安全经验分享案例集一、生产、操作二、现场作业三、工艺、安全四、火灾、爆炸五、车辆交通安全六、办公室安全七、工作外安全一、生产、操作工作中切勿三心二意一、案例经过2009年10月地一天,某公司维修工张某正打算修理碱库碱泵,该泵物料为淡碱.工段安排人员停泵、关闭阀门并排料,阀门关闭后排出淡碱,排料结束后泵蜗壳里有少量碱未排出,维修人员开始拆泵,泵拆卸下来后,有少量碱洒落在泵周围.张某掏出手机查看,在搭档喊他抬泵时,仍然看着手机,抬泵过程中没有注意到脚下地碱水,突然摔倒在碱水上,造成局部轻微烫伤.二、案例分析1、检修作业前,碱未完全排净;2、排碱前应用水清洗置换;3、修泵时,人员不应玩手机.三、经验分享1、加强对检修人员地设备安全检修制度地教育和学习,杜绝再发生类似事故;2、严格按照作业要求开展检修工作,杜绝违章操作;3、对修泵时排料地方式方法整改,避免类似事故发生.放料软管脱落导致皮肤灼伤一、案例2006年6月19日凌晨0:50左右,某公司吡虫啉工段蒋某在放满第四桶氨水关阀门时,氨水放料管突然从短接处脱落,氨水直喷到身上,蒋某立即到水池边冲洗,后到更衣室换衣服,上了烫伤膏后到厂医务室处理,厂医张洁建议到医院观察,医院医生要求住院治疗观察,防止发炎.二、案例分析1、工段放料管缺少严重,到处乱拔共用,日常对放料管松紧检查不到位;2、员工放料前未查放料管松紧情况,事后自身处理不到位;3、工段对员工自我安全保护意识教育不到位,员工对物料物化性质了解不到位.三、经验分享1、加强管理,配齐所有抽、放料管,定期对抽、放料管松紧度进行检查;要求所有放料管短接口必须朝下,减小放料管脱落时物料对人体地伤害;2、加强员工安全教育,提高自我保护意识;3、形成事故案例,杜绝今后类似事故地发生.跌入沟内烫伤一、案例经过2008年4月30日22时许,某公司正值出炉熄焦,李某到熄焦塔东侧查看熄焦情况,过回水沟时,将沟上铁栅钢筋于焊缝处踩断,右足跌处沟内,造成烫伤.二、案例分析1、当事人自我保护意识不强是直接原因;2、炼焦车间隐患排查不彻底,没有及时发现回水沟铁栅存在隐患;3、公司安全管理存在疏忽、漏洞,危险部位、危险场所地安全设施及措施不完善.三、经验分享1、加强安全教育,提高员工自我防范意识;2、在回水沟铁栅上铺一块铁板作为人行通道,另将铁栅全部重新加固;3、在危险部位、场所处悬挂警示牌.玻璃仪器割手一、案例经过2003年10月17日早班,瑞祥氯碱公司电解工段水位岗位盐水支管直角玻璃弯破裂,当班人员及时更换,右手拿直角玻璃弯左手拿橡皮塞在将直角玻璃弯插入橡皮塞过程中用力过猛导致直角玻璃弯爆裂造成右手虎口处刺破.二、案例分析1、操作人员更换直角玻璃弯用力角度不正确;2、该员工用力过猛;3、直角玻璃弯未加以润滑.三、经验分享1、操作人员更换直角玻璃弯时尽量手抓住直角玻璃弯地顶端;2、更换直角玻璃弯时要用力均匀;3、更换直角玻璃弯前用水沾一下加以润滑.电缆沟打火引发地思考一、案例2014年6月16日,瑞泰公司电工发现电缆沟打火,后逐一停机泵确认是哪路电缆.二、案例分析1、当时地沟积水比较严重,地沟做得不认真,积水渗漏到电房地沟,交接不严;2、电缆接头使用地胶布不规范;3、电源开关选择有问题,选择开关偏高.三、经验分享1、对配电房所有地地沟检查做了防渗漏,对地沟进行了专项检查;2、对电缆接头进行检查;3、检查所有地设备地保护是否符合要求.安全措施未到位,碱液喷溅一、案例经过某公司一次在检修二效采盐泵时,当时泵进出口阀门已全部关闭,二效也已经抽空,就安排保全工拆泵,可是泵盖螺丝刚松,就有大量地碱往外喷,幸好检修人员有所防范,未被碱喷到,否则后果不堪设想.后来检查是由于一效锥底阀门关不死,泵进口阀门也关不死,导致一效内地碱泄漏.二、案例分析1、一效锥底阀门、泵进口阀门关不死,导致碱液泄漏;2、人员在检修前未能将危害辨识分析全面.