玛钢厂冲天炉消烟除尘及余热利用系统一、行业现状铸造行业的大气污染物以冲天炉烟尘最为严重。冲天炉在熔炼过程中产生大量的高温烟气、粉尘和其他排放物,约占整个铸铁厂大气污染总量的80%,其烟气温度高,烟尘成分复杂,浓度高,不同熔炼时段排尘、排烟波动极大,是机械工业炉窑中排污量最大、最难处理的烟气类型之一。我公司承担了上述课题的研究。下面简单介绍该研究项目的技术路线。图1是由我公司提出的“XXXX玛钢厂冲天炉消烟除尘及余热利用系统规划示意”。二、冲天炉消烟除尘及余热利用系统的研发1、我公司认真的对本地区铸造厂进行了技术摸底,调查发现,目前我们地区所安装的除尘设备都是“摆设”根本达不到国家验收标准,有的甚至根本就不能使用,有一些大型的设备造价极高,及时勉强达到国家标准,也给企业带来了严重的经济负担。2、我们在通过和客户的沟通,发现了一些制约除尘效果的致命性问题,现在一些除尘器生产厂家只把目光盯在利润上,忽略了设备使用效果和效率,由于我们地区的铸造厂所用的原材料钢铁几乎都是工业、设备废料,这样的原料在熔炼过程中会产生大量的油气和有害物质,这样的油气会将布袋式除尘器糊死,加大引风阻力,湿法除尘器也处理不了这样的油气,这也是目前大部分除尘器无法使用和验收的根本原因之一。3、由于原料的特殊性,在熔炼过程中会导致炉口串火,这样炉口温度非常高,很多的除尘器厂家忽略了炉口温度,直接将高温气体引入除尘器,导致布袋燃烧,有的厂家为了降低烟气温度,采用了在布袋除尘器前端加水处理以降低烟气温度,在水降高温的过程中会产生大量的水蒸气,这样的水蒸汽进入布袋除尘器,导致布袋除尘器被堵塞而无法使用。4、我公司研发的节能、脱硫、除尘系统,采用二次燃烧的方法,彻底解决了工业废料燃烧时的油气、碳颗粒、铁屑等物质,经过高温燃烧的气体进入热交换系统进行降温,在降温的同时把换热器产生的热能(600-700度)再吹回到冲天炉内,这样即降低了烟气的温度,又充分利用了余热,降温后的气体进入旋风除尘器后进行粗除尘,然后进入滤筒除尘器,滤去细微颗粒,然后进入旋流喷淋脱硫系统进行脱硫和除尘处理,经过以上几步处理后的洁净气体通过引风排入大气。三、节能除尘效果通过本系统处理后的烟气可大大低于国家验收标准,其节能效果十分明显,未经改造的冲天炉在熔炼过程中有焦炭消耗大、溶化率低,铁水温度低、加料口冒火、铸件废品率高的缺点,经过改造后预热送风,加速了焦炭的燃烧,提高了铁水的温度,同时也提高了冲天炉对焦炭的适应度,即节约了能源又减少了排放图2节能经济效益表设备运行时间节约焦炭(T)焦炭市场价格减少铸件废品率经济效益(元)4小时0.520004%---5%1000每周5天2.520004%---5%5000每月20天1020004%---5%20000每年200天10020004%---5%200000以上节能量按最低计算,每年的工作时间也是按最低计算,加上减少的废品率,和劳动力等,本系统每年可节约成本200000元以上。备注:我公司产品现经过客户使用,5吨冲天炉,每开一炉节省焦炭一吨。沧州市众和节能环保科技有限公司联系人:唐经理18230076009