合成装置首次化工投料试车方案-中海油大氮肥工程

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中海油大氮肥工程合成装置首次化工投料试车方案(QM51-098)编制:审核:审定:批准:中海石油化学有限公司二期大化肥2002年6月12日目录1.编制依据2.化工投料应具备的外部条件3.转化系统原始开车4.脱碳系统原始开车5.甲烷化炉首次投用及催化剂还原6.分子筛干燥器的投用7.膨胀机开车及冷箱137L的投用8.合成回路的投运9.冷冻回路的投运10.氨回收系统的开车合成氨装置首次化工投料试车方案1、编制依据本试车方案根据KBR提供的操作手册和工艺流程图编写。2、化工投料应具备的外部条件2.1天然气能保障提供70%以上生产负荷所需的原料气和燃料气。2.2公用工程部分2.2.1生产所需的合格脱盐水、循环冷却水、消防水、生活水已进入界区。2.2.2高低压供电回路已投入运行。2.2.3事故发电机系统调试完毕,带负荷试验合格,切换无故障。2.2.4全装置内通讯畅通。2.2.5生产用油品和化学品齐全,满足试车需要。2.2.6试车用备品备件齐全。2.2.7合格高压/低压N2进入界区。3合成装置应具备以下条件:3.1低变催化剂采用富岛一期甲烷化炉出口氢氮气升温还原结束,且保持床层温度≥170℃。3.2一段炉、二段炉、101JGT乏气管线、102-B烘炉工作结束。且烘炉验收合格。3.3合成装置各炉催化剂装填结束,工艺管线空气吹扫结束。3.4氨罐和冷冻回路引氨结束。3.5合成装置中压透平单体试车合格,电机泵试车合格。3.62001-J仪表空压机运行正常,建立工厂/仪表空气管网。3.722201-U运行正常,能提供足够的中压蒸汽。3.8中、低压蒸汽管网已建立。3.9脱碳系统循环正常。3.10系统保温/保冷结束。3.11原料气压缩机试车完毕,转化系统氮气循环系统试运合格。3.12各系统仪表、联锁调试结束,报警值、联锁值整定并经有关部门确认,具备投用条件。3.13燃气轮机具备启动条件。3.14103-JT、105-JT、105-JT1油洗合格,仪表控制、报警、联锁、ITCC系统调试合格。4.投料前各系统工况检查4.1给水系统4.1.1锅炉给水、炉水、脱盐水各项分析指标在控制范围内。4.1.2101-U液位LIC1030给定50%投自动。4.1.3101-U压力PIC1031给定186Kpa投自动。4.1.4仪表空气PI2013控制在0.7Mpa。4.1.5低压氮气管网压力PI1180控制在0.7Mpa,高压氮压力为1.4Mpa。4.1.6循环冷却水运行正常,循环冷却水压力PI1170:0.42Mpa,TI1560:33℃,FI1156:Nm3/h。4.1.7141D已上水:LIC1001指示50%液位,101C、103C1/C2、123C1/C2低点导淋排放完成。4.1.8锅炉给水已建立104JA→BW1007-10″→BW1035-2″→130D的循环,控制流量在10~15t/h。4.2蒸汽系统4.2.1高中压PIC1014给定4.55Mpa投自动,低压PIC1017给定0.35Mpa投自动控制。4.2.22201-U运行正常,负荷在90%以上,有富裕蒸汽满足投料需要。4.2.3进入界区的天然气压力PIC1041给定2.8Mpa投自动。5.转化系统原始开车5.1102J至142D1的氮气升温(转化系统氮气循环升温)5.1.1盲板检查和阀门检查·管线NG1080-6″到102J出口管线关闭。(62D-104)·管线NG1000-16″到174D的16″阀和0.75″旁路阀关闭。(62D-102)·管线FG1004-4″上的截止阀关,中间导淋开。(62D-102)·管线SG1023-12″上到173J的12″阀关且盲死。(62D-103,62D-104)·从174D到102J入口管线NG1001-16″上的16″阀开且在通位。(62D-104)·102J出口管线NG1004-12″上的12″阀开且在通位。(62D-104)·FV1015给定?