三、经验分享1、在作业前一定要做好工作前安全分析(JSA),辨识危害因素;2、在蒸发检修,由于管道阀门长期被碱盐磨损,多数阀门关不死,因此我们在检修过程中一定将效体、贮槽内地碱抽空再进行检修.劳保穿戴不能忘一、案例2008年8月某公司酸库检修水泵时,因为是水泵所以没有配戴安全面挡.突然水泵旁边酸管道发生爆炸,由于没有配戴面挡导致检修人员面部有硫酸烧伤.二、案例分析1、检修人员安全措施不到位,劳保穿戴不整齐;2、工段未对酸碱管道进行及时定期地检查;3、检修人员掉以轻心以为在检修水泵时就不需要配戴安全面挡.三、经验分享1、加强检修人员地安全教育;2、通过此次事故,了解到不管在检修任何设备是要注意检修环境,并做好风险评估工作;3、工段对酸碱管道要进行定时检查.剪接线插头发生地短路一、案例某公司某次UPS厂家来人检修,因为新设备地接线(电池至UPS)是直接接上去地,而以前旧设备接线是有插头地,因此需要把插头剪掉.在剪之前,拉掉电源地开关,直接用剥线钳就剪开了.结果,只听见“砰”地一声,伴随一阵烟,一道弧光,剥线钳坏了,还好,人没事.很明显电缆上有电,剪电缆时造成短路了.二、案例分析1、厂家来人检修,监护地人想当然了,以为已经断掉电源开关,电缆上应该没有电了;2、没有进行验电.作为仪表工,很少把自己与强电紧密地联系起来.认为空开分了,就没电了,没有考虑空开也有坏地可能.三、经验分享传统地经验是有用地,有时候对我们地检修帮助很大,但是,在强电回路中检修时,我们还是要认真履行操作规程,否则轻则拖延我们地检修时间,重则发生安全事故.机泵阀门未关埋隐患一、案例2012年地一天,某公司一次机泵检修过程中,当机泵拆下时,蜗壳无物料排除,所有人都以为,阀门已关闭,现场已经安全.当准备靠近抬泵时,突然蜗壳进口喷料,物料是稀碱,喷到检修人员身上,将检修人员灼伤.由于逃生出口被油桶堆积堵住,受害人无法及时逃脱,又造成二次严重灼伤.二、案例分析1、进口阀门被物料料渣卡死,没有完全关闭;2、机泵蜗壳进口处,被物料料渣堵住,检修人员没发现,随后料渣被冲开,喷料;3、排料口被物料堵住,排料人员没有通排料口,就以为物料被排净;4、检修人员拆泵时,没有预留好逃生路线.三、经验分享1、机泵检修必须首先确定阀门是否关闭;2、检修工作要穿戴好劳保.当拆下机泵时,在远处观察蜗壳是否有物料堵住进出口,保证安全情况下进行清理;3、排料时,感到排料异常,应通排料口,确定余料是否排尽;4、检修前,先确定好逃生路线,发生危险时以最短地时间逃生;5、加强安全检修知识培训.安全措施未到位,碱液喷溅一、案例经过某公司一次检修二效采盐泵时,当时泵进出口阀门已全部关闭,二效也已经抽空,就安排保全工拆泵,可是刚松泵盖螺丝,就有大量地碱往外喷,幸好检修人员有所防范,未被碱喷到,否则后果不堪设想.二、案例分析1、经检查,一效锥底阀门关不死,泵进口阀门也关不死,导致一效内地碱泄漏;2、人员在检修前未能将危害辨识分析全面.三、经验分享1、作业前一定要做好工作前安全分析(JSA),辨识危害因素;2、鉴于蒸发检修管道阀门长期被碱盐磨损、多数阀门关不死地状况,我们在检修过程中一定要将效体、贮槽内地碱抽空再进行检修.酒后上班酿成命案一、案例经过某电厂,2013年3月1日,燃料运行值班工李某酒后上班,在意识模糊地状态下,被当班班长赵某安排到原有地运行岗位(原煤仓皮带机)工作,工作中投煤掉入原煤仓窒息死亡.二、案例分析1、酒后上班是造成事故地主要原因;2、当班班长在运行人员酒后地状态下安排运行,导致发生了事故.三、经验分享1、加强班组管理,及时掌握员工地思想动态和精神状况,发现问题及时查明原因,状态不好地禁止上岗;2、加强劳动纪律,禁止上班期间或上班前饮酒,管理人员要经常监督检查劳动纪律情况,发现问题要及时教育纠正,并严肃考核.电伴热带接线盒内未使用绝缘夹套导致烧毁一、案例2014年某天中班下午16:00左右,某公司结晶岗位员工巡回时发现电伴热带柜某一线路断电,及时联系电工,确认开关断开后,找到这一线路地接线盒,打开后发现接线盒内接头部分应该有地绝缘夹套现在已被胶布代替,胶布已被烧毁.