1例110kV电容式电流互感器故障分析

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

doi:10􀆰3969/j􀆰issn􀆰1008 ̄0198􀆰2014􀆰06􀆰0101例110kV电容式电流互感器故障分析Faultanalysisofa110kVcapacitivecurrenttransformer陶靖1ꎬ蔡炜2ꎬ赵军如2(1.国网湖南省电力公司电力科学研究院ꎬ湖南长沙410007ꎻ2.国网湖南省电力公司娄底供电分公司ꎬ湖南娄底417000)摘 要:某台电容式电流互感器出现异常后ꎬ采用色谱分析进行了长时间的跟踪监测ꎬ对故障类型、可能部位进行了准确诊断ꎮ比较设备异常前后电气试验数据ꎬ未发现明显变化ꎬ解体后发现故障为上部导线弯头处放电ꎮ关键词:电容式电流互感器ꎻ色谱分析ꎻ电气试验ꎻ诊断ꎻ放电中图分类号:TP309  文献标志码:B  文章编号:1008 ̄0198(2014)06 ̄0035 ̄03收稿日期:2014 ̄05 ̄06  改回日期:2014 ̄07 ̄02  电流互感器是将一次(高压)侧交流电流按照额定电压比转换成可供电侧仪表、继电保护装置或者控制装置使用的二次(低压)侧电流的变压设备ꎮ按照主绝缘结构形式分为:固体绝缘电流互感器、油纸绝缘电流互感器和SF6气体绝缘电流互感器ꎮ电缆—电容型油纸绝缘结构由于其更为完善绝缘结构和材料已经广泛使用到电网中ꎮ这种结构的特点是在绝缘厚度上装设一系列金属箔ꎬ使绝缘内、外层上的电位梯度分布更加均匀ꎮ电负荷均匀ꎬ绝缘总厚度缩小ꎬ从而也缩小外瓷套管的直径ꎬ及二次铁芯磁路直径ꎬ改善其误差特性ꎮ此外缩小厚度使散热得到改善ꎬ总重量减轻〔1〕ꎮ目前110kV油浸正立式电流互感器在电网中数量众多ꎬ如果发生故障会造成变电站母线停电ꎬ损失巨大ꎮ随着输变电设备状态检修的深入ꎬ开展带电取油样ꎬ进行油色谱试验ꎬ可在设备运行状态下发现早期潜伏性故障ꎬ及时采取措施ꎬ保证电力设备的安全稳定运行〔2〕ꎮ1 设备和故障情况简介湖南电网某台电流互感器为某电瓷电器厂1995年3月产品ꎬ1995年7月1日投入运行ꎬ无不良运行工况ꎮ设备参数见表1ꎮ表1 电流互感器设备铭牌生产厂家湖南某电瓷厂生产日期1995 ̄03 ̄01设备型号LCWB6 ̄110B油重0􀆰165t绝缘水平雷电450kV工频200kV变比600/5爬电比距25mm/kV二次绕组数量4个热稳定电流45kA动稳定电流114kA连续热稳定电流22􀆰5kA热稳定电流时间1s2009年11月例行色谱检测正常ꎬ2012年9月例行色谱分析ꎬ发现氢气和乙炔含量超注意值ꎬ乙炔含量达到38􀆰09μL/Lꎬ严重超注意值(2μL/L)ꎬ随后每月跟踪检测1次ꎬ发现色谱各组分都不断增长ꎬ至2013年3月乙炔较1月大幅增长至274􀆰12μL/Lꎬ3月8日对其进行了更换ꎬ并于4月12日进行了解体分析ꎮ2 试验和解体分析2􀆰1 电气试验文献〔3〕规定的电流互感器周期性检测项目有绝缘电阻、主绝缘的介质损耗和电容量ꎮ发现异常情况后ꎬ于2012年11月11日对该电流互感器􀅰53􀅰 第34卷第6期湖 南 电 力HUNANELECTRICPOWER 2014年12月进行了例行试验ꎬ结果见表2ꎬ3ꎮ表2 绝缘电阻试验数据MΩ绝缘电阻ABC主绝缘300003100031000末屏绝缘300030003000表3 介损和电容量试验数据相别参数试验数据测量时间交接试验2007􀆰11􀆰52012􀆰11􀆰11 