XXXX年度监督审核改善计划表(包钢)XXXX0415

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Sequ.AuditFinding1标识和查追溯性:1.1查《批号编写及追溯管理规定》中所涉及“合格供方代码表”没能找到相应代码表。2采购产品验证:2.1查2015年2月10日,批号为GZCG-HOFE-150210,钬铁材料《进货检验报告单》,缺少规定的C元素检测结果。2.2查2014年11月10日,批号为TYJC-Co-141110,钴材料《进货检验报告单》实际抽样2桶,而《原材料检验作业指导书》中规定抽样方案为3~5。3有害物质管控:3.1查《合格供方目录》中赣州科力稀土新材料有限公司供应商RoHS报告中存在有害物质报告未及时更新,上次检测日期为2014年2月19日,有限期一年。4文件、记录控制:4.1查《铸片装料出料作业指导书》(AHRE-WI-031)中对于名词“铜轮辊”在一页中描述存在不一致,有叫铜轮辊、铜辊轮、还有叫铜轮滚。4.2查管理部展示的各部门《培训需求表》格式不样,品质采用《培训计划》AHRE-R/-056,生产经营部采用的为《培训需求表》AHRE-R/-055;4.3查公司级的《培训计划》和品质部提交的《培训计划》编号同为AHRE-R/-056,但表格的内容不同。BGREActionPlan5纠正预防:5.1查纠正预防措施单编号栏均为空白,不便追溯查找。5.2查2014年3月24日大地熊发反馈产品铸片配方号H1-35-32(批号S13122005-C和S13122101-C)总稀土含量不合格,其〈纠正预防措施单〉分析为员工对作业指导书以及工艺要求不熟,需对员工进行培训,但无法提供相关的培训证明。5.3查内部2015年2月8日铸片检测报告(批号S15020704-C)厚度分布不良,分析为铜轮辊间隙跳动大导致,其预防措施为“对车间所有铜轮辊进行检查,并规定以后每两月进行定期检查调整,保证间隙正常”但无证据证明此措施在实行,且间隙标准不明确,(另建议确定铜轮辊跳动标准及其检测方法,确保其可操作性,并纳入设备维护保养计划及相关文件中)。5.4查14年度内审,不符合纠正措施均实为纠正,预防措施基本为培训,没能分析到根本原因,且措施不全,不能防止异常再发生。6生产控制:6.1查《VGI-800SC铸片作业指导书》(AHRE-WI-002)中规定精炼功率不大于600kw,而查C炉时实际加热工率为618kw,与要求不符。7培训:7.1查公司年度培训计划,但到期的1-3月份的培训计划(3个)无相应记录来证明其已完成。培训需求识别不当,如品质部门5年提交培训需求为16项,只有4项纳入公司计划,且没能说明其它12年需求的处理方法。8环境安全:8.1查实验室所用气瓶(氮气瓶)无防护圈,不符合相关法律法规。备注:1、本表由参与审核人员根据审核发现进行整理汇总,并在审核完成后三个工作日发给供应商;2、采购部监督供应商在7个工作日内完成改善计划,30个工作日内提交改善证据并提交我审核小组确认;3、审核小组对供方提交的改善计划及改善证据进行审核、评估其有效性,必要时进行现场验证。RootCauseCorrectiveActionBGREActionPlan备注:1、本表由参与审核人员根据审核发现进行整理汇总,并在审核完成后三个工作日发给供应商;2、采购部监督供应商在7个工作日内完成改善计划,30个工作日内提交改善证据并提交我审核小组确认;3、审核小组对供方提交的改善计划及改善证据进行审核、评估其有效性,必要时进行现场验证。ResponsibilityDueDateActualDateResultCheckBGREActionPlan备注:1、本表由参与审核人员根据审核发现进行整理汇总,并在审核完成后三个工作日发给供应商;2、采购部监督供应商在7个工作日内完成改善计划,30个工作日内提交改善证据并提交我审核小组确认;3、审核小组对供方提交的改善计划及改善证据进行审核、评估其有效性,必要时进行现场验证。

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