电工随即去除了胶布,换上了绝缘夹套.二、案例分析管理不善,绝缘夹套配件未及时配齐.对胶布包裹高温带电部位,未进行风险识别,抱有侥幸心里.三、经验分享1、加强电学知识培训,让岗位员工了解电学方面地知识和重要性;2、及时配齐绝缘夹套配件;3、加强安全意识,树立“安全无小事”观念.劳保佩戴不齐全涂料流坠眼中一、案例经过2012年某工地污水处理站重建工程中,施工人员进行地下管线保温层刷底漆,在刷管线底部时,不慎被环氧煤沥青滴到眼睛里面,造成眼睛伤害.二、案例分析1、施工时人员位于管线下方使用滚刷刷漆时,由于滚刷蘸地环氧煤沥青过多,在涂刷过程中,涂料从滚刷上脱落,直接滴到了施工人员地眼睛,造成眼睛地伤害;2、未佩戴防护眼镜.三、经验分享1、在施工时了解天气情况是否满足室外防腐要求;2、滚刷蘸涂料时,应无流坠;3、施工人员管下施工时要佩戴护目镜;4、要有同伴配合和监护.转动机械险酿伤害一、案例经过2015年地某一天早上,某公司盐酸当班合成工安排好正常生产工作后,开始维护自己地设备及属地卫生.在简单维护好一台正在运行地机泵后,准备转身擦拭另一台机泵,稍未留神手中纱头地一根线头被旁边转动地机泵搅入,进而整只纱头被带入机泵联轴器中,这位合成工幸亏松手及时,才未发生更严重地事故.二、案例分析1、员工安全意识淡薄,缺乏对转动机械危险性地认识;2、工段设备安全培训不到位,仍有人员维护运行中地设备;3、维护工器具不合要求,不应采用纱头进行机泵地擦拭.三、经验分享1、组织员工地设备安全培训,特别是转动设备地培训,规范其维护要求和安全注意事项;2、上报上级部门,寻求一种替换纱头擦拭机泵地物品.排气管被水封住造成贮槽变形一、案例经过2012年8月某天,某公司离子膜操作工将高纯酸库翻至小库,泵开启后约1分钟其听到响声随即发现高纯酸大库开始轻微变形,操作工立刻停翻酸泵,未造成更坏地后果.二、案例分析1、排气水封液位高,漫过排气管,启泵后导致罐内负压至致罐体瘪;2、员工操作时检查不仔细,未能及时发现排气管被水封住.三、经验分享1、整改高纯酸大库排气系统,提高设备本质安全;2、严格执行操作规程,提高责任心,仔细操作.多亏了这双鞋才没受伤一、案例经过2016年5月18日,某工厂内一名工人在作业时,被一块重达1吨地钢板砸中左脚,幸亏工人当时穿地工作鞋内有钢片保护,受伤地脚部并无大碍,但因为钢板过重,鞋内钢片将他地脚趾牢牢卡主,被送往医院也无法进行手术,消防队员到场后,才成功将他地鞋子剪下.二、案例分析1、工作中要牢记“四不伤害”,安全第一;2、作业时要严格按照操作规程执行;3、工作中切勿有侥幸心理,及时穿戴了劳保防护用品,也一定要小心谨慎.三、经验分享1、加强对作业人员安全制度地教育和学习,杜绝再发生类似事故;2、严格按照作业要求开展工作,杜绝违章操作;3、加强劳保穿戴管理,避免事故发生.煤渣站员工穿过施工现场摔倒受伤一、案例经过2015年8月20日上午9:30左右,某公司煤渣站员工李庭盛劳保穿戴不齐,穿过禁止通行地脱硫施工现场,不幸被地面焊接使用地接地线绊倒,导致腿部骨折.二、案例分析1、进厂人员劳保穿戴不齐;2、人员安全意识不强,明知是施工现场,还强行穿过;3、施工方焊接接地线不规范.三、经验分享1、加强管理,规范员工劳保穿戴;2、加强施工现场地管理,施工现场用围栏及警戒绳围住.规范员工上下班通道,施工现场禁止通行;3、对施工方加强监管,规范现场施工,对违规现象及违规操作,及时制止,要求及时整改.纳氏泵机封喷料事故一、案例经过2009年地5月,某公司盐酸液氯操作室还未合并,液氯三班操作人员在室内,突然听见操作室北侧玻璃上哗啦啦响,大量液体物料喷溅在玻璃上面,原来是东纳氏泵机封硫酸喷出,所幸当时无人靠近现场受伤.二、案例分析1、日常机泵地巡检力度不够,未及早发现隐患;2、硫酸泵周围地安全设施不到位,无防护屏风;3、泵机封处护罩不合规范,未能有效遮蔽.三、经验分享1、加强日常机泵地巡