独山子石化公司炼油厂催化车间炼油厂2014年上半年误操作事故培训编写人:孙辽东2014年6月催化车间技术课事故案例一.二联合车间人员误操作高温热水至化工流量下降二.二催化气压机入口阀关闭导致进料联锁事件三.5月6日重整四合一加热炉联锁熄火四.5月15日重整装置瓦斯中断事件五.6月9日11:30时300万直柴加氢由于员工误操作造成压缩机K-101A停机案例一:二联合车间人员误操作高温热水至化工流量下降经过:2014年1月9日11:21分,二联合车间供气一班发现去炼油回水压力有所升高,安排外操开化工高温热水泵出口阀门,外操将阀门开关方向搞反错关阀门,发现流量下降后,班长组织人员对泵进出口阀门和泵的运行情况检查。11:39分发现是阀门开关错误,随即将阀门打开,生产正常,本次误操作未对生产造成影响。原因分析:高温热水泵出口碟阀安装位置手轮朝下,与正对阀门时“顺时针调节为关,逆时针调节为开”相反,外操未认真确认,错关阀门导致流量下降。案例二:二催化气压机入口阀关闭导致进料联锁事件经过:2014年3月10日17:13:30,二催化装置因气压机入口蝶阀关闭,气压机入口流量下降,再滑阀压降降低,引发再滑阀压降三取二联锁(联锁值10kPa),装置切断两器联锁,车间按切断进料处理,至18:40装置开始恢复进料,23:00产品全部合格外送。原因分析:直接原因:HV-405位于气压机房北侧,因气温转暖,屋顶化雪滴到阀门定位器上,至17:10分气温降低冻凝阀门定位器反馈装置,造成阀门控制失调持续动作关闭间接原因:1、在反应压力快速上升无法控制时,没有第一时间启用放火炬控制压力,导致压力平衡遭到破坏。2、仪表车间、重整加氢联合车间的现场巡检工作落实不到位。案例三:5月6日重整四合一加热炉联锁熄火经过:2014年5月6日18:02时,重整四合一炉F-202瓦斯压力在131-209KPa波动,18:04分38秒将控制阀改为手动,F-202主火嘴瓦斯压力迅速下降,18:04,四合一炉加热炉主瓦斯压力低低联锁(四合一炉主瓦斯联锁值70KPa),重整装置四合一加热炉联锁停炉,现场检查长明灯正常,进料正常,切除四合一炉加热炉主瓦斯联锁,点炉升温。18:17时各反应器入口温度恢复正常。未对生产造成大的影响。原因分析:班组人员将瓦斯控制阀自动改手动时,时机选择不当,处于该阀自动调节阀位输出值在低位时,手动调节滞后于自动调节,造成瓦斯压力持续下降,导致联锁是直接原因。案例四:5月15日重整装置瓦斯中断事件经过:2014年5月15日,重整装置从20:00至20:38经过17次调整将系统瓦斯控制阀从99%关小到46.5%,系统瓦斯压力降低至0.25MPa发生低报警,20:40系统瓦斯压力降低至0.199MPa发生低低报警,与此同时重整各加热炉因瓦斯压力低发生联锁,其中F101、F205主瓦斯联锁,长明灯未联锁;F102AB、四合一加热炉长明灯、主瓦斯均联锁,各产品改罐。原因分析:1.从18:37至20:40,PC121阀开度从55%降低到0%装置自产瓦斯减少,班组调节时本应当开大系统瓦斯PC325G控制阀开度,而从20:00至20:38当班操作人员错误的将系统瓦斯控制阀从100%关小到46.5%,致使自产瓦斯和系统瓦斯均减少,是导致重整各加热炉联锁的直接原因2.操作人员操作技能不过关,培训不到位,操作判断失误是造成本次事故发生的重要原因之一案例四:5月15日重整装置瓦斯中断事件经过:2014年5月15日,重整装置从20:00至20:38经过17次调整将系统瓦斯控制阀从99%关小到46.5%,系统瓦斯压力降低至0.25MPa发生低报警,20:40系统瓦斯压力降低至0.199MPa发生低低报警,与此同时重整各加热炉因瓦斯压力低发生联锁,其中F101、F205主瓦斯联锁,长明灯未联锁;F102AB、四合一加热炉长明灯、主瓦斯均联锁,各产品改罐。原因分析:1.从18:37至20:40,PC121阀开度从55%降低到0%装置自产瓦斯减少,班组调节时本应当开大系统瓦斯PC325G控制阀开度,而从20:00至20:38当班操作人员错误的将系统瓦斯控制阀从100%关小到46.5%,致使自产瓦斯和系统瓦斯均减少,是导致重整各加热炉联锁的直接原因2.操作人员操作技能不过关,培训不到位,操作判断失误是造成本次事故发生的重要原因之一案例五:6月9日11:30时300万直柴加氢由于员工误操作造成压缩机K-101A停机经过:2014年6月9日10:30分左右,压缩机K-101B进入开机准备阶段,根据开机程序,需要对压缩机K-101B进行0负荷确认(开机条件),车间技术人员现场对外操进行定点指导(K-101B的0负荷按钮),然后技术人员回管控进行DCS和SIS确认,在管控发出0负荷确认按钮操作后,外操执行0负荷确认按钮操作(实际操作的是正在运行的K-101A),接着出现压缩机K-101A联锁停机。原因分析:当班外操人员在技术人员回管控的间隙,在现场检查压缩机时,由于一时疏忽,误将压缩机K-101A的0负荷按钮按下,造成压缩机K-101A二级入口压力低低联锁停机。车间技术员没有及时到现场确认外操按0负荷按钮的操作。催化车间技术课