采油三厂地质研究所一、概况二、采油三厂分注有效率现状三、影响分注井分注有效率原因分析四、2005年提高分注有效率的对策及效果预测内容提要能够按照地质配注把水注到层(注水时率有保证、管柱合格、实际注水、监测、测试资料三者相符)的水井就是分注有效,分注有效井数与分注开井总井数的比值就是分注有效率,分注有效率越高有效水量越多。分注井分注有效率的定义一、概况160978258459332184150总井数开井数注水量注水井分注井截止到2004年12月份,封隔器分注井184口,开井150口,日注水量8258方(平均单井55方),占油田总日注水量的51.3%,油田实际分注率40.1%。分层注水井184口,总层段数440层。测试层段合格率82.7%。检查井数133口,检查313层,合格198层,注水层段合格率63.3%,。一级两段67%两级三段28%三级四段5%分注井分级统计图二、采油三厂分注有效率现状1、2004年全厂吸水剖面情况统计736033983982335213142038射开吸水不吸水厚度层数不吸水厚度占总厚度的54.1%,不吸水层数占总层数的60.8%以上数据说明全油田层间矛盾突出,要保持油田稳产应该从吸水剖面调整着手。而传统的调剖有效期短,多次调剖后调剖效果会逐渐变差,要保证油田稳产应该依靠提高分注有效率来控制自然递减。10.446.810611.533.237.6〈56-1516-25〉26厚度吸水量面对成本下降,储量接替不足,通过提高分注有效率,加强注水井管理,增加有效注水量,是保持稳产的主要手段。为此我们对全油田分注有效率展开调查:2、2004年分月全油田分注有效率统计2004分注井问题分月统计表(纵向)月份总井开井分注总井开井存在问题分注有效率水咀空堵注水压力与测试压力不符测试成果与吸水剖面不符封隔器失效P1停注油套压平衡测试遇阻工具落井欠注合计14303101631489756714396059.524263121661498755811485662.4343231617715488671012386259.74436318180159598891058626154373181841597667913486062.364383111741497666912295761.7744432017615786688144106459.2844832317915887787135106558.994543381841639976912496560.110455331181156985710133964591145733218414888671014396556.112459332184150878812124127152.7分注有效率%46.952.668.10100单位总井开井分注井数开井测试工艺与地层矛盾井筒问题欠注井数合计水咀空堵注水压力与测试压力不符测试成果与吸水剖面不符封隔器失效P1停注油套压平衡测试遇阻工具落井文明寨16111582662243483935卫城1851267057522582327马寨80612622112217卫东26243222古云76330合计459332184150878812124127152.7采油三厂2004年分注井分注有效率统计表(横向)我厂分注有效率受工艺与地层矛盾、井筒问题和欠注三大问题的影响分注有效率只有52.7%,其中马寨油田68.2%,卫城52.6%,文明寨47%。全厂150口分注井,71口井有问题,其中工艺与地层矛盾23口,占32.4%;井筒问题36口,占50.7%;欠注12口,占16.9%。三、影响分注井分注有效率原因分析时率影响井筒问题欠注问题工艺与地层矛盾(一)、时率影响油田文明寨卫城马寨合计2034统计井数日历天数单井开井天数总时率计划停注时率非计划停注动停影响钻停影响总天数作业影响调剖影响测试影响地面影响事故影响其它822796126176222277885.635972346181423168151328762776229681157499389.22733107217014920365148826104022476217578.5176011495332993239518466125273765830194686.18090456740460447083412112004年分注井停井原因统计表通过对184口水井时率进行统计可以看出,我厂2004年分注井总时率76%,单井年平均开井273天,扣除计划停注(钻停影响、动停影响)时率为86.1%,处于偏低的水平。57%7%5%6%10%15%作业和待作业测试调剖地面事故其它非计划停注主要是水井待作业影响305-25停注井组变化曲线0102030405060708.19.8待大修10.15水量液油305-25井2004年8月3号,停注待作业分注,8月21号上作业分注.作业过程中发现井况问题无法分注,8月24号暂时恢复注水,9月8号停注待大修,直到10月30号大修完注水。停注待措施、作业、大修共计影响时率72天,对应油井影响产量223吨。例1例1停注造成的影响例2WMC149井于2002年1月17日分注后测试一直正常,自2003.3月10-13日调剖(石灰泥155方,调剖前泵压16.5MPA,油压8.0MPA,日注50方,调后全压下基本处于欠注和注不进状态),先后由于注不进和测试遇阻上作业5次,2004年12月2日第5次作业换封后,又于12月8日工具落井,至今未测试正常,2004年全年有效开井仅55天。调剖后出现问题停注造成的影响WMN149产能变化对比表日期液油含水液面正常17.55.469.11280不正常5.90.592.116272004.5.23补孔(二)、井筒问题分析根据井筒问题调查造成分注有效率降低的分注井共计36口井。包括两个方面:封隔器问题20口,测试过程问题16口。1.封隔器问题封隔器问题主要包括:封隔器失效和P1停注油套压平衡的井。其中封隔器失效8口和P1停注油套压平衡的井12口。