温/湿度/℃/%15/6518/60测量电压/kV101010A主绝缘tanδ/%/0􀆰1330􀆰446主绝缘电容/pF715􀆰5712􀆰3717􀆰1电容量初值差/%/-0􀆰450􀆰22B主绝缘tanδ/%/0􀆰0450􀆰221主绝缘电容/pF693􀆰9692􀆰9696􀆰6电容量初值差/%/-0􀆰140􀆰53C主绝缘tanδ/%/0􀆰0310􀆰242主绝缘电容/pF694􀆰4692􀆰1696􀆰3电容量初值差/%/-0􀆰33-0􀆰27从表2中可知ꎬ互感器AꎬB和C三相主绝缘电阻和末屏绝缘电阻数据未见异常ꎮ从表3中可知ꎬ互感器AꎬB和C三相主绝缘介损都有大幅度的增长ꎬ但是仍未超过1􀆰0%的预试规程要求ꎮ主绝缘电容量数据无明显变化ꎬ电容量初值差远小于±5%的预试规程要求ꎮ2012年9月互感器C相出现色谱异常后电气试验并未发现异常ꎬ与历史数据纵向比较和与另外两相横向比较均无明显差异ꎮ2􀆰2 色谱分析色谱分析是发现油浸式电气设备潜伏性故障的最有效手段〔4〕ꎬ通过色谱分析及时发现了异常并进行了跟踪监测ꎬ数据见表4ꎮ2012年9月发现乙炔严重超标(标准为2μL/L)ꎬ氢气超标(标准为150μL/L)ꎬ总烃未超过标准值100μL/Lꎬ初步判断有严重的放电性故障ꎮ这与电流互感器常见的局部放电故障特征气体为H2和CH4的情况具有明显差异〔5〕ꎮ2012年9—12月ꎬ乙炔、氢气和总烃的绝对产气速率分别为0􀆰10mL/d、0􀆰41mL/d和0􀆰15mL/dꎬ相对产气速率分别为43%ꎬ26%和34%ꎻ2012年12月至2013年3月ꎬ绝对产气速率分别为0􀆰44mL/dꎬ1􀆰02mL/d和0􀆰63mL/dꎬ相对产气速率分别为80%ꎬ44%和68%ꎮ故障前期和后期的产气速率有大幅度的增长ꎬ说明故障严重程度在不断加大ꎮ表4 色谱分析数据试验日期色谱组分/μL􀅰L-1CH4C2H4C2H6C2H2H22009 ̄11 ̄162􀆰091􀆰442􀆰730862012 ̄09 ̄1115􀆰6213􀆰995􀆰4137􀆰72206􀆰52012 ̄10 ̄1117􀆰5317􀆰985􀆰3746􀆰85278􀆰382012 ̄11 ̄2318􀆰4718􀆰854􀆰2648􀆰48293􀆰982012 ̄12 ̄2027􀆰0928􀆰715􀆰7891􀆰59381􀆰532013 ̄01 ̄1532􀆰0637􀆰876􀆰52114􀆰35432􀆰512013 ̄03-0663􀆰1866􀆰3210􀆰11274􀆰12804􀆰77试验日期色谱组分/μL􀅰L-1COCO2总烃三比值2009 ̄11 ̄16174􀆰41155􀆰176􀆰26/2012 ̄09 ̄11163􀆰11456􀆰9172􀆰741112012 ̄10 ̄11207􀆰811460􀆰6987􀆰731122012 ̄11 ̄23218􀆰441375􀆰9590􀆰061122012 ̄12 ̄20208􀆰471291􀆰37153􀆰172122013 ̄01 ̄15212􀆰451356􀆰4190􀆰82122013 ̄03 ̄06240􀆰691252􀆰1413􀆰73212根据文献〔6〕计算色谱数据的三比值ꎬ早期为111ꎬ112ꎬ后期发展成为212ꎬ乙炔产气速率不断加快ꎬ即早期为线圈匝间、层间短路或因环路电流引起电弧ꎬ逐渐转变成为引线对电位未固定的部件之间连续火花放电、不同电位之间的油中火花放电或悬浮电位之间的火花放电ꎮCO2与CO总体变化不大ꎬ通常故障部位有绝缘包裹时CO2或CO会有明显变化〔7〕ꎬ说明故障并未涉及到互感器的主体绝缘部分ꎬ但CO的产气速率明显高于CO2ꎬ说明可能存在小范围固体绝缘的非正常老化ꎮ2􀆰3 解体检查对该互感器进行了解体吊罩检查ꎬ互感器上部导线弯头两侧有烧黑迹象ꎬ将其拨开ꎬ越到里层越黑ꎮ检查互感器各部位后发现引线为铜板夹紧式固定ꎬ其中1根引线未夹紧ꎬ部分松动ꎮ互感器末屏与零屏压接处接触牢固可靠ꎬ未发现异常ꎻ紧挨屏的内外层绝缘纸未发现发电或过热痕迹ꎬ也未发现有褶皱或X蜡堆积ꎻ铝箔、一次绕组与二次绕组之间、一次绕组底部等均未发现放电现象ꎮ􀅰63􀅰第34卷第6期湖 南 电 力2014年12月3 原因分析通过色谱和解体检查的情况分析推测可能的故障原因为:1根引线线夹在出厂时螺丝未完全旋紧ꎬ导致其中1股引线松动ꎬ每股导线都有绝缘纸包裹ꎬ此导线会产生悬浮电位ꎬ由于互感器顶端弯头两侧场强较集中ꎬ首先在这2个部位产生过热ꎬ导致绝缘纸炭化ꎬ当绝缘纸破损后在此处产生匝间短路ꎬ匝乙炔含量不断升高ꎬ随着时间延长ꎬ绝缘不断破坏ꎬ逐步发展成为匝间火花放电ꎮ4 建议色谱分析是发现电流互感器潜伏性故障的有效手段ꎬ能够发现电气试验无法发现的问题ꎬ对于油浸式电流互感器应该严格按照预试规程所要求的1—3年的检测周期进行取样分析ꎬ发现异常应根据故障的性质、位置、严重程度等确定缩短周期监测、计划检修或立即更换等检修策略ꎮ参考文献〔1〕王士和ꎬ刘茂恺.