投自动。(62D-104)·从103J来的管线SG1014-2″上的FV1022及2″旁路关闭。(62D-104)·101BCF原料气预热盘管的旁路阀TV1305开,投自动控制,给定371℃。(62D-105)·从101J来的管线A1008上6″阀关闭且拆除可移动弯管。(62D-105)·108DA入口管线盲板倒通,截止阀开;108DB/DC进出口阀开,进出口放空阀关,中间导淋开,盲板导通位,HV1108关。(62D-103)·FV1001开,MOV1010开(HS1010),盲板在通位。(62D-106)·101J来的管线A1002上4″阀关,拆除可移动弯管。(62D-106)·从130D来的MP蒸汽管线MS1006-20″上的阀关且截止阀后盲板倒通。(62D-120)·XV1207,FIC1044关;TIC1004,HCV1043全开;TIC1010全关。TIC1011A/B其中一个关闭。(62D-107)·低变MOV1008/7全开,MOV1009及HIC1021关闭(原始开车低变旁路)。(62D-108)·104D2出口到143C管线PG1064-12″上12″阀关闭且安装盲板盲位。(62D-108)·V1007-6″管线盲板倒通位。(62D-108)·HCV1045,MOV1005及旁路阀关闭,盲板通。142D1底部冷凝液阀关闭。(62D-110)·142D1到143C管线PG1063-10″上的盲板通位且阀门打开。(62D-110)·FIC1023关闭且盲板安装在管线NG1015-10″前截止阀。(62D-104)5.1.2氮气循环回路置换合格O2≤0.5%。5.1.3确认以下联锁在旁路,复位101B联锁:补充5.1.4投用143C冷却水,全开102J防喘振阀FV1015。5.1.5102J缸体进行置换合格,向系统充氮至0.5Kpa时,按102J启动程序开车,建立压缩机循环,逐渐关闭FV1015建立氮气循环。5.2101B点火及氮气循环升温5.2.1按101B点火程序,启动101BJT进行一段炉炉膛置换吹扫,炉膛负压控制在-5~0mmH2O。5.2.2按一段炉点火顺序分布图,按点火规程进行点火,调整一次风门(先点中间三排烧嘴)。5.2.3以TI1315B/1316B为准,按升温速率≤25℃/h增点烧嘴,按烧嘴分布图点火,多烧嘴小火焰的原则。5.2.4当141D产汽压力<0.2Mpa前,用顶部2″放空阀放空,氮气循环升温后期,可以将蒸汽引至HCV1048进行放空。5.2.5当101B进口温度达200℃,出口温度达450~500℃,高变入口温度达250℃时,床层温度≥180℃时氮气升温结束,升温过程中检查对流段各组盘管温度:101BCX:TI1313<621℃101BCA1/A2:TI1312<552℃101BCS1/S2:TI1552/1553<537℃101BCF:TI1612<413℃101BBFW:TI1309<371℃5.2.6氮气升温期间各组对流段盘管的保护介质:101BCX:N2气101BCA1/A2:不需要保护101BCS1/S2:蒸汽101BCF:原料天然气101BBFW:循环锅炉给水升温中注意控制至130D锅炉给水流量,防止在101BBFW中汽化。5.3加氢反应器和脱硫槽升温5.3.1脱硫系统升温随氮气升温同时进行(升温前氮气置换合格)。5.3.2108DA/DB/DC以串联方式升温,升温速率按<50℃/h进行。5.3.3氮气升温过程中HV1108保持关闭,一段炉转入蒸汽升温后,脱硫系统的升温可以通过手动控制HV1108天然气放空量调节。5.3.4当TI1304:360℃,TI1602/1603:370℃,可以进行脱硫槽出口硫分析,当硫含量<0.1ppm时脱硫剂活化结束,注意TI1602/1603≯400℃。5.4一段炉蒸汽升温当一段炉出口TIC1314达到450~500℃,二段炉出口TI1334:300℃,高变床层TI1010≥180℃时,转入蒸汽升温。