排放池改造:把原有2格事故池改造为事故沉降处理池1.污水泵F200-34P=75Kw3台新建泵房4.2×6.6m1栋2.挡泥墙高1.0m3.配电柜及电缆4.污泥提升泵QGB1450.12台7滤罐改造8座自动过滤反冲洗滤料更换为三滤料8空气风系统一套:空压机1台过滤器3台冷干机1台后冷却器1台缓冲罐2座9混合罐φ2.6m1座胡二污水处理站主要工程量表序号主要工程量1混合罐Φ2.4m1座2一次沉降罐(原500m3加高收油罐)改造2座为逆向流结构a.进出水管集配水结构进行调整改造,改为下集水上布水,集配水支管上增加配水喇叭口;b.增加排污冲洗管c.自动排污。3排污设施扩建:a.增建排污池24m×8m×3.0m1座,利用已建污水泵b.GX-4.02台c.污泥提升泵QGB1450.2d.配电箱及电缆4管网改造:必要的管线改造5事故排放池:新建60×30×2.5m事故排放池1座a.污水泵F200-34P=75Kw3台新建泵房4.2×6.6m1栋b.配电柜及电缆6滤罐改造4座新建2座滤罐集配水系统改造自动过滤反冲洗滤料改造为三滤料7新建300m3清水罐一座清水泵2台(为方便站内生产、生活用水,应甲方委托设计,建在胡二注水站内)8空气风系统一套:空压机1台过滤器3台冷干机1台后冷却器1台缓冲罐2座3.5改造工艺流程(1)胡二污主体工艺流程为:(2)文一污、文明污主体工艺流程为:3.6采用的新技术(1)加药工艺实现自动化在来水管路安装流量计量仪表,将来水信息传递给计算机控制系统,由计算机将处理后信息反馈给变频调速器,由变频调速器控制加药泵流量,从而实现对PH的控制。这套自控系统现场使用方便,质量可靠,操作简便,能够准确控制PH,合理加药。(2)将主要处理构筑物——沉降罐结构改造为新型逆向流沉降模式为解决高含固体悬浮物污水处理问题,使沉降罐功能转化为以去除ss为主,将原同向流沉降罐改造为逆向流沉降罐,即调整进出水方位和有效沉降距离,由下部进水,上部出水,使Tss在下部己预沉50-60%,水流经过斜板时,细粒径ss在斜板上沉降下来。这一处理工艺可提高ss去除率30%左右,出水ss含量可控制在50mg/l以内,大大减轻斜板运行负荷,减轻滤超过滤压力。(3)加大排污强度,增设冲洗系统,实现排污自动化原沉降罐底部设置两圈穿孔排泥营,两个排泥总管对称布置。由于布置方式不符和加碱后污泥特性,排污效率很低。本次系统治理在罐底设置三圈穿孔排泥管,将罐底排污分为四个分区,设四个排泥总管,对称布置,由PLC程控器对排污阀实现定时自动启闭,分区排污。排污管路上同时设手动和自动阀门,自控系统检修时可人工操作。这套系统不需操作人员在现场手动启闭阀门,由PLC程控器定时实现阀门启闭,排污时间和周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