蘇州大永光電有限公司2012.07.17大永光电2QQBR运营方案苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)工程出货客户品质状况及改善123不符合事项及TFT改善革新活动客户端品质事项及改善Contents苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)KPI目标未达成原因分析及改善12Q大永光电KPI目标与现况月别4月5月6月工程目标(ppm)18001300900工程实绩(ppm)164113721072出货目标(ppm)600450300出货实绩(ppm)590438340客户工程不良(ppm)263925462569苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)KPI目标未达成原因分析及改善12Q大永光电工程不良项目分析改善大永光电2Q工程Wrost3大不良项目:未成型、脏污、Tape一,未成型不良项目分析改善1.调整射出参数,降低模具温度2.射出参数SPEC定义,品质每日进行机台参数点检二,脏污不良项目分析改善1.试射出初期对产品污痕进行确认2.不能擦拭污痕时,模仁拆解超音波清洗三,Tape不良项目分析改善1.作业者教育,Tape贴附后及时进行JIG按压2.PQC每日进行作业标准遵守点检2Q针对未成型、脏污、Tape不良进行的相关改善依图所示,三大不良大体呈下降趋势,已有所改善大永光电2Q工程不良Wrost3Model:1.LTN156AR21占未成型不良16.2%2.LTN140AT20占脏污不良15.8%3.LTA460HW04占Tape不良15.4%苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)KPI目标未达成原因分析及改善12Q大永光电出货不良项目分析改善大永光电2Q出货Wrost3大不良项目:毛边不良、异物不良、Tape一,毛边不良项目分析改善:1.模具Burr持续性进行修理2.每条Line配备一名PQC,对产品进行检查确认二,异物不良项目分析改善3.工程品质不定时进行SOP遵守度点检确认4.Air区域增加隔离罩与水槽,使异物落入水槽5.Tape贴附后,增加吸尘器去除异物动作,减少异物存在三,Tape不良项目分析改善6.Tape贴附后增加一站式检验工站7.ASSYMold入库前,PQC进行抽样检查2Q针对毛边不良、异物不良、Tape不良进行的相关改善依图所示,三大不良大体呈下降趋势,改善效果较明显大永光电2Q出货不良Worst3Model:1.LTN156AR23占毛边不良16.0%2.LTY460HN02占异物不良13.6%3.LTA460HW04占Tape不良11.6%苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)KPI目标未达成原因分析及改善12Q大永光电客户工程不良分析改善大永光电2Q客户工程Worst3ModelLTM230HT10变形不良(Coretronic)LTA320AP05断裂不良(Radiant)LTA460HW04-TTape不良(TST)大永光电2Q客户工程Wrost3大Model:LTM230HT10,LTA320AP05,LTA460HW04-T针对不良Model改善对策如下变形不良项目分析改善1.调整射出参数,减少射出压力2.模具修理后,对拉模位置进行抛光处理断裂不良项目分析改善3.Box出货易发生断裂,营业驻厂客户端协商台车回收4.为便于作业每栈板BOX层数定义为3层Tape不良项目分析改善5.该型号出货时检查人员重点进行确认6.泰山科技驻厂人员对入库产品进行全部检验苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)客户端品质异常事故List32评价SITE*扣分项目*发生日期部品别*型号名不良率*不良描述*状态*重复发生与否DHGD工程ISSUE2012.06MoldFrameLTN140AT2023%尺寸不良close否DHGDIQCISSUE2012.05MoldFrameLTN156AT2060%毛刺不良close否DHGDIQCISSUE2012.05MoldFrameLTN156AT20100%污渍不良close否DSGD工程ISSUE2012.05MoldFrameLTY320AN0520/120=%成型不良close否DSGDIQCISSUE2012.05MoldFrameLTA320HJ02-00312/800=1.5%sheettape外漏close否DSGDIQCISSUE2012.05MoldFrameLSY320HN0117/160=10.63%M/F短边变形close否TSKJ工程ISSUE2012.05MoldFrameLTY460HQ0580EAM/F混料close否苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)客户端品质异常改善对策42客户端Issue型号不良现象不良原因改善对策状态TSTLTY460HQ05打点与不打点混料1.Tape贴附人员在贴附Tape的过程中进行打点,因遗漏使未打点产品Loss2.泰山科技驻厂人员Line内产品确认,不良品投料时Loss1.外观检查人员在检查产品后,OK产品进行打点作业2.泰山科技驻厂人员对入库ASSY产品进行全部检验已完成DHGDLTN156AR23脏污不良1.模具修理后,部分模仁未能清洗干净,导致射出产品污痕不良2.因每日生产数量较大,超音波清洗无法有效去除污痕1.模具点检及修理后在模具组装前对模仁超音波清洗后进行组装2.重新定义超音波清洗液更换频率:4次/日已完成DHGDLTN156AR23毛边漏切割1.切割室每名PQC负责2Line,因计划紧急,产品切割后,PQC不能及时对切割完成品进行检查2.质人员每日10:00对SOP遵守度进行点检,易发生作业者在点检的过程中SOP遵守度较高,待点检过后,作业者SOP遵守度不能有效的得到保证1.每条Line配备一名PQC,加强对切割后产品的检查工作,减少毛边不良品Loss2.