doi:103969/jissn1008 ̄0198201601015110kV城区电网调度优化策略Dispatchingstrategiesof110kVcitypowergrid曾灿林ꎬ李建军(国网湖南省电力公司岳阳供电分公司ꎬ湖南岳阳414400)摘 要:110kV网络是电网负荷端的主干网ꎬ属于地调调度管辖ꎬ接线方式一般较复杂ꎮ在设备计划检修、故障处理操作中ꎬ调度作为电网的组织、指挥、指导和协调机构ꎬ通过整合电网中已有设备资源ꎬ运用科学的调度策略ꎬ采取不同的操作方式可以减少甚至避免用户停电ꎬ从而达到保障电网安全ꎬ提高电网运行经济效益和供电服务水平ꎮ关键词:在线安全稳定ꎻ离线计算ꎻ实时控制中图分类号:TM73 文献标志码:B文章编号:1008 ̄0198(2016)01 ̄0052 ̄03收稿日期:2015 ̄05 ̄06 改回日期:2015 ̄08 ̄12 110kV电网接线方式的复杂多变ꎬ一方面给调度工作带来了安全风险、增大了工作难度ꎬ但另一方面也增加了电网运行方式的灵活性ꎮ调度如何突破已有思维习惯ꎬ充分研究和利用已有网络和设备ꎬ改变操作方式ꎬ在电网进行负荷倒换以及设备检修时ꎬ为决策层提供尽量不停电方案和建议ꎬ是电网公司新形势下优质服务理念以及提高公司经济效益的新要求ꎮ文中以岳阳电网110kV平江变为例ꎬ详细讲述调度如何充分利用系统复杂的接线方式ꎬ采用灵活操作方法ꎬ避免了平江县城在负荷倒换过程中的大范围停电发生ꎮ1 基本情况介绍3月11—18日ꎬ500kV昆星线施工跨越220kV文汉线ꎬ220kV文汉线停电检修ꎬ220kV汉昌变由沙汉线单供ꎮ汉昌变是平江县主供变电站ꎮ110kV平江变位于平江县城ꎬ是县城的主供电源ꎬ负荷高峰时达到66MWꎮ文汉线检修时ꎬ汉昌变由沙汉线单供ꎬ由于平江县负荷较高ꎬ若沙汉线故障ꎬ将造成平江大范围停电ꎬ为了减少可能的事故影响ꎬ地调提前对平江变、伍市变的运行方式进行调整ꎮ11 方式安排1)嘹家山变负荷倒至嘹周线ꎻ2)汨牵、荣牵变负荷倒至奇牵线ꎻ3)伍平线带平江变2号主变、汉平Ⅱ线带平江变1号主变ꎻ4)汉平Ⅰ线通过平江变110kV旁母带新平线在新市变ꎻ5)新市变新平线504断路器热备用开环ꎻ6)新市供电区相关变电站运行方式如图1所示:嘹家山变由新嘹线主供ꎬ嘹周线在周家变开环ꎻ新平线冷备用ꎻ伍市变由新伍线和伍平线各带1台主变ꎮ图1 新市区系统联络图110kV平江变正常运行方式如图2所示:汉平Ⅱ线带平江变全站负荷ꎬ母联5001ꎬ5002隔离开关合ꎬ汉平Ⅰ线504断路器热备用ꎬ新平线502断路器冷备用ꎬ伍平线506断路器运行ꎮ25 第36卷第1期湖 南 电 力HUNANELECTRICPOWER 2016年2月图2 平江变110kV系统联络图12 方式调整1)嘹家山变负荷可直接合环倒至嘹周线ꎬ荣牵变负荷可通知京广电铁调度倒至奇牵线ꎻ2)平江变1号主变和2号主变分列运行ꎬ2号主变倒由伍平线带ꎬ但平江变无110kV母联ꎬ倒换负荷时由于母联5001ꎬ5002隔离开关不能拉合负荷电流〔1〕ꎬ如果要进行负荷倒换ꎬ110kV平江变2号主变将只能停电ꎮ当时ꎬ2号主变负荷接近30MWꎬ带平江县城城区负荷且有多个高危和重要用户〔2〕ꎬ如果停电将造成平江县城内大范围停电ꎬ给供电公司带来巨大社会舆论压力ꎬ影响重要(高危)用户用电安全ꎬ同时也影响公司优质服务和公司经济效益ꎮ2 合理选择操作方法随着用户对停电的容忍度降低ꎬ原来的相对较稳妥的停电倒换负荷方法已不能满足新形式的新要求ꎮ因此利用已有的接线方式ꎬ突破固定思维模式ꎬ为公司提高供电服务质量以及经济效益ꎬ是每个调度员应该努力思考的方向ꎮ对汉昌变与新市变110kV网络以及110kV平江变主接线结构仔细研究后ꎬ调度创造性的提出了综合利用系统资源ꎬ构造平江变虚拟母联断路器ꎬ等电位拉合母联隔离开关进行不停电倒换2号主变负荷新方案ꎮ具体操作方法:1)用伍市变母联500断路器合环ꎻ2)退出汉平Ⅰ线两侧纵差保护〔3〕ꎻ3)将汉平Ⅰ线转热备用ꎻ4)将新平线转热备用ꎻ5)合上平江变汉平Ⅰ线5045ꎬ新平线5025隔离开关ꎻ6)合上平江变汉平Ⅰ504ꎬ新平502断路器(此时平江变汉平Ⅰ504-汉平Ⅰ5045隔离开关-新平线5025隔离开关-新平线502断路器构造成了一个虚拟的母联断路器ꎬ如图3虚线部分所示)ꎻ图3 