唐钢3号2560m3高炉大修停炉实践

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2008年全国炼铁技术交流会论文集1唐钢3号2560m3高炉大修停炉实践董国强杨晓韬徐艳丽郝桂之(唐钢炼铁厂)摘要:唐钢3号高炉停炉采用空料线回收煤气,缩短了降料面时间,停炉过程中无较大爆震,利用煤气成份判断料面位置,延长了回收煤气时间,实现了降料面过程快速、安全、环保。停炉后对炉缸状况进行观测,为今后长寿工作积累了经验。关键词:停炉降料面回收煤气长寿1引言唐钢3号高炉有效容积2560m3,于1998年9月投产,从2004年年底以来,炉缸2段冷却壁个别方向温度升高,炉缸1~3段热流强度超过警戒值,虽然采用钛矿护炉,下部加长风口长度、缩小风口面积,炉缸外部打水,进行炉缸水系统改造加大冷却强度,控制冶强操作等措施,但炉缸热流强度仍处于危险值,公司决定对3号高炉进行大修扩容改造为3200m3高炉,采用整体推移技术,计划于2007年9月份停炉大修。2停炉前准备工作2007年初,唐钢炼铁厂成立了大修停炉领导小组,制定了停炉方案,放残铁方案,安全措施等。2.1停炉前炉况调整1)由于10#风口下方炉缸1~3段冷却壁热流强度达到11000kcal/(m2.h),于2007年8月15日堵该风口控冶强操作,日产5350t,风量4900m3/min,入炉焦比410kg/t,煤比100kg/t,矿批50t/批,钛矿配比1.5~2%,铁中[Ti]0.15~0.2%,[Si]0.55%,[S]0.025%,布料制度为O6.234.262.296.313412331,C5.176.234.262.296.3134322233。2)按3200m3建设进度,计划于9月24日3号高炉大修,考虑炉缸水温差高,决定不加锰矿洗炉,预休风后10#风口不捅。为保证顺利停炉,对炉况进行以下调整,9月18日入炉焦比440kg/t,疏松气流调布料制度,O6.234.262.296.311233,9月19日入炉焦比470kg/t,矿批49tt/批,O4.262.296.31333,9月20日停钛矿,9月21日减少入炉矿品种,取消澳矿、麦克矿,只配加烧结矿和球团矿,以减轻停炉后矿槽卸料时间,为矿槽大修改造节约时间,22:30改全焦,入炉焦比560kg/t.Fe,提前控制煤粉仓粉位,保证停喷时煤粉仓空,矿批49t,9月22日1:30停煤,炉温控制[Si]0.7%,[S]0.03%,16:00入炉焦比590kg/t.Fe,按渣碱度1.05配料,矿批47t,焦批16.8t。2.2预降料面1)采取控制料线,利用下料和打水的方法控制顶温。2)根据预降料面所需原燃料量,提前控制好矿槽、焦槽槽位,争取预休风时料仓空。3)9月22日20:00开始预降料面,于9月23日0:55休风,到休风时料线10m,期间共下料15批,休风前加盖面焦25t。休风时[Si]0.77%,[S]0.032%,物理热1507℃。2.3停炉前其它准备工作1)提前作好残铁平台、残铁沟、过渡槽,残铁沟、过渡槽砌砖,捣料并烤干。2008年全国炼铁技术交流会论文集22)引压缩空气、氧气、焦炉煤气至残铁平台。3)四根炉顶打水管道由风口平台引至炉顶平台。4)炉顶清理油污,备两支打水枪,部分河沙,足够灭火器,以防高温着火。2.4预休风工作1)拆原有十字测温,在其位置上安装四根打水枪,直径50mm,长度5560mm(进炉皮内),每支水枪钻孔三排,孔径5mm,孔间距60mm,孔朝上安装。四支打水枪与炉顶四点温度对应好,并作好标记,以备控制某方向顶温。2)在风口平台高压水分配器与四根打水管道之间安装阀门,以便降料面过程中控制打水量。3)调整开口机角度,由110调至170。4)残铁口标高根据多次炉皮温度测量数据定为6.7m,而第一段冷却壁上沿标高7.22m,所以将残铁口方向第一段冷却壁水断掉,由第二段冷却壁直接向上供水。5)23日6:00发现有风口漏水,陆续发展到有11个,组织人员更换。6)从炉顶煤气导出管引煤气取样管至电梯门口。3停炉空料线操作采用空料线回收煤气法,根据煤气成份判断料面位置。H2上升接近CO2时,料面在炉身下部。当H2﹥CO2时料面在炉腰。当CO2开始回升时进入炉腹。当N2开始上升时,料面进入风口区。为保证安全,确定当达到以下三个条件之一时应切煤气,①H2﹥12%,②O2﹥0.8%,③料面降至炉腹。3.1降料面操作9月23日19:25送风,加风至1100m3/min,煤气爆发实验合格后于20:00回收煤气,20:30加风至4000m3/min,风压185kPa,顶压91kPa,21:00风量4500m3/min,风压214kPa,顶压120kPa。降料面过程中,风口平台四根打水枪阀门安排四个人操作,由中控人员通过对讲机通知其控制阀门开度控制打水量。降料面期间严格控制顶温300℃~500℃之间,顶温严禁低于300℃。22:15根据煤气分析,判断料面进入炉身下部,有小爆震,逐步减风,至23:00减风至4100m3/min。23:15根据煤气取样分析,判断料面进入炉腰,为保证安全于9月24日0:05切煤气,风量1900m3/min,常压操作。0:15根据煤气分析判断料面进入炉腹,5:00部分风口吹空,5:11休风停炉,整个过程9小时46分钟。