巨厚变质岩古潜山油藏合理开发方式探讨作者:石松林【摘要】从巨厚变质岩古潜山勘探的实际情况能够看出,不仅是在古潜山的表层的风化壳之中能够形成油气藏,同时在其的内部深层如果是油源的条件比较的充足也能够形成有利的疏导条件,另外在其内部的发育过程中有着很好的储集的空间这样就给内幕油气藏的形成提供了良好的条件。本文主要是对巨厚变质岩古潜山油藏的开发方式进行深入的探究,希望能够给这一领域的发展起到一定的参考作用。【关键词】巨厚变质岩;古潜山油藏;开发方式引言在含油的幅度达到一千六百米的裂缝性油藏是油藏地质遗迹油田开发的一些重要的研究领域,在上个世纪七十年代对于巨厚变质岩古潜山油藏进行了勘探遗迹发现和试采,在经过了一段时间的发展之后,到了二零零五年的时候才开始对其进行了新的认识,在两千四百米到四千米的一个分段的试油试采得以证实,在这一过程中需要一个合理的开发方式。一、巨厚变质岩古潜山油藏开发现状分析随着社会的不断的发展以及经济的进步,我国在这一过程中对于石油的需求量也逐渐的得到增加,石油对于我国的发展起到了重要的促进作用,在开采石油方面也愈来愈凸显出其困难,在上个世纪的七十年代,兴九四井对于太古界古潜山进行了首次的钻遇,到了八十年代中后期又对此进行了相继的探井,经过了不懈的努力终于在古潜山的表皮段附近试油取得了很好的成绩,并获得了工业油气流,但是由于当时的技术没有达到相应的标准,在开采的过程中受到了诸多的限制,就把2720米当做是古潜山的出油底界,对于已经开采的古潜山井除了兴六八井之外,出现了产量低并且下降较快的特点,于是就没有对于这一构造进行继续的勘探[1]。到了新的发展时期,我国的一些科学技术相对的成熟,对于巨厚变质岩古潜山油藏的开发条件已经有了很好的具备,在二零零五年的时候,利用了新的科学技术手段对其进行了三维的地震勘探,并且部署了兴古七井,在深度上有了很大的提升已经是超过了四千二百米,经过了三次的试油都获取了工业油气流,在之后的过程中又分别进行了试油和试采,使得含油的底界下移了1200多米,最终含油的幅度达到了1600米这一高度[2]。二、巨厚变质岩古潜山油藏地质特征分析在对于古潜山的地质构造进行了确认后得知其主体是为巨厚变质岩,大约是形成于2500Ma这一范围,依据着国际对于底层的划分标准主要是为新太古代晚期,在其的构造方面主要是西部以及北部在高角度的正断层以及南部的低角度的逆断层携带着不对称的背斜形态。在其岩性方面比较的复杂,由于油层比较厚,在钻井取心的长度方面也比较的有限,通过一些比较先进的技术对于古潜山的岩性以及储层的认识得到了一些新的认识和了解,在其裂缝方面主要是以中高的角度网络状缝为主,在高角度缝方面所占比例超过了30%,斜交缝占据的比例超过了65%,而一些低角度缝只是占据了0.3%,把这一情况和辽河油区的东胜堡油藏以及胜利油区王庄油藏相比较而言其在裂缝方面的发育并不是很完善,在其有效渗透率以及基质渗透率的比值方面为2.97,根据测井解释成果并结合相关的资料进行分析可以将其分为三个油层较为集中的发育段,以及多个次级的油层集中段,而这一油藏的主要类型就是巨厚变质岩裂缝型的油藏[3]。三、巨厚变质岩古潜山油藏开发中的问题分析在对巨厚变质岩古潜山油藏开发的过程中出现了诸多不合理的情况,首先就是在投产的初期对于压力资料录取方面没有做到充分,对于油藏的上中下各段的压力认识没有达到一定的要求;还有就是在其开发井网方面没有得到合理,在古潜山的开采网采用的是正方形的控制油层,在油藏内部所采用的纵叠平错方式的布井,其平均的单井井距是二百米,在实际的过成中还会产生一些干扰的现象发生;另外就是对于当前的工作制度已经不能很好的适应当前的发展需求,这所造成的后果就是在效率以及效益上得不到很好的提高,进而会不利于油藏的开发;还有就是在对巨厚变质岩古潜山油藏的开发方式上也没有达到一个合理的要求,在潜山油藏在现在的开发过程中还未见底水,这样对于油藏的持续稳定的开发还有着一定的影响[4]。四、巨厚变质岩古潜山油藏合理开发方式的具体探究对于巨厚变质岩古潜山裂缝性的油藏进行合理化的开发方面需要对井网进行优化调整,从而来提高储量的动用率,在巨厚变质岩古潜山的油藏原油的主要聚集位置在基岩储集的空间当中,对于储层的非均质性比较强,在其早期所采用的定向井的不规则的三角形井网进行开发的过程中要对其开发的方案进行优化,对其顶部部署水平井开发从而来提高原油的储量动用率,通过了优化调整对于油藏的整体开发的效果有着很大的改善,最终来获取单井的高产。同时还要对于巨厚变质岩古潜山油藏的动态监测和管理方面要进行加强,并且能够有效及时的对其实行开发和调整,关于这以油藏开发的成败主要是在其方式的合理程度上,对于油藏底层压力的保持程度,在当前对于其油藏的开发手段方面常用的就是注水保压,这就需要在油藏的动态监测以及管理方面得到有效的加强,并且要能够运用一些比较先进的技术,例如生产测井以及流线模拟和同位素检测这些方法。还可以采取模拟注水的水驱前缘进而来保障注入水能够均匀的加以推进,并且能够及时的对巨厚变质岩古潜山油藏在注采的过程中进行调整,有效的防止了在注入水发生水窜导致暴性水淹油井的现象发生[5]。在合理的方式之下进行对巨厚变质岩古潜山油藏实行开采能够有效的提高其开发的效果。另外,采取叠置双水平井注汽排液加直井采油复合立体开发方式也能够对其油藏的开发效果得到有效的提高,在一些埋深超过了1300米的油藏,采取这一开采的方式能够有效的提高开采的效率,在叠置水平井利用重力作用进行排水采油的时候要能够对蒸汽无效加热的热容比原油大一倍的冷凝水的注入,由于蒸汽驱油层的底部所采用的是水平井排液这样就大大的提高了注采井组的整体的采液量,能够有效的实现注采平衡。在干扰试井方面也要得到有效的加强,它能够验证开发井网的合理性,同时开展系统的试井能够给生产制度的调整提供理论上的依据。五、结语通过对巨厚变质岩古潜山油藏的合理开发的方式进行了分析探究,岩性是控制储集性能以及油井的产能的一个基本因素,在全区的岩性变化不大的这一情况之下采取逐层上返注水的技术能够有效的防止层段间水淹水窜的现象发生,从而有效的实现高效率的油藏开采。