品质人员不定时对作业者SOP遵守度进行点检,对不遵守作业标准人员进行警告及相应处罚,可有效的保证SOP遵守度已完成苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)客户端品质异常及对策(1)432AS-ISTO-BELTY460HQ05混料不良发生原因-.Tape贴附人员在贴附Tape后需进行打点作业,部分产品遗漏打点,使未打点产品Loss-.打点人员变更:由外观检查人员在检查产品后,负责打点进行苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)客户端品质异常及对策(2)432AS-ISTO-BELTY460HQ05混料不良发生原因-.泰山科技驻厂人员Line内产品确认,产品投料时未及时导致Loss-.泰山科技驻厂人员在入库Tape产品前进行全部确认检查Tape是否漏贴,以及打点区分确认苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)AS-ISTO-BELTN156AR23脏污不良发生原因-.模具修理后,部分模仁未能清洗干净,导致射出产品污痕不良-.超音波清洗后,仍有少许污痕存在-.模具修理后在试射出初期,对产品污痕状态进行确认-.发生不能擦拭污痕时,模具停射重新对模仁进行超音波清洗客户端品质异常及对策(3)432苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)AS-ISTO-BE-.超音波清洗液更换频率少:2次/日超音波清洗无法有效去除污痕-.增加超音波清洗液更换频率:4次/日更换时间明确:白班08:00,12:00夜班20:00,24:00333客户端品质异常及对策(4)2苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)客户端品质异常及对策(5)4AS-ISTO-BELTN156AR23毛边不良-.切割室每名PQC负责2Line,计划紧急时,PQC不能及时对切割后的产品进行认真检查-.每条Line配备一名PQC,减少毛边不良流出-.PQC人员责职教育。32苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)AS-ISTO-BE-.SOP遵守度定时稽核方式不可行难以保证未稽核时间段SOP的遵守-.品质人员不定时对作业者SOP遵守度进行稽核对不遵守作业标准人员进行警告及相应处罚,可有效的保证SOP遵守度。客户端品质异常及对策(6)432苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)不符合事项及TFT改善活动433NO不适合事项부적합사항改善内容개선내용完成状况1-.一个作业台二个人作业,导致产品相撞产生异物-.工程别作业台按一人一作业台基准布置作业已完成2-.汽枪清洗时作业台周围没有遮挡,异物会扩散至四周-.作业台左、右侧及顶部、后面设致塑料罩已完成3-.挂放M/F不锈钢架末端管理不足,挂放产品时摩擦发生异物-.在不锈钢架末端用塑料材质盖子堵塞已完成4-.工程别产品保管台车没有塑料罩,外界异物易流入-.作业台左、右侧及顶部、后面设致塑料罩已完成5-.产品在刚射出跌落瞬间,由于温度高,产品撞击易发生变形-.设致传输带接产品,避免产品撞击,延长冷却时间,避免变形检讨中6-.清洗工程地面磨损,容易导致异物增加-.地面重新涂漆,每天遵照时间点清洁:5次/班已完成7-.产品周转车外罩上离子风扇去除静电能力弱-.增加离子风扇,增强去除M/F表面异物,并阻隔外界异物进入已完成8-.半成品在转入下道工序等待的30min内,直接暴露在外,异物易吸附在产品上-.加套PE袋,减少异物吸附/飘落在产品上,降低异物不良已完成9-.自动清洗后汽枪吹洗时,异物易飘落到已清洗完的产品上-.增加防护罩和水槽,将异物集中掉落在水内已完成苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)不符合事项及TFT改善活动433NO不适合事项부적합사항改善内容개선내용完成状况10-.Tape过程中,产品堆积摩擦,异物产生-.每个作业台旁制作挂架,减少摩擦产生异物已完成11-.Tape后Tape贴附现象及异物未进行确认-.设立清洗区域,使用吸尘器吸除M/F表面异物已完成12-.Tape后产品上异物吸附存在-.设立清洗区域,使用吸尘器吸除M/F表面异物已完成13-.3定5S监督不到位,清洁不彻底,环境性异物残留-.设立作业区域5S负责人,重新制定清洁周期已完成14-.3定5S宣传不到位,员工基本遵守不到位-.制作宣传标语栏,提高个人素质已完成15-.员工品质意识淡薄,宣传不到位-.制作品质宣传标语,增强员工的品质意识已完成苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)不符合事项及TFT改善活动433改善前改善后改善项目:一个作业台二个作业人员作业,导致产品相撞异物发生改善方案:工程别作业台按一人一台基准布置作业工程别作业台增加3-1.苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)不符合事项及TFT改善活动433改善前改善后汽枪清洗工程作业台改善3-2.改善项目:汽枪清洗时作业台两侧没有遮挡,异物会扩散至四周改善方案:作业台左、右侧及顶部、后面设致塑料罩苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)不符合事项及TFT改善活动433改善前改善后改善项目:挂放M/F不锈钢架末端管理不足,挂放产品时摩擦发生异物改善方案:在不锈钢架末端用塑料材质盖子堵塞不锈钢架末端改善3-3.苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)不符合事项及TFT改善活动433改善前改善后改善项目:工程别产品保管台车没有塑料罩,外界异物易流入改善方案:作业台左、右侧及顶部、后面设致塑料罩工程别作业台车改善3-4.苏州大永光电有限公司DY-QR-001Rev.0(12.07.12)不符合事项及TFT改善活动433改善项目:产品在刚射出跌落瞬间,由于温度高,产品撞击易发生变形改善方案:设致传输带接产品,避免产品撞击,延长冷却时间,避免变形Monitor产品接斗检讨3-5.