封隔器失效井统计表泵压油压套压日注泵压油压套压日注W2081/204.12.423193302411.5103203.3.25620NW22-11/204.11.3318090312707704.10.278W2-582/304.10.726144412613124204.3.18195M1351/204.11.21511.551201511.21112004.6.10162MC1-41/204.11.2314.514.514.5014602904.4.30203MN1631/204.11.2513.67.806013.665.66003.12.5355W229-52/304.10.6161211.55316.51514.54703.3.2579W22-391/204.10.261312.503413.513134203.8.19431有效期失效井高压3口常压5口失效时间正常不正常管柱下井日期类别注水方式井号分注方式泵压油压套压日注泵压油压套压日注W1361/228242267282423.56903.2.13W22-71/226.521.1186026.518186004.6.6w22-101/228.520195128.522225104.9.2W2311/2242221.5721511118203.3.16W2-341/2241413.535242019.53504.7.26M4071/204.11.202220.515302220.520.53003.6.29506NM561/219.819.218.83013.912.2123004.10.9W22-511/204.11.3271505828.515146003.6.9511M723/4158.55.560158.586004.2.24W22-611/204.10.113.8130551413118203.3.16563W2831/21611.512461512.5135002.12.12M1991/204.10.1515405015535004.10.510井号分注方式油套压平衡高压8口常压4口类别注水方式有效期失效时间正常不正常管柱下井日期(1)从井口注水压力分析:20口不能有效分层注水井中,有11口属高压注水井,平均泵压23.3MPA,油压18.2MPA,套压11.2MPA。封隔器问题分析类别井号分注方式失效时间正常不正常泵压油压套压日注泵压油压套压日注失效井3口W2081/204.12.423193302411.51032NW22-12/304.11.33127090310077W2-581/204.10.7261444126131242油套压平衡8口W1361/228242267282423.569W22-71/226.521.1186026.5181860w22-101/228.520185128.5222251W2311/2242321.57215111182W2-341/2241412.535242019.535M4071/204.11.202220.515302220.520.530NM563/419.819.217.03013.912.21230W22-511/204.11.3271505828.5151460合计11口23.318.211.24722.313.913.547封隔器失效及油套压平衡井统计表文明寨2口井M407井和NM56井,由于常压欠注改为高压注水井后,封隔器失效。其它9口井全属于卫城油田,主要是实际排量配注排量不匹配,每天处于脉冲增注状态,频繁停注使封隔器承受的压力周期性变化导致封隔器失效。11口高压井失效原因分析卫城现有增注泵总台数61台,增注水井86口,地质配注5420方,实际注水量5178方,配注完成率95.5%。但是其中38台泵不能够保持平稳注水,占台数的62%。对应增注水井58口,占总井数的67.4%。站号增注泵泵台数配注量实注量达不到平稳注水泵数对应井数配注量38146013008191460922502042325011667055061367012350503150145510512585102141802004318025106606341011660合计383780345038583780卫城油田单体增注泵情况调查表(2)从井筒层间压力上分析:12口已经失效的分注井,有10口井由于注水压差大封隔器失效,10口井失效前平均油压14.4MPA,套压2.7MPA,平均压差11.7MPA,说明目前封隔器不能长期满足层间压力大有效分层需要。封隔器失效前注水压差统计表泵压油压套压日注泵压油压套压日注2081/204.12.423193302411.510322-581/204.10.72614441261312421352/304.11.21511.551201511.211120n1631/204.11.2513.67.806013.665.660n22-12/304.11.3312709031007722-391/204.10.261312.503413.51313424071/204.11.202220.515302220.520.53022-611/204.10.113.8130551413118222-511/204.11.3271505828.51514601991/204.10.1515405015535010口14.42.7井号分注方式失效时间正常不正常(3)从封隔器有效期上分析:根据统计12口已经失效的分注井,平均有效期345天,其中大于一年的6口,平均有效期535天,属于超期服役失效;小于一年6口,平均有效期155天。另外根据统计2004年刚分注完就失效造成作业返工的水井有4口,所以封隔器质量是治理该类问题的有效手段。0100200300400500600700W208W229-5W22-61W22-51M407W22-39NM163MC1-4W2-58M135M199NW2