构造虚拟母联断路器7)用平江变伍平线506断路器合环ꎻ8)拉开平江变母联5001、5002隔离开关〔4〕(操作前拉开汉平Ⅰ504以及新平502断路器操作电源)ꎻ9)拉开平江变汉平Ⅰ504、新平502断路器(完成解环操作)ꎻ10)合上汉昌变汉平Ⅰ514断路器ꎻ此时平江变2号主变负荷不停电的倒至了伍平线供ꎬ同时完成了汉平Ⅰ经平江变110kV旁母-新平线作为汉昌变失压事故备用线路操作ꎬ方式调整后如图4所示ꎮ图4 方式调整后的系统联络图35第36卷第1期曾灿林等:110kV城区电网调度优化策略2016年2月3 效益分析平江变是平江县城主供变电站ꎬ3月10日ꎬ平江变负荷高达4868MWꎬ2号主变负荷325MWꎮ若采取停电倒换2号主变负荷ꎬ操作程序如下:1)拉开伍平线506断路器(监控需要与现场核对设备状态预计需要5min)2)将2号主变5×26中性点隔离开关接地(预计操作时间5min)3)将2号主变转热备用(操作断路器以及设备状态核对预计需要5min)ꎻ4)拉开母联5001ꎬ5002隔离开关(预计操作时间10min)ꎻ5)合上伍平线506断路器(预计操作时间5min)6)将2号主变转运行(预计操作时间15min)根据各操作步骤预计时间大概需要45minꎮ按照当时平江变2号主变负荷325MW计算ꎬ损失电量〔5〕244GWhꎮ若操作过程中遇到隔离开关或者断路器无法拉合ꎬ操作时间将成倍增加ꎮ岳阳电网中ꎬ110kV变电站接线结构与平江变类似的还有110kV临湘变ꎬ洪家坡变、窑洲变ꎮ因此若遇到类似的情况可借鉴平江变的操作方式有效避免用户停电ꎬ此操作方法也可以向其他地市公司有类似接线的变电站推广ꎮ4 总结随着供电公司服务水平的不断提高ꎮ调度作为电网运行操作的安排以及操作指令的出口部门ꎬ在设备检修时ꎬ可以通过运用自身知识技能和对系统的熟悉、设备的了解ꎬ从公司利益及优质服务理念出发ꎬ打破固有的操作模式ꎬ大胆尝试新的操作方法ꎬ避免用户停电ꎬ为公司创造更好的社会效益和经济效益ꎮ参考文献〔1〕国网湖南省电力公司.湖南电力调度控制规程〔S〕.2015:78 ̄79.〔2〕何仰赞ꎬ温增银.电力系统分析(第三版)〔M〕.武汉:华中科技大学出版社ꎬ2001:3.〔3〕张保会ꎬ尹项根.电力系统继电保护〔M〕.北京:中国电力出版社ꎬ2007:146.〔4〕赵遵廉ꎬ电网调度运行实用技术问答〔M〕.北京:中国电力出版社ꎬ2000:107.〔5〕邱关源.电路(第四版)〔M〕.北京:高等教育出版社ꎬ2006:11.作者简介曾灿林(1984)ꎬ湖南岳阳人ꎬ从事电力调度工作ꎮ(上接第51页)呈相关性ꎬ因此该变压器色谱变化速率始终与负载大小正相关ꎮ图2 故障点图3 绕组断股在对铁芯进行耐压时发现存在一处极间绝缘缺陷ꎬ导致该主变在空载或低负载运行时ꎬ同样存在发热缺陷ꎬ总烃缓慢增长ꎬ使故障判断更为困难ꎮ5 总结1)如主变油色谱反应主变内部存在过热缺陷ꎬ除考虑常见的原因外ꎬ应考虑绕组股间短路的可能ꎻ2)变压器存在股间短路时ꎬ发热是由漏磁引起ꎬ因此色谱变化情况通常与负荷呈相关性ꎻ3)存在股间短路的变压器ꎬ直流电阻、电压比等检测结果通常不会有明显异常ꎬ难以通过试验手段发现ꎻ4)通常该类故障由于内部温度较高ꎬ绝缘纸将迅速碳化ꎬ且发热面积较小ꎬCOꎬCO2不会有显著增长ꎬ容易使人误判为固体绝缘不存在缺陷ꎻ5)低压绕组由于并联股数较多ꎬ在可查案例中发生股间短路的概率更高ꎮ参考文献〔1〕钱庆林ꎬ逯怀东ꎬ万春ꎬ等.一起典型变压器绕组股间短路跟踪分析及处理〔J〕.高压电器ꎬ2003ꎬ39(6):66 ̄68.〔2〕陈垒ꎬ韩金华ꎬ魏韬ꎬ等.一起220kV主变罕见故障的分析处理〔J〕.河南电力ꎬ2008(1):23 ̄25.〔3〕潘宗宝ꎬ常尚波ꎬ张常玉ꎬ等.一起典型变压器绕组股间短路故障的分析及处理〔J〕.现代制造技术与装备ꎬ2013(5):47 ̄48.〔4〕常挥ꎬ孙立时ꎬ姚缨英ꎬ等.电力变压器线圈股间短路现象的研究〔J〕.沈阳工业大学学报ꎬ2002ꎬ24(1):33 ̄35.〔5〕姚缨英ꎬ常挥.电力变压器绕组股间短路的试验判定法〔J〕.变压器ꎬ2002ꎬ39(7):16 ̄19.45第36卷第1期湖 南 电 力2016年2月