超高压电流互感器绝缘的研究〔J〕.电气开关ꎬ1998ꎬ(4):34 ̄39.〔2〕张利燕ꎬ郭猛ꎬ陈志勇ꎬ等.电流互感器故障诊断与分析〔J〕.变压器ꎬ2011ꎬ48(11):57 ̄59.〔3〕DL/T596—1996电力设备预防性试验规程〔S〕.北京:中国电力出版社ꎬ1996.〔4〕张利燕ꎬ刘廷众ꎬ周小平ꎬ等.用色谱法诊断电流互感器绝缘故障〔J〕.变压器ꎬ2010ꎬ47(8):29 ̄31.〔5〕梁之林ꎬ王朔.220kV电流互感器故障分析〔J〕.变压器ꎬ2010ꎬ47(4):72 ̄76.〔6〕DL/T722—2000变压器油中溶解气体分析和判断导则〔S〕.北京:中国电力出版社ꎬ2000.〔7〕邹彬ꎬ郭森ꎬ袁聪波ꎬ等.一起220kV油浸倒立式电流互感器故障原因分析〔J〕.变压器ꎬ2010ꎬ47(2):69 ̄72.作者简介陶靖(1957)ꎬ男ꎬ工程师ꎬ从事电力系统油气试验和研究工作ꎮ􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘􀤘(上接第30页)路昆山侧发生三相永久性故障ꎬ昆山—岳阳南双回同时跳闸ꎬ会引起华岳电厂机组功角失稳ꎬ昆山和岳阳南500kV母线以及长株潭地区沙坪和捞刀河等220kV母线电压失稳ꎬ需采取切除华岳电厂1台500kV并网机组的措施ꎻ如果昆山—岳阳南线路岳阳南侧发生三相永久性故障ꎬ昆山—岳阳南双回同时跳闸ꎬ会引起华岳电厂机组功角失稳ꎬ昆山和岳阳南500kV母线以及长株潭地区沙坪和捞刀河等220kV母线电压失稳ꎬ需控制昆山—岳阳南双回线路输送功率不超过1220MWꎬ同时采取切除华岳电厂1台500kV并网机组的措施ꎮ5 结论从岳阳地区500kV主变有功功率下网能力和华岳电厂外送能力2个方面考虑ꎬ就500kV岳阳南输变电工程投产后对岳阳地区电网安全稳定水平的影响进行计算分析ꎬ主要结论如下:1)500kV岳阳南输变电工程投产后ꎬ岳阳地区电网的网架结构得到进一步增强ꎬ系统运行可靠性大为增强ꎮ2)500kV岳阳南输变电工程投产后ꎬ岳阳地区500kV主变下网控制功率由原来的500MW提高到了1060MWꎬ大大提升了岳阳地区500kV主变的下网能力ꎮ对于大负荷时段岳阳地区电网的电力需求提供了重要的保障ꎮ3)新建的500kV昆山—岳阳南—星沙线路提高了华岳电厂的电能外送水平ꎮ若不考虑500kV昆山—岳阳南双回线同时故障跳闸ꎬ则华岳电厂满发外送不受限制ꎮ4)500kV岳阳南输变电工程投产后ꎬ若考虑500kV昆山—岳阳南双回线路同时故障跳闸ꎬ则需要控制昆山—岳阳南双回线路南送长株潭地区潮流ꎬ同时采取相应切华岳电厂机组的措施ꎮ但较岳阳南输变电工程投产前昆山—沙坪Ⅰ线的控制功率相比ꎬ提升效果明显ꎮ参考文献〔1〕国网湖南省电力公司经济技术研究院.湖南省电力公司‘十二五’电网发展滚动规划(2013版)〔R〕.2013.〔2〕国网湖南省电力公司.2014年度湖南电网运行方式(强电部分)〔R〕.2013.作者简介陈道君(1986)ꎬ男ꎬ博士ꎬ工程师ꎬ主要从事电网安全稳定计算分析方面的生产和科研工作ꎮ呙虎(1983)ꎬ男ꎬ硕士ꎬ工程师ꎬ主要从事电力系统运行分析与仿真工作ꎮ李晨坤(1988)ꎬ男ꎬ硕士ꎬ助理工程师ꎬ主要从事电力系统运行分析与仿真工作ꎮ􀅰73􀅰第34卷第6期陶靖等:1例110kV电容式电流互感器故障分析2014年12月

1 / 3
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功