5.4.1确认蒸汽管线暖管合格,且引到FIC1002阀前:蒸汽经MS1005-8″引到130D,130D顶部安全阀3″全开,130D升温暖塔。(请核查)5.4.2蒸汽升温操作·通过FIC1002,慢开引蒸汽进入系统,逐渐加到33000Kg/h(每次加量不大于5000Kg/h)。·现场关闭氮气循环管线PG1064上的12″截止阀。·同时现场增点一段炉烧嘴,主控全开FIC1015,关闭MOV1010和FV1001,关闭压缩出口截止阀(第二道),按规程停102J原料气压缩机,关闭充氮阀(NI1006-1.5″)。注意:原料气压缩机可以不停车,在天然气操作过程中要平稳进行,确保压缩机运行稳定。(氮气升温时天然气不允许进入系统,请核查氮气升温程序)。·现场在102J出口截止阀关闭后,即刻开NG1080-6″截止阀,主控引天然气到HV1108放空,保护原料气预热盘管。·102J按规程进行热态启动,准备下一步化工投料,运行稳定后投用102J联锁。·蒸汽升温速率<50℃/h,蒸汽在PIC1032放空,且PIC1032保持全开,部分蒸汽倒至HCV1045放空(导气前131C2建立正常液位),根据升温情况逐渐提压至0.8Mpa。·蒸汽升温后,注意控制132C2的液位和131C1的压力PIC1040,当PIC1040达到0.34Mpa并入低压蒸汽管网。·转入蒸汽升温后,141D产汽量增加,注意141D液位和高压蒸汽压力,逐渐关闭HCV1048,逐渐提压至中压蒸汽管网压力,及时投用喷水降温器。·及时启动121J,将工艺冷凝液送往130D,投用130D工艺冷凝液气提系统(见投用方案)。·当各催化剂床层和出口温度达到以下温度,蒸汽升温结束:101B出口:TIC1314700~750℃103D出口:TI1334500~700℃104D1床层:TI1341/42/43/44280~290℃注意:在一段炉增点烧嘴过程中,严格按烧嘴分布图进行,使转化管热负荷均匀。升温过程中确保对流段盘管不超温。5.5101B化工投料及催化剂还原、高变放硫5.5.1具备条件·TIC1314700~750℃·108DB/DC出口硫<0.1ppm·PIC10320.8~1.0Mpa·FIC100235~45t/h·102J运行稳定5.5.2化工投料操作·开102J出口截止阀,关闭NG1080-6″截止阀,脱硫放空由压缩天然气替代,调整FV1015保持放空量不变,打开从富岛来的2″返氢阀及FV1023(5%原料气含量)。·压缩机倒气过程中注意102J干气密封。·主控按HS1010开MOV1010,现场开FV1001旁路,首次投料3900Kg/h(设计量5%)。·化工投料过程中,按一段炉烧嘴点火分布图,逐步增点烧嘴,保持一段炉出口温度稳定,升温速率<50℃/h,保持水碳比>7.0,蒸汽:33400Kg/h。·工艺气在PIC1032放空,逐渐提压至1.5Mpa,投自动控制;部分工艺气倒至HCV1045放空。·随原料气负荷至增加7800Kg/h(每次650Kg/h,关闭3″旁路阀),逐渐关闭HV1108,关闭过程中保持101BCF温度稳定不超温。·当天然气引入一段炉后,催化剂还原开始,原料气加入6~8小时后,每小时分析出口CH4含量22.02%,硫含量≤0.1ppm,连续分析三次稳定,且转化炉管外壁温度均匀催化剂还原结束。·降低水碳比到4:1,PIC1032压力在2.0Mpa一段炉出口温度提至750~780℃。·高变催化剂进行放硫(KBR:58000Kg/h,蒸汽流量80000Kg/h,工艺空气79500Kg/h),高变催化剂还原初期入口温度控制在350℃,逐步提高入口温度,每次提温速率<5℃,二段炉加空气后将高变入口放硫温度提至400℃运行2小时,每半小时分析一次出口硫含量,当硫<0.1ppm时(连续三次),高变放硫结束。·高变放硫结束,以650Kg/h的速率加负荷至23300Kg/h,控制水碳比在4:1,投用一段炉联锁。·在投料结束后,启动燃气透平(运行稳定后投用联锁),引乏气至一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