1热烈欢迎各位领导、专家莅临指导!2水钢高效率低成本洁净钢生产平台建设与思考王琳松(高长益代)首钢水城钢铁(集团)有限责任公司2013年5月15日中国金属学会炼钢分会北京金属学会2013年第十七届全国炼钢学术会议3一、水钢简介二、二炼钢装备三、基础支撑技术的进步四、建立专线化生产路线五、总结提纲4六盘水56水钢座落在贵州省六盘水市始建于1966年三线建设年代目前年产铁、钢、材500万吨我国西南地区最大的精品长材生产基地现有4座高炉,总容积为5894m3两条炼钢生产线一炼钢:3座35t转炉、3座3机3流150mm×150mm方坯连铸机。二炼钢:3座100t转炉、1座LF炉、3座6机6流150mm×150mm方坯连铸机,年产量320万吨钢。轧线配置有三条高线、三条棒材线,共计6条轧制线一、水钢简介7连铸高炉LF精炼炉转炉方坯成品生产线89钢绞线产品应用101112HainanXinjiangTibetQinghaiGansuInnerMongoliaSichuanYunnanGuizhouGuangxiHunanFujianTaiwanJiangxiZhejiangJiangsuAnhuiHenanHubeiShanxiNingxiaHebeiShandongTianjinBeijingLiaoningJilinShanxiChongqingHeilongjiangShanghaiGuangdong市场13二、二炼钢装备项目主要技术参数铁水预处理形式铁水包喷镁脱硫、捞渣转炉形式BOF吨位×座数100吨×3底吹气体N2、Ar底吹原件型号、数量多孔塞砖、6块底吹强度0.03~0.06m3/(t.min)烟气处理系统OG挡渣装置挡渣锥精炼型式×台数LF×1(预留1)连铸台数×流数3×6机型全弧形结晶器长度900mm铸坯尺寸150~180mm方坯,长度9m~12m二冷方式气雾冷却14脱硫剂:颗粒镁处理能力:150万吨/年脱硫后用捞渣机捞去脱硫渣,防止转炉回硫。脱硫目标:三、基础支撑技术的进步1、铁水预处理技术脱硫深度铁水量比例(%)≤0.015%100≤0.005%5015根据冶炼钢种进行分类处理:1)30MnSi、优质硬线等对硫要求不高(S≤0.015%)的中高碳钢,因转炉、精炼脱硫率就能满足要求,一般只进行铁水捞渣处理。2)82B等硫要求稍高(S≤0.008%)或ER70S-6、SWRCH22A等硫含量要求虽不高(S≤0.015%)但因成品碳含量低,转炉出钢钢水氧含量高,炉渣氧化性强而在转炉、LF脱硫受到限制的钢种:1)当铁水硫含量≤0.030%时仅进行捞渣处理;2)当铁水硫含量>0.030%时,则将铁水硫处理至≤0.015%后加入稠渣剂后捞渣再上转炉吹炼;3)能保证转炉、精炼不因刻意进行脱硫而增加成本和冶炼周期。162、转炉冶炼技术转炉复吹技术的难题:复吹与炉衬寿命不同步,底吹砖堵塞,无法正常供气,大部分时间为顶吹转炉。优化供气系统和研究金属炉渣蘑菇头的可控生长,实现了长寿命复吹。2.1长寿复吹研究172.2溅渣护炉与炉型控制溅渣护炉:提高转炉炉龄、保证炉型建立转炉液面控制标准:1)液面控制在7900mm~8200mm2)炉衬厚度:(1)炉底中心位置:600~800mm;(2)外周:700~1100mm;(3)炉身厚度≥400mm。182.3高效吹炼原氧枪:冲击面积小,氧气利用率低,供氧和冶炼时间长。新氧枪:1)供氧能力强,射流长度大,熔池搅拌力强,氧气利用率高,氧气消耗下降3.55m3/t;2)喷溅小,脱磷率高;3)冶炼周期短,转炉平均冶炼周期下降2.39min。新氧枪氧气射流速度模拟图192.4精确终点控制工艺研究开发1)高拉碳脱磷工艺2)转炉双渣操作3)钒钛铁水冶炼4)建立不同铁水Si%、Si%+Ti%、低铁水比、全铁水冶炼等转炉静态操作模型转炉TCO检测系统提高终点控制的精度根据不同钢种要求进行终点精确控制:1)82B冶炼,保证出钢磷达到钢种要求,使出钢碳含量0.15%~0.40%的合格率达到了95%,实现高碳出钢。2)减少脱氧剂的消耗和夹杂物的生成。203、LF炉精炼工艺原钢包1)单透气砖2)透气砖位置靠近电极,氩气泡影响电弧稳定性新钢包1)双透气砖2)底吹气形成的气液两相区错开LF精炼炉电极位置,精炼时电极能平稳起弧,提高了搅拌效果、降低了混匀时间。3.1底吹砖布置优化21钢包底吹透气砖改造前后布置示意图223.2成分调整工艺优化原工艺:转炉出钢加入增碳剂后,出钢过程吹氩搅拌强度和时间不足,造成取样分析结果偏差较大,精炼炉成分调整后波动较大,不利于稳定产品性能。现工艺:1)底吹氩工艺优化2)分步调整成分3)以82B为代表的高碳钢碳准度(目标值±0.01%)稳定在85%~90%,为钢材性能的稳定打下良好基础。