MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28Autodeskmoldflow2010模流分析报告For:2010.5.28巨龙电子有限公司MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28内容提要1.分析说明一-------------------------------------------------------------------------32.塑胶材料简介--------------------------------------------------------------------------4-53.产品模型简介--------------------------------------------------------------------------6-74.产品浇注系统分析--------------------------------------------------------------------------85.产品冷却系统分析说明--------------------------------------------------------------------------96.产品充填分析说明--------------------------------------------------------------------------107.原始方案基本成型條件--------------------------------------------------------------------------98.原始方案分析結果--------------------------------------------------------------------10~309.結論與建議1------------------------------------------------------------------------3110.分析說明二------------------------------------------------------------------------3211.改善方案1澆注系統設計------------------------------------------------------------------------3312.改善方案1冷卻系統設計------------------------------------------------------------------------3413.改善方案1基本成型條件------------------------------------------------------------------------3514.改善方案1分析結果-------------------------------------------------------------------36~5515.結論與建議2------------------------------------------------------------------------5616.分析說明三------------------------------------------------------------------------5714.改善方案2澆注系統設計------------------------------------------------------------------------5815.改善方案2冷卻系統設計------------------------------------------------------------------------5916.改善方案2基本成型條件------------------------------------------------------------------------6017.改善方案2分析結果--------------------------------------------------------------------61~8018.結論與建議3------------------------------------------------------------------------81Page:2MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28分析说明一如下图所示,此为透明产品,外观要求高,所生产使用原料为PMMAV825,表面不可能熔接痕,汽纹,汽泡及尺寸要求严格,不可有大小头,另产品不可有变形现象。故产品在生产过程中必须保证模温在80度左右方可正常,所以在模流分析过程中利用模温控制!Page:3MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28塑胶材质简介Page:4PMMAV825原料物性如下:MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28塑胶材质简介Page:5PMMAV825原料物性如下:MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28产品模型简介产品长宽高为57*13.76*1.5mm,肉厚特别均匀,肉厚为1.5mm。从模流及注塑角度来看,此产品不会出现局部缩水及变形,另产品也不会出现汽泡及变形!需注意的问题是产品注口处出现流痕!Page:6MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28分析模型简介对此薄类型透明产品,可使用Moldflow有限元分析网格中的Fusion(双层面网格)或3D进行分析,3D网格接近真实,同时对于产品流痕能直观查看,但网格数较多,分析时间较长,后者网格数较少,分析时间较短,下图为两种不同网格数比较说明:Fusion网格(网格数2145)3D网格(网格数19276)Page:7MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28产品浇注系统分析从目前的产品结构分析来看,产品过毅然两种方案,中间进胶及两侧进胶,从以往的分析总结,中间进胶产品容易变形,因浇口处产生张量所致,故此产品进胶位置定于产品两侧进胶较为合理!中间浇口位置两侧进浇位置如图所示Page:8MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28模具冷却系统分析因此产品较为简单,且比较单薄,故在水路方面较为简单,采用直通动静模各四组¢10水路。Page:9MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28产品充填分析说明Original1Page:10从充填分析可以看出,产品充填时间为1.385秒,且表面无产品短射现象,较为合理!MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28用3D网格分析可以看出,在浇口处无流痕及汽纹现象,此浇口为扇形浇口可以接受!产品充填分析说明Page:10MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28产品汽穴分析说明从模流分析可以看出,产品的汽穴位置在模具分模面及镶件处,汽体可以排除,此生产无影响!MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28产品熔接痕分析从分析可以看出,产品不存在熔接不良现象,可保证正常生产!MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28产品冻结分析从分析可以看出,产品冷却均匀,不存在壁厚不均引起产品收缩不均,可正常工作生产!MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28产品缩痕分析从分析得知,产品缩水处由3.859*1.5(壁厚)=5.7885,根据以往的经验指数不大于8,产品就不会缩水,故此产品不存在缩水问题!MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28产品流动前沿温度分析从分析可知,产品流动前沿温度差小于10度,不会存在冷胶现象,产品进胶方式可接受!MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28模具冷却分析从分析图片可以看出,出水及回水温度差在5度以内,能及时带走模具中的热量!水路正常!MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28導致翹曲的收縮不均因素Revised2收縮不均因素仍對翹曲變形影響較大,仍是導致翹曲變形的主要因素。0.250.170.150.100.270.19MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28導致翹曲的分子配向因素Revised2分子配向因素對翹曲變形影響亦較小,變形方向如圖。MoldflowAnalysisReport浙江省温州乐清市巨龙电子有限公司2010.05.28結論與建議3從分析結果中得知,改為一點進澆后:充填流動有較明顯的改善,薄肋雖仍發生輕微滯流現象,但因爲澆口遠離該區域,使該區域可以成爲接近最後充填的區域,塑膠停滯的時間較短,在最後充填階段加大一點壓力便可以充滿。但成型窗口仍較窄,控制不好仍可能會短射,故解決此問題的根本辦法是盡可能加厚此薄肋。局部較厚區域附近雖增加了擋板水路,但基於模具結構的限制,對該區域冷卻效果的改善十分有限,仍得不到有效保壓而發生嚴重縮水凹陷。對該產品來説,縮水凹陷可能並不是很重要,但這些厚區域需要較長的冷卻時間而使整個成型周期難以縮短。翹曲變形量不大,收縮不均因素仍為主要因素。注射壓力並不比原始方案大,而鎖模力在保壓階段增加很多,但應可以通過調整保壓曲綫將鎖模力降低,仍可用350t注射机成型。相對原始方案,可少用一個熱流道,可減少生産成本,而產品品質亦應可達成客戶要求。建議考慮採用方案Revised2。以上結論与建議僅供參考,客戶需