新能源车永磁电机NVH性能48阶噪声解决实例

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永磁同步电机NVH性能改进优化实例一款永磁电机产品,在某客户车型上,WOT工况时,出现非常明显的48阶噪声;如下图。图一为改进NVH,达到客户可接受状态,验证了各种改进方案;纯电动汽车用驱动电机,一般都采用48槽结构;我们的认识是,48阶噪声与此有直接对应关系。所以,从设计原理上,改进方向上,都以此作为依据之一。在交流异步铜转子感应电机上,最早的电机,鼠笼式转子铜条是直的。电机在车上工作时,48阶噪声也是非常明显,离用户的接受程度较远。经过研究,借鉴业内专家的研究成果,使用斜槽转子(铜条斜),取得了良好的效果;铜条两端斜转的角度是一个定子齿槽的偏移角度,360/48=7.5°;我们预期要实现的,在转子旋转、铜条切割磁力线时,每一根铜条之间,能出现首尾相连的状态,这样就能从原理上改善48阶声源。实践证明,确实如此。在开发永磁同步电机产品时,首先从原理上继承了转子磁钢斜转1个定子齿48阶槽的角度(7.5°)的设计。由于磁钢的工艺结构所限,铁芯分为四叠,后三叠中的每一叠,都比前一叠偏转2.5°,四叠正好偏转7.5°。转子冲片有四个定位槽,四个槽不是隔90°均布的,而是后一个比前一个多隔2.5°,到了第四个槽,就偏转了7.5°;如下图:图二但是,从电机是实际表现来看,并没有出现和斜转铜条转子感应电机相类似的大幅弱化48阶声源的效果。(见图一)磁钢一字斜转排布的转子,磁力显影如下:图三简化图如下图四由于磁钢是直条形状,这种结构,反而形成了4个48阶的声源叠加,48阶噪声更大。一开始,并未认识到这种结构导致的后果;国外有学者研究过各种磁钢排布的对NVH的影响,列举并比较了下图中的四种结构在12、24阶的噪声效果。图五受此启发,并结合在前期验证的“大V”,两小“V”在WOT工况和滑行工况的各自的优势所在,最后确定1324磁钢排布形式,实现了一字斜极、大V,两小V三种结构结合体现,(类似上图d,图六);取得了既有结构下,最优的NVH表现(图七)。图六图七业内一致的认识是,电机固有的电磁结构导致各阶次的噪声源,是由径向力波产生的。由此也拓展了另一个方向采取补救改进措施,就是加强机壳刚度,提升固有频率,弱化电磁噪声。

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