233.3缩短精炼周期原精炼周期1)精炼周期较转炉冶炼周期平均长6min左右;2)转炉在连续冶炼经精炼炉的钢水时每炉均需停炉等待;3)连铸也被迫降低拉坯速度。现精炼周期1)各步骤时间量化、优化;2)精炼周期缩短了7分15秒,保障了转炉-LF精炼-连铸快速协调的钢水衔接,恒拉速浇铸。243.4喂丝设备改进原喂丝设备:喂丝过程中,钢液飞溅和高温影响,喂丝设备粘钢堵塞、变形损坏,不能正常喂丝。现喂丝设备1)一种简便快捷的只需一人在2min内便可完成的处理方法,保证了喂丝处理效果,减少了处理时间和职工劳动强度。2)“高效喂丝导管”更换法,获得了国家专利局授权的使用新型专利。254、连铸工艺对大包保护套管与水口接头进行吹氩保护。根据不同钢种、保护渣的各项理化性能指标,形成系列专用保护渣。设计长套管烘烤箱,确保套管烘烤质量。半自动保护渣加入装置,确保保护渣加入的均匀性。4.1全保护浇注的优化26连铸拉速波动1)结晶器液面波动2)结晶器保护渣卷入钢水,降低铸坯洁净度3)铸坯冷却不均连铸恒拉速1)恒结晶器钢水液面2)恒二冷配水3)拉速可控制在1.8m/min~2.9m/min下的恒拉坯速度浇注,连铸机生产效率也得以提高。4.2连铸机高效恒拉速27四、建立专线化生产路线H08A、1006(美标)、C4D1(欧标)为代表钢种拉拔过程经受很大的拉拔变形,要求线材强度低,塑性好,其组织中珠光体含量越少越好,铁素体晶粒多一些。成品碳含量低,转炉终点钢水氧化性强,脱氧不易控制,容易造成连铸中间包水口结瘤和铸坯皮下气泡,影响生产连续性和拉拔性能、表面质量。采取转炉—吹氩喂丝处理—连铸工艺路线。成本仅比普通三级螺纹高13.82元/吨,实现了正常批量生产。1、低碳低硅软线钢28对磷、硫等有害元素要求有所严格,对一般疏松、中心裂纹也提出限制。为达到强化脱氧、脱硫、加快钢中夹杂的排出、部分改变夹杂物形态的专用渣料,在出钢时利用钢流的冲击与底吹氩搅拌动能进行渣洗精炼。1)钢中原有的夹杂物与乳化渣滴碰撞,被渣滴吸附、同化而随渣滴上浮排除。2)促进了脱氧反应产物的排出,使钢中的夹杂物数量减少。2、30MnSi、30#~55#优质钢29加工变形量大,对磷、硫、氧、氮、夹杂物要求更严格,属于中等洁净度钢种采用高炉铁水—脱硫(扒渣)—复吹转炉—LF精炼—连铸的冶炼工艺路线由于这一大类中各钢种碳含量、脱氧方式、使用性能要求差异极大,生产中将其分为三类,选择不同的精炼造渣工艺:3、82B系列、优质硬线、弹簧钢、合金焊线、冷镦(铆螺)钢30(1)成品碳含量低,转炉终点钢水、炉渣氧化性强;(2)为保证线材拉拔性能和焊接性能,要求硫含量低,且不宜进行钙处理;(3)为提高炉渣脱硫能力,提高了炉渣碱度,即提高了CaO含量,从而造成炉渣熔点升高,为得到合适流动性的炉渣,提高了渣中CaF2含量,即采用CaO-SiO2-MgO-CaF2-Al2O3渣系。1)低碳硅镇静的合金焊丝钢(ER50-6、ER70S-6)系列31(1)转炉出钢钢水[C]含量较低,[O]含量较高(常达到500800ppm)。要将钢水氧脱至较低的水平,则需脱除的氧多,生成的脱氧产物量也多,增加了脱硫、去除夹杂物的难度。(2)由于CaO-SiO2渣系脱硫能力较弱,并且低碳含铝钢中酸溶铝较高,对渣中(SiO2)有还原作用,因此不采用CaO-SiO2渣系。(3)考虑到钢种对铝含量有要求,采用了铝脱氧工艺。(3)基于铝脱氧生成的Al2O3较多,这些产物在精炼渣中可达到10%以上的含量,因此,采用CaO-Al2O3渣系。(4)并在生产中对含硅脱氧剂、含SiO2高的物料加入进行了严格控制。2)低碳、低硅铝镇静(如冷墩钢)系列32(1)采用CaO-SiO2-MgO-Al2O3渣系(2)典型钢种82B的冶炼及洁净度控制:①铁水捞渣后进转炉吹炼;②全过程采用无铝合金脱氧;③高拉碳出钢后硅脱氧;④控制钢中氮含量,有害元素控制水平:元素最高ppm最低ppm平均ppmO17.810.914.55N34.112.324.44P20080140S14030623)82B、优质硬线钢弹簧钢等中高碳硅镇静钢系列33五、总结1、高效、低成本洁净生产工艺流程铁水预处理→转炉冶炼(长寿复吹、溅渣护炉与炉型控制、高效吹炼、精确终点控制)→LF炉精炼(底吹砖布置优化、成分调整工艺优化、缩短精炼周期、喂丝设备改进)→连铸工艺(全保护浇注的优化、连铸机高效恒拉速)2、专线化生产路线1)H08A、1006等低碳低硅软线钢2)30MnSi、30#~55#优质钢3)82B系列、优质硬线、弹簧钢、合金焊线、冷镦(铆螺)钢34谢谢!