降料面过程各操作参数及煤气成份分析见表1、表2:表1降料面过程中的操作参数时间风量热压顶压风温炉顶温度m3/minkPakPa℃℃℃℃℃19:30加风15115320514120:001072283886519120341541420:3040181859192440240337734321:00452021412091937939630732321:30449921611892045450740842322:00455721912891339442041239322:3043982061308533633943803722008年全国炼铁技术交流会论文集323:00409119813092241244144040523:3041021931209093563893623660:002320101648963803803773570:30193663249594154624794481:00194263289654054394764591:30197759259584314484844692:001946632910174444534674862:301943633110164374334474503:00194063329994484934754563:30195861329744074374324174:00197860329544194594564284:30199459339074424664764545:0011012514895450468475487表2降料面过程中的煤气成份分析取煤气时间煤气成份CO2COO2H2N223日20:307.830.50.1272.0559.521:156.8133.60.1382.157.322:154.9434.20.5054.4955.823:153.833.60.05646.0556.524日0:154.2332.80.4216.7656.21:155.1928.40.08248.8457.52:156.4426.60.079411.155.83:156.9924.90.069611574:158.622.50.047611.757.25:0512.610.90.1688.0168.33.2出渣出铁降料线过程中共出铁两次,渣铁物理热良好。表3降料面过程中的出铁情况出铁时间[Si][S]R2物理热出铁量%%℃t21:23-0:500.940.0291.0214406002:05-5:001.440.0201.071446110停炉后割残铁口处炉皮及冷却壁,露出炭砖,炭砖上开槽100mm深,将残铁沟前端插入槽内,用浇注料捣好烤干以防发生漏铁事故。按设定标高6.7m放残铁,先用开口机钻1m深后用氧气烧至2.5m未见铁,遂提高残铁眼标高至7.0m钻烧放出残铁870t,比理论量少350t。残铁成份[Si]0.76%,[S]0.063%。4停炉后炉缸侵蚀状况观测4.1原2560m3炉底炉缸结构采用炭砖-陶瓷杯复合砌体,炉底为4层炭砖加2层陶瓷杯,总厚度3.2m(第一、四层厚600mm,其余各层均为500mm),炉缸侧壁为12层500mm厚环炭,第五层长2197mm,第六层长1990mm,2008年全国炼铁技术交流会论文集4炉底炉缸环炭采用国产微孔炭砖,炉底中间部位采用国产半石墨炭砖。4.2炉底炉缸侵蚀状况由于长期钛矿护炉,加之未加锰矿洗炉,炉底残余物较多,边缘剩约1.2m高,中心剩约0.9m高,呈锅底状,炉底第四层炭砖侵蚀不严重,边缘侵蚀100mm,中心侵蚀200mm。第四层炭砖立缝,三、四层炭砖横缝有黑白相间的物质渗入。炉缸侧壁炭砖大部分有纵向裂纹。侵蚀严重的第五、六层炭砖周向大部分部位仅剩余400~500mm长,而在热流强度大的10#风口下方,第五层炭砖剩约350mm厚,150mm长,第六层炭砖侵蚀掉,至第七层炭砖逐渐加长,状况非常危险有烧穿的可能。曾经热流强度大而堵风口操作的14#、18#风口下方状况与其类似。炉缸侧壁周向凝结物有明显的厚约100mm的有大量红色颗粒的物质存在。从能谱分析可以看出炉缸周向形成了钛化物保护层。表4炉底砖缝及炉缸周向凝结物能谱分析名称AlSiTiFeMgCaKNaMnSO%%%%%%%%%%%红色物质0.260.3762.392.660.180.250.490.1133.29凝结物中铁珠1.23.459.6763.780.153.60.590.160.893.9712.54炭砖缝中白色物质0.2513.853.861.540.1630.39炭砖缝中黑色物质0.3935.8325.111.690.910.2135.86注:能谱分析不能检测C元素含量5结语1)停炉前炉况调整比较到位,炉温、碱度合适,预休风料面降至10m,为停炉降料面节约了时间。2)采用空料线回收煤气法,利用煤气分析判断料面位置,采用较大风量,缩短了降料面时间,延长了回收煤气时间,既减少了环境污染又创造了效益。3)通过停炉后观测到的炉缸侵蚀状况,说明炉缸1~3段热流强度超过10000kcal/(m2.h)会相当危险,应当控制在8000Kcal/(m2.h)以下,为以后高炉长寿工作提供了宝贵经验。4)炉缸侧壁“象脚”侵蚀区是目前大多数高炉长寿工作的最大限制环节,建议今后设计炉缸侧壁应采用高导热超微孔炭砖或使用小块UACR炭砖,延长炉缸寿命。5)在炉缸侧壁铁口下方可考虑使用一段铜冷却壁,